生物质锅炉低温过热器泄漏原因分析与对策

(整期优先)网络出版时间:2024-06-18
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生物质锅炉低温过热器泄漏原因分析与对策

袁廷刚

(贵阳息烽永阳热电有限公司 贵州 息烽 551100)

摘要:本文根据生物质燃料及其锅炉运行特点,分析出低温过热器腐蚀磨损导致泄漏原因,有针对性地提出整改措施,解决低温过热器腐蚀问题,提高机组运行水平。

关键词:生物质锅炉;低温过热器;腐蚀磨损;对策

引言:

生物质能是可再生能源,是解决能源及环境问题的有效途径之一,但是,生物质锅炉在实际运行中尾部受热面腐蚀磨损造成爆管,是影响机组可靠经济运行的重要原因之一,本文根据该生物质锅炉实际运行情况,分析低温过热器泄漏原因,从燃料采购源头、运行调整、设备改造等各个具体环节,提出实际可行的应对策略,有效解决长期困扰的低温过热器腐蚀泄漏问题。

一、概述

某公司建设有1×150t/h高温高压循环流化床生物质锅炉+1×30MW抽汽凝汽式汽轮发电机组。锅炉为高温、高压(540℃、9.8MPa)纯烧生物质循环流化床锅炉,锅炉型号为HX150/9.8-Ⅳ1型。锅炉低温过热器位于尾部对流竖井烟道高温过热器之后,低温过热器由一组沿炉体宽度方向布置的80片双绕水平管圈组成,卧式、顺列、逆流布置,规格为Φ38mm×5mm双绕蛇形管束,材质为15CrMoG,低过管组前排管子迎风面采用防磨瓦作为防磨保护措施;尾部烟道受热面采用蒸汽吹灰,汽源取自低过出口至屏过连管。

2022年7月25日锅炉低过首次出现爆管(累计运行8738小时),以后每月发生一次爆管,由于空间狭小,无法换管,采用割管堵漏方式处理,由于低过整体腐蚀严重,2023年2月20日完成对低过管束的整体更换,蛇形管材质由15CrMoG升级为12Cr1MoVG,4月5日锅炉投行,2023年10月19日低过出现首次爆管(累计运行3646小时),割管堵漏16根,11月13日、12月15日低过爆管分别停炉进行割管堵漏处理,截止2023年12月20日低过已有36根泄漏割管处理,占总160根的22.5%。锅炉低温过热器运行短时间内就出现连续爆管,大大降低锅炉运行可靠性及经济性,增加了运维人员劳动量。

二、现场检查及相关分析数据情况

1、项目公司检查情况:利用每次停炉机会进入检查,发现低过整个管束都存在不同程度的腐蚀,腐蚀坑密集直径不大,爆管处在从上至下前三根的迎风面,水压试验泄漏处也在迎风面或靠近迎风面的侧面,泄漏处离吹灰管左右约500mm范围内。

2、运行数据:从更换低过后4月5日投运到12月20日,检查主汽压力最高9.1MPa、低过璧温最高444℃、低过出口汽温最高463℃、给水温度最高227℃参数均无超标;高过前烟温最高767℃,低过前烟温最高652℃,均未超过设计烟温值;吹灰蒸汽压力2.4MPa;检查汽水品质化验台账,指标均正常。

3、燃料及灰块化验数据

2023年11月请电科院对燃料样及低过灰块样化验,由于对方无法对生物质燃料进行元素分析(因燃料中含有海绵、橡胶、泡沫、塑料袋及生活垃圾等),只对灰块样进行了化验。化验报告显示氧化钠、氧化钾、氧化镁合计含量11.09%,与设计值(11.9%)接近;氯9.5%,硫酸酐22.26%,合计含量比设计值(1.88%)高出10倍以上。

4、金相分析及EDS能谱分析

2023年10月19日低过爆管后,低过厂家对腐蚀的低过样品做了金相分析,并请某省科学院做了EDS能谱分析,结论如下:

(1)厂家金相分析

1) 管子金相检测后,组织无明显异常;

2) 管表面存在有深坑,深坑分布密集,深度深;从横向纵向测量的厚度得出,管壁厚度绕周长一半薄(最低 1mm 以下),一半厚(3mm 以上);存在腐蚀和迎风面冲刷。

(2)科学院EDS能谱分析

燃烧过程中形成了氯化氢、硫化物、氢氟酸等酸性气体及粉尘,氢氟酸、熔融氯盐和硫酸盐会加速锅炉管的腐蚀进程。

三、原因分析

综上分析,运行参数上基本无问题,汽水指标合格,并经割管检查,低过蒸汽侧未发现腐蚀现象,低过腐蚀重点在其烟气侧,主要原因为:

1、低过厂家金相分析与现场生产人员进入锅炉检查的情况基本一致,管束迎风面减薄,泄漏点也在迎风面并在蒸汽吹灰50cm附近,存在吹灰蒸汽冲刷及烟尘冲刷原因;

2、从灰块成分分析与设计值进行比较得知,入炉燃料中含有海绵、橡胶、泡沫、塑料袋及生活垃圾等,硫、氯含量存在超标可能,且电科院对灰块的分析与科学院的分析基本一致,印证了入炉燃料硫、氯元素超标,根据灰块化验数据,碱金属(钠钾镁)含量11.09%超过3%(脏污指数)就会造成结块附着在管束上,含碱金属是生物质特有性质,不易改变;硫酸盐及氯含量共计达31.76%超过3%(腐蚀指数)会造成快速腐蚀。

四、对策与建议

1、吹灰蒸汽冲刷问题

将低过部位吹灰蒸汽压力由2.4MPa调整至1.5MPa,运行中注意观察低过堵灰情况,若未出现堵灰,可以再次适当调低该吹灰蒸汽压力,若出现部分堵灰现象,可以适当增加该部位的吹灰次数或微提吹灰蒸汽压力,不断微调,最终达到平衡点。

2、烟气流速高对受热面的冲刷问题

锅炉随着运行时间增加,炉膛积累石块、铁件、铝件增加,排渣困难,为保证流化,运行人员将流化风量从刚启炉时的40000m³/h逐渐增加至近50000m³/h,炉前料仓返烟也随着增加,需增加引风量,导致烟气流速增加,增大对受热面的冲刷,因此建议:

(1)采购的生物质燃料保持纯净,减少或杜绝石块、铁件、铝件数量,减少粗、长尺寸燃料;

(2)料场燃料掺配时注意捡粗长燃料,及大石块等杂质;

(3)锅炉运行及时进行床料置换,保证炉膛床料的活性和流化;

(4)锅炉流化正常工况下,尽量降低流化风量在4万Nm³/h以内运行,根据排渣情况可以临时大风量扰动,排渣完毕后要及时恢复原风量运行;

(5)根据炉前料仓返烟情况勤调整炉膛负压,尽量调低炉膛负压运行,减少引风量,降低受热面烟尘流速。

3、烟气粉尘浓度高对受热面的磨损问题

(1)采购燃料尽量纯净,减少或杜绝燃料携带水泥、沙土等,降低燃料灰分;

(2)采购新低过管束时,要求对迎风面较近的4-6根管进行堆焊或做其他防磨处理。

(3)低过新管束更换前,建议取消低过吹灰管左右约500mm范围的低过防磨瓦,采购不锈钢板(单块规格1000×500×4mm)制作成n型防磨瓦罩住上面4根低过管束(如图1),并做好防变形措施,避免吹灰蒸汽、烟气粉尘对低过的直接冲刷。

图1 低过防磨瓦改造效果图

4、低过腐蚀问题

(1)加强燃料采购管理,杜绝燃料中夹带生活垃圾、橡胶、塑料、泡沫及海绵等含氯、含硫杂质;

(2)尽快采购新低温过热器管束进行整体更换,新管束材质应具有更好的防腐效果(如TP347H、TP316等)。

结束语:

通过严格执行上述应对措施,该锅炉低温过热器爆管周期从原来的近一个月已延长至两个月左右,延长了机组运行时间,提高了机组可靠性,并减少了运维人员劳动量。若要改善该锅炉低温过热器普遍腐蚀问题,提高机组运行可靠性及经济性,必须尽快更换更具防腐防磨效果低过新管束,并从源头燃料采购到生产运行调整等各个环节进行有效控制,低过管束的腐蚀问题基本能得到彻底解决。

参考文献:

[1]支元珍.生物质锅炉高温过热器腐蚀原因分析及对策.科技创新与应用. 2020.14 .

[2]薛焕新.生物质锅炉“四管”泄漏与防磨研究.机电信息 .2015 . 24.