提高某型修正马达定子组件合格率

(整期优先)网络出版时间:2024-08-06
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提高某型修正马达定子组件合格率

张 嵩  倪 宾  杨 鹏

(1.北京青云航空仪表有限公司 北京市顺义区 101300)

摘 要垂直陀螺是飞机水平姿态角传感器,是配套于某型号飞机的产品其中的修正马达定子组件合格率较低,严重制约着某型号自驾系统和航姿系统的配套交付为此,QC小组确定了课题,并找出了造成修正马达定子组件合格率低的要因。通过制定对策并实施,有效的解决了修正马达定子组件合格率低的质量问题。经检查效果良好,巩固措施有效,可为今后类似生产提供借鉴。

关键词垂直陀螺;马达定子;合格率;QC

 


产品介绍:某型垂直陀螺是飞机水平姿态角传感器,是配套于某重点型号飞机的产品,安装于飞机重心位置,它用于测量飞机倾斜角和俯仰角,输出相应的电信号给自动驾驶仪,用于保持飞机姿态和辅助驾驶员操纵飞机。

 


2选择课题

 


垂直陀螺是飞机水平姿态角传感器,可测量飞机的倾斜角和俯仰角,并输出相应的电信号给自动驾驶仪。该产品是航空陀螺仪表类产品的重要组成部分,且公司要求交付数量增涨了57%。在生产过程中,发现修正马达定子组件(以下简称定子组件见右图)合格率较低。


 


3现状调查

 


小组成员根据现场实际情况,对20194月~9月期间生产的修正马达定子组件的提交情况进行了调查(如表1所示)

 


1修正马达定子组件合格率统计表

流动卡所属月份

201904

201905

201906

201907

201908

201909

合计

批次号

19-04

19-05

19-06

19-07

19-08

19-09

投入数

31

31

40

51

54

64

271

交付数

25

14

18

20

23

28

128

合格率

80.6%

45.1%

45%

39.2%

42.6%

43.8%

47.2%

 


之后又对这6个批次的不合格类型进行了分析见表2)。

 


2 修正马达定子组件不合格类型调查表

批次号

不合格总量

不合格类型

不合格数量

19-04

6

阻值无穷大

3

匝间短路

3

尺寸超差

0

抗电击穿

0

力矩超差

0

19-05

17

阻值无穷大

8

匝间短路

8

尺寸超差

1

抗电击穿

0

力矩超差

0

19-06

22

阻值无穷大

12

匝间短路

8

尺寸超差

2

抗电击穿

0

力矩超差

0

19-07

31

阻值无穷大

16

匝间短路

12

尺寸超差

2

抗电击穿

1

力矩超差

0

19-08

31

阻值无穷大

15

匝间短路

13

尺寸超差

2

抗电击穿

1

力矩超差

0

19-09

36

阻值无穷大

16

匝间短路

15

尺寸超差

3

抗电击穿

1

力矩超差

1

之后又对20194月~9月影响修正马达定子组件的不合格的类型进行了统计,编制了修正马达定子组件不合格类型统计表(见表3)。并绘制了修正马达定子组件不合格类型排列图(见图2)。

3 修正马达定子组件不合格类型统计表

症结

频数(只)

累积频数(只)

累计百分比(%

阻值无穷大

70

70

48.95%

匝间短路

59

129

90.21%

尺寸超差

10

139

97.20%

抗电击穿

3

142

99.30%

力矩超差

1

143

100%

图片1

2 修正马达定子组件不合格类型排列图

从上述结果可以看出:影响修正马达定子组件合格率的主要症结为阻值无穷大、匝间短路,约占总数量的90.21%

4确定目标

4.1设定目标

根据现状调查,小组成员经过分析研究,将本次活动的目标设定为:将修正马达定子组件合格率由47.2%提高到80%(见图3

 


3 QC小组活动目标柱状图

4.2设定目标依据

1)理论依据:根据表2、图2,如果能将阻值无穷大、匝间短路项消除80%,就能使修正马达定子组件合格率提高到47.2%+(1-47.2%)×90.21%×80%=85.3%

2)历史依据:合格率曾于20194月达到过80.6%

因此得出结论:目标可以达到。

5、原因分析

小组成员通过头脑风暴法讨论及分析,确定影响主要症结阻值无穷大、匝间短路的因素,具体见原因分析关联图,如图4所示。

 


图4 原因分析关联图

 


6、要因确认

针对找出的7条末端因素,明确了要因确认的内容、确认方法、确认标准,绘制了要因确认计划(见表4)。

根据要因确认计划表中的7条末端因素,小组成员深入现场进行了要因确认。经过现场试验得出,造成修正马达定子组件阻值无穷大和匝间短路的主要原因是:线圈铺设量不均匀。

 


4要因确认计划表

序号

末端因素

确认内容

确认方法

确认标准

责任人

完成日期

1

人员焊接一致性差

不同人员焊接,检验焊接合格情况

现场试验

操作人员上岗证及焊接操作后焊点直径不大于1mm且牢固、圆润、无毛刺

2019年10月26日

2

不同批次漆包线米电阻不同

不同批次漆包线米电阻是否合格

现场测量

漆包线米电阻符合GB/T 6109.1标准5.922Ω~6.316Ω

2019年10月26日

3

绕线工装限定尺寸不合理

不同绕线工装限定尺寸是否合格

现场试验

线圈电阻值480±80Ω,每一组两只线圈电阻差值≤5Ω

2019年10月26日

4

叠层空隙受环境温度影响大

确认不同温度下,定子叠层的尺寸是否合格

现场测量

定子叠层壁厚尺寸1.50-0.1mm

2019年11月18日

5

胶干燥方法不合理

确认常温下与高温下绝缘纸粘接是否牢固

现场试验

定子叠层是否出现脱落、错位及松散情况

2019年11月18日

6

绝缘纸尺寸不合理

确认不同宽度绝缘纸是否能够保证线圈与叠层之间绝缘

现场试验

抗电强度试验应合格,嵌线后线圈与叠层之间绝缘不小于80MΩ

2019年11月22日

7

线圈铺设量不均匀

确认线圈实际铺设进线量不均匀是否会造成漆包线断裂和损伤

现场试验

线圈实际铺设每次进线量与理论值差值不大于安全拉伸量

2019年11月22日

末端因素

线圈铺设量不均匀

确认方法

现场试验

确认人

确认时间

2019年11月22日

确认内容

确认线圈实际铺设进线量不均匀是否会造成漆包线断裂和损伤

确认标准

线圈实际铺设每次进线量与理论值差值不大于安全拉伸量

确认过程

在嵌线过程中,线圈因实际铺设量不均匀导致拉伸,会引起部分漆包线承受过大的拉应力,此问题会导致以下两种情况出现。

情况一:如果超出安全拉伸量,漆包线存在拉伸后断裂的现象,导致线圈断路,则阻值无穷大

情况二:如果超出安全拉伸量,未断裂的漆包线,会造成损伤,使其绝缘层被破坏,绝缘特性会下降甚至消失。由于定子绕组匝与匝之间是紧密接触的,一旦相邻匝线漆包线因过度拉伸损伤而短接,则相当于线圈一部分直接被短路,线圈的整体电阻就会有明显的降低,即匝间短路

1. 理论分析

首先根据漆包线材料额定抗拉强度计算漆包线综合拉断力

根据安全抗拉强度公式:

由漆包线直径0.06mm,可计算出漆包线综合拉断力为2.49N

每只线圈嵌线时呈“8”字围绕叠层的三个凹槽缠绕2圈,共缠绕4层,共8次进线,如图所示:

6-9  嵌线示意图

制图人:   制图时间:2019年11月22日

又可由理论公式:

L(线圈总长)=8X(为每次理论铺设进线量)

即πd≈3.14×10=31.4=8X

可以根据线圈总长度计算出每次理论铺设进线量约为4cm

2. 拉力试验

试验目的:以漆包线综合拉断力上下差值设定拉力,对比每次理论铺设进线量,得出安全伸长量阀值。

试验内容:利用液压拉伸工装对20组4cm漆包线进行拉伸形变试验,前10组设定拉力为2.4N,后10组设定拉力为2.5N,拉伸后计算漆包线伸长量,如下表所示:

6-8  拉伸形变试验统计表

2.4N组序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

原长度(cm

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

拉伸后长度(cm

4.45

4.50

4.43

4.47

4.48

4.45

4.43

4.50

4.49

4.50

伸长量(cm

0.45

0.50

0.43

0.47

0.48

0.45

0.43

0.50

0.49

0.50

2.5N组序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

原长度(cm

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

拉伸后长度(cm

拉断

拉断

拉断

拉断

拉断

拉断

拉断

拉断

拉断

拉断

伸长量(cm

制表人:   制表时间:2019年11月22日

试验结果:取2.4N作为进线量安全拉力值,该试验组伸长量最大数0.5cm作为安全伸长量阈值,且查阅标准,该伸长量与GB/T 6109.1中的最小伸长量12%近似。

3.嵌线试验

试验目的:验证线圈铺设量不均匀,超出安全伸长量,是否为阻值无穷大和匝间短路的必要因素。

试验内容:取10只线圈进行嵌线试验,试验首先测量线圈实际总周长,记为L;根据理论公式计算每次理论铺设进线量,记为X;进线1次后测量线圈剩余长度,记为l1,则:

第1次进线量x1=L- l1

进线第2次后,再次测量线圈剩余长度,记为l2,则:

第2此进线量x2= l1- l2

    此后以此类推,先进行每次进线后剩余长度的统计,情况如下表所示:

6-9  剩余长度统计表

序号

L(cm)

l1(cm)

l2(cm)

l3(cm)

l4(cm)

l5(cm)

l6(cm)

l7(cm)

1

31.43

27.62

23.60

20.11

16.71

13.23

8.70

4.12

2

31.45

27.43

23.38

19.43

15.28

11.43

7.44

3.66

3

31.40

27.39

23.44

19.34

15.54

11.79

7.69

4.05

4

31.45

27.23

22.89

18.63

15.25

11.77

7.76

3.65

5

31.42

27.37

23.26

19.38

15.92

12.47

8.45

4.24

6

31.47

31.45

26.86

23.35

18.85

15.49

12.01

8.30

7

31.39

31.40

27.37

23.84

19.38

15.55

12.12

7.55

8

31.38

31.45

27.44

23.97

20.59

15.96

12.31

8.50

9

31.40

31.42

27.93

24.50

19.90

15.55

11.89

7.69

10

31.46

31.47

26.80

23.35

19.30

15.74

12.32

8.90

制表人:   制表时间:2019年11月22日

对每次进线量长度与理论进线量长度的差值进行统计,由于当实际进线量小于理论进线量下差时,嵌线时可能会造成漆包线拉伸,将超出理论进线量下差的数据进行标识,并测量嵌线完成后的组件电阻值,判定该组件是否合格,统计情况如下表所示:

6-10  单次进线量统计表

序号

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

测试线圈电阻

是否合格

不合格情况

1

3.81

4.02

3.49

3.40

3.48

4.53

4.58

4.12

不合格

阻值无穷大

2

4.02

4.05

3.95

4.15

3.85

3.99

3.78

3.66

480.76Ω

合格

3

4.01

3.95

4.10

3.80

3.75

4.10

3.64

4.05

480.00Ω

合格

4

4.22

4.34

4.26

3.38

3.48

4.01

4.11

3.65

不合格

阻值无穷大

5

4.05

4.11

3.88

3.46

3.45

4.02

4.21

4.24

不合格

阻值无穷大

6

4.59

3.51

4.50

3.36

3.48

3.71

4.35

3.95

203.5Ω

不合格

匝间短路

7

4.03

3.53

4.46

3.83

3.43

4.57

3.41

4.14

103.1Ω

不合格

匝间短路

8

4.01

3.47

3.38

4.63

3.65

3.81

4.32

4.18

不合格

阻值无穷大

9

3.49

3.43

4.60

4.35

3.66

4.20

3.85

3.84

不合格

阻值无穷大

10

4.67

3.82

3.45

4.05

3.56

3.42

4.35

4.55

57.6Ω

不合格

匝间短路

制表人:   制表时间:2019年11月22日

试验结果:由上表可以看出,当存在实际进线量小于理论进线量下差情况时,线圈会超出安全拉伸量,该组件检测均为不合格,证明线圈实际铺设进线量不均匀会造成漆包线断裂和损伤,会导致定子组件阻值无穷大或匝间短路。

确认结果

线圈实际铺设进线量不均匀会造成漆包线断裂和损伤,会导致定子组件阻值无穷大或匝间短路。

结论

要因

 


7、制定对策

原装配方法只描述了装配安装顺序,未对装配过程中的线圈嵌入量参数进行明确,存在依靠操作人员经验的情况。由上可知,部分组件完成后铺设量不均匀,造成合格率低下,故需要完善线圈嵌线的方法,使其满足技术要求。

根据以上分析,小组成员结合实际情况,制定出对策综合评价表,见下表5所示。

 


5 对策综合评价表

要因

对   策

评       价

综合

评分

选定

方案

有效性

可实施性

经济性

可靠性

时间性

线圈铺设量不均匀

设计制作嵌线操作工装

21

购买自动绕线机设定程序进行绕线,使得线圈铺设量均匀

19

注:5分  3分   1分   选定

根据上述两个对策进行评价,小组成员根据选定的对策,制定措施,汇总成对策表,见表7-2所示。

6对策表

序号

要因

对策

目标

措施

负责人

完成时间

地点

1

线圈铺设量不均匀

设计制作嵌线操作工装

保证线圈铺设时符合安全伸长量,阈值即不大于0.5cm

设计工装模型,使得线圈铺设量得到统一,确定材料并加工制作使用。

20191208

8实施对策

 


实施:设计制作保证每层嵌线铺设量均匀的工装

实施时间:2019122日~20191231

实施人员:

实施地点:

实施目标:保证线圈铺设时符合安全伸长量,阈值即不大于0.5cm

实施内容:

根据组件图纸和嵌线固定工装图纸,设计制作专用的嵌线操作工装,对每一层的铺设量进行控制,限定每层线圈铺设量,从而保证嵌入的漆包线不过分受力,避免伤线和断线。如果想使每层嵌入的线圈量均匀,就必须对叠层的空隙大小进行控制。

1.首先在现场根据现有资源,自制第一代嵌线操作工装,实物图见图5

 


  

5 嵌线操作工装

 


根据组件实际尺寸和操作的方便程度,对第一代工装不断改进完善,已达到使每层铺设量均匀的目的。

统计改进前线圈实际铺设进线量,统计情况见表7和图6所示。

 


7 改进前单次进线量统计表

序号

x标准

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

1

4.00-0.50

3.81

4.02

3.49

3.40

3.48

4.53

4.58

4.12

2

4.22

4.34

4.26

3.38

3.48

4.01

4.11

3.65

3

4.01

3.47

3.38

4.63

3.65

3.81

4.32

4.18

4

3.49

3.43

4.60

4.35

3.66

4.20

3.85

3.84

5

4.67

3.82

3.45

4.05

3.56

3.42

4.35

4.55

6 改进前单次进线量散点统计图

 


统计改进后线圈实际铺设进线量,统计情况见表8和图7视。

 


8 改进后单次进线量统计表

序号

x标准

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

1

4.00-0.50

4.02

4.05

3.98

3.95

3.95

3.93

3.88

3.69

2

4.02

4.05

4.15

3.95

3.78

3.99

3.85

3.66

3

4.01

3.80

4.10

3.95

4.05

4.10

3.64

3.75

4

4.00

3.85

3.76

3.55

3.99

4.01

4.11

4.18

5

4.02

4.00

3.97

3.89

4.01

4.03

4.12

3.38

图7 改进后单次进线量散点统计图

 


可以看出经过用工装对嵌线每层铺设量的精确控制,保障了线圈铺设量的均匀性。

2. 根据第一代工装时间积累的数据和经验,设计标准化嵌线操作工装,下图8~13所示:

 


C:/Users/13/Desktop/图片1.png图片1      C:/Users/13/Desktop/图片2.png图片2

8 嵌线工装第一层设计图纸               9 嵌线工装第二层设计图纸

说明: E:\QC\工装\201.jpg            说明: E:\QC\工装\203.jpg

图10 嵌线工装第一层三维示意图                           图11 嵌线工装第二层三维示意图

     

12 嵌线工装第一层实物图         图13 嵌线工装第二层实物图

 


使用标准化工装进行嵌线试验,如图14所示

 


14 嵌线工装第二层实物图

 


开展19-试验-119-试验-219-试验-319-试验-419-试验-519-试验-6共六个批次的嵌线试验,可以看出经过用工装对嵌线每层铺设量的精确控制,测量嵌线后该组件的电阻值,电阻值应满足480±80Ω,且每一组两只线圈电阻差值5Ω,具体统计结果见表9

9 工装试验数据表

批次

数量

合格数

合格率

19-试验-1

15

12

80.00%

19-试验-2

15

12

80.00%

19-试验-3

15

12

80.00%

19-试验-4

15

13

86.67%

19-试验-5

15

12

80.00%

19-试验-6

15

13

86.67%

总计

90

74

82.22%

9、效果确认

9.1活动目标完成情况

2020年实际生产计划(每批次共40件),选取了20204~96个批次的修正马达定子组件生产结果进行不合格类型统计,并与实施对策前的结果进行比对,见表10

10 修正马达定子组件不合格类型统计表

活动前(2019.042019.09

不合格类型

频数(只)

累计频数(只)

累计百分比(%

阻值无穷大

70

70

48.95%

匝间短路

59

129

90.21%

尺寸超差

10

139

97.20%

抗电击穿

3

142

99.30%

力矩超差

1

143

100%

活动后(2020.042020.09

不合格类型

频数(只)

累计频数(只)

累计百分比(%

尺寸超差

11

11

33.33%

阻值无穷大

9

20

60.60%

匝间短路

8

28

84.85%

抗电击穿

3

31

93.94%

力矩超差

2

33

100%

活动前后的不合格类型排列图见图15、图16

15 活动前修正马达定子组件不合格类型排列图

16 活动后修正马达定子组件不合格类型排列图

之后对修正马达定子组件合格率进行统计,且与实施对策前的结果进行比对,见表11

 



11 修正马达定子组件合格率统计表

活动前(2019.04—2019.09)

流动卡所属月份

201904

201905

201906

201907

201908

201909

合计

批次号

19-04

19-05

19-06

19-07

19-08

19-09

投入数

31

31

40

51

54

64

271

交付数

25

14

18

20

23

28

128

合格率

80.6%

45.1%

45.0%

39.2%

42.6%

43.8%

47.2%

活动后(2020.04—2020.09)

流动卡所属月份

202004

202005

202006

202007

202008

202009

合计

批次号

20-04

20-05

20-06

20-07

20-08

20-09

投入数

40

40

40

40

40

40

240

交付数

35

33

34

32

36

37

207

合格率

87.5%

82.5%

85.0%

80.0%

90.0%

92.5%

86.3%

 


结果表明:通过实施措施后,20204~20209月期间,修正马达定子组件合格率为86.3%,达到QC小组活动目标要求。QC小组活动前后修正马达定子组件合格率柱状图如图17

图17 修正马达定子组件活动目标完成情况图

结论:通过QC小组的活动,定子组件批产合格率由活动前的47.2%提高为86.3%,达到了预期目标。

9.2成果效益

9.2.1经济效益

通过本次QC活动,将科学QC方法运用到实际生产中,提高了产品的质量,节约了物品的消耗,降低了成本,产生的经济效益为如下:

a)提升合格率:最终合格率由47.2%提升至86.3%,活动期间共生产了281只,单只物料成本248元,单只工时8.6小时。工时单价5/小时。

节省成本=[(281÷47.2%)-(281÷86.3%)]×248=66893.2元;

节省工时=[(281÷47.2%)-(281÷86.3%)]×8.6×5=11598.5元;

共计:66893.2+11598.5=78491.7元。

b)直接影响:解决了制约产品交付的问题,缩短了生产周期,保证了某型垂直陀螺的交付率,主动推进了生产任务按时完成,期间交付了108台某型垂直陀螺,直接影响某型垂直陀螺产品产值:

产品产值共计:108×16665=1799820

9.2.2社会效益

a)生产周期:减少重复操作周期,节省操作时间2.5h/只,共节约702.5h,以每天8h工作时间计算,节省约89个工作日。

b)定子组件批产合格率低的问题解决,为其他同类型嵌线产品提供了新的认识,为今后解决同类质量问题提供了有效的借鉴。

10、巩固措施

此次活动圆满解决了修正马达定子组合件合格率低的问题,为了巩固本次活动的相关成果,将活动成果落实到技术文件

通过制定和完善技术文件,并将工装标准化文件纳入技术文件。定子组件的合格率得到了提高,统计了20211~3月巩固期内的合格率情况,见表12,图18所示。

12 巩固期修正马达定子组件合格率统计表

流动卡所属月份

202101

202102

202103

合计

批次号

21-01

21-02

21-03

投入数

40

40

40

120

交付数

35

36

36

107

合格率

87.5%

90.0%

90.0%

89.2%

18 修正马达定子组件合格率情况图

 


对巩固期内产品出现的不合格情况进行统计,见表13所示。

 


13 巩固期修正马达定子组件故障情况统计表

批次号

21-01

21-02

21-03

投入数

40

40

40

项目

不合格数量

不合格率

不合格数量

不合格率

不合格数量

不合格率

尺寸超差

2

5%

1

2.5%

1

2.5%

阻值无穷大

1

2.5%

1

2.5%

0

0%

匝间短路

1

2.5%

1

2.5%

1

2.5%

抗电击穿

1

2.5%

1

2.5%

1

2.5%

力矩超差

0

0%

0

0%

1

2.5%

 


根据巩固期内合格率及不合格情况统计,可得出结论,巩固措施有效,进一步提升了合格率。

 


11、总结与展望

11.1总结

通过全体小组成员的努力,大大提高修正马达定子组件合格率,达到合格率80%的活动目标。

1)修正马达定子组件合格率大大提高,保证垂直陀螺的按时出产,确保顺利交付。

参考文献

[1]和平.垂直陀螺TC-7的模拟试验分析[J].北京理工大学学报,1989(03):61-68.

[2]廖武华,杨方伟,杨国平.基于垂直陀螺的无人机纵向姿态控制技术研究[J].电子测试,2015(06):45-48+33.DOI:10.16520/j.cnki.1000-8519.2015.06.014.