简介:摘要:松散回潮工序是制丝线关键工序,其工艺任务是增加烟叶的含水率和温度,提高烟叶的耐加工性,减轻杂气、刺激性,改善烟叶的感官质量,并松散烟叶,满足后道工序加工工艺的要求。松散回潮的生产能力,可以通过测量松散回朝回风温度的CPK来表征。故统计2021年10月至12月份松散回潮回风温度,并分别计算其CPK,在生产中发现,松散回潮的一个重要指标回风温度CPK较低,平均仅为0.8,远远低于考核指标要求的1.33以上,对松散回潮效果造成巨大影响。通过运用质量管理的方法和工具,按照PDCA循环开展活动,对气动薄膜阀调整和PLC参数优化,提高了松散回潮回风温度CPK,为提高制丝优质品率,稳定成品烟丝质量打下了坚实的基础,同时也节约了原材料,降低了生产成本,为企业提质降耗提供了技术支撑
简介:【摘要】杭州卷烟厂制丝车间 “十一五”新制丝线采用了德国虹霓公司生产的设计生产能力为 4000kg/h的 TBL型松散润叶机。以该设备为实验平台,设计了一套自动冷却系统,并成功推广应用,有效解决了设备冷却时间长的问题,为设备清洁赢得了时间。
简介:[摘要]:针对WZ1003型真空回潮机进箱传动系统出现机械磨损、进箱主传动电机过载跳闸等问题,设计了一套真空回潮机进箱传动系统,该系统由齿轮链条传动系统、动密封积放链式输送机控制系统组成。优化设计后的传动系统,对真空回潮机进箱动密封积放链式输送机主动轴重新设计加工,将轴套改为带座轴承,并对主动轴加长,末端加装轴承、支撑座,解决了原传动系统因传动轴受力不均造成链轮、轴套磨损,链条跳链,传动轴断裂等问题;优化设计后的控制系统,将周转箱进箱方式由“连续式”进箱模式改为“步进式”进箱模式,消除了传动链条与箱体底部的滚动摩擦,解决了主传动电机负载大的问题。该传动系统的设计应用,保证了真空回潮机进箱的可靠性,降低了传动系统故障率和零备件消耗。
简介:摘要:制丝生产设备通过实现各种工艺指标,对烟片和烟丝进行加工。制丝生产工序繁多,每个工序都具有自己独特的工艺参数。5吨生产线承担起了薄片烟丝的生产任务,工艺标准中超回工序薄片的蒸汽喷射比例为0.8kg/100kg,按照电子秤3500kg/h的设定流量来计算,生产薄片时的直喷蒸汽流量应该被控制在0.8kg/100kg×3500kg/h=28kg/h左右,而目前超回工序生产的其他各牌号烟叶的直喷蒸汽流量多在300-400 kg/h,因为原有的设备直喷蒸汽管路管径是按照满足此前工艺要求来设计的,所以并没有考虑到小流量 直喷蒸汽稳定施加的问题,现阶段在生产薄片烟丝的过程中,5吨线超回工序只需要施加少量的直喷蒸汽,其所需直喷蒸汽量只是生产正常烟丝十几分之一。若采用正常生产时的控制方式 ,将会导致直喷蒸汽流量波动大,控制不稳定,对成品薄片丝 水分控制产生不利影响。为了生产出合格的产品,必须采取相应措施改进超回工序直喷蒸汽的控制模式,使蒸汽流量控制更加精细、准确、可靠。