某电厂110kV开关爆炸事件原因分析

(整期优先)网络出版时间:2024-06-04
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某电厂110kV开关爆炸事件原因分析

莫振彥

广西桂茂电力有限责任公司

一、事件前电网运行工况

110kV母线分段,#1、#2机组开机共带35MW,#3机组停机,#3主变中性点断开。

#3机组事件前运行方式

二、事件经过:

(1)6月19日14时00分,申请开#3机按水情带60MW。14时33分09秒,#3机组开机正常后,用#3主变110kV侧193开关同期并网,给定4.7MW有功负荷,远方约10秒的异常电弧后发生爆炸。

检查发现14时33分14秒,#3机组强励动作;14时33分16秒,#3发电机变压器组高间隙保护、高零序过流1段保护动作,#3机事故停机;14时33分17秒,#3机组灭磁开关跳闸,励磁系统过压保护动作;14时33分26秒,#3主变110kV侧193开关跳闸#3主变110kV侧193开关A相炸裂冒烟,灭磁柜过压保护装置快熔熔断6个。

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#3主变110kV侧193开关A相爆炸后现场

#3主变110kV侧193开关爆炸后临近设备损坏情况

#3主变间隙放电支撑瓷瓶、#3机励磁系统压敏电阻损坏情况

三、关键设备试验数据如下:

1.同期装置

假同期试验1:

假同期试验2:

假同期试验3:

2.励磁系统试验数据如下:

3.主变及互感器试验数据正常

四、事件原因分析:

经查,事故开关上年度预防性试验各项数据均正常。

(1)差动保护未动作原因分析:

本次并网过程中主变产生的较高二次谐波,差动保护启动,但二次谐波分量闭锁三相差动保护,差动保护未动作。

谐波制动保护原理

#3发变组差动保护定值单

#3发电机二次谐波分量大于15%

(2)复合电压过电流保护未动作分析:

本次事件电流最大值IA=22A,UAB=100V,U2=5.8V,未达到复合电压过流保护动作定值,故复合电压过电流保护未动作。具体见下图:

#3机复合电压过流保护定值:

(3)高后备间隙和高零流保护动作原因分析:

故障录波图显示#3主变110kV侧193开关B相无电流,A、C两相电流存在故障电流,电流、电压不平衡产生零序分量,#3主变高后备间隙保护和高零流保护动作。查看录波情况:#3主变零序电流最大值达到36A。动作从达到定值2.5秒、3.8秒、4.1秒保护均有动作,并发出跳闸指令,开关未跳开,保护动作正确。

间隙及高零流保护定值

主变零序电流及主变高压侧零序电压

#3主变高后备保护装置动作情况

#3发电机电流情况

(4)同期装置并网录波图非同期原因分析:

同期装置经多次试验合格(见同期试验图),分析下图判断,标示处开关静触头导流弹片内卷,动触头对应位置烧蚀,开关蓄能装置未完全释放,可以判开关合闸过程中静触头顶住动触头,导致开关合闸不到位,开关辅助位置接点在惯性作用下延时接通(或非完全接通),延时反馈至同期装置,导致录波合闸时间后延,造成同期装置并网录波图非同期假相

(5)励磁系统过压保护装置击穿原因分析:

机组在#3主变110kV侧193开关并网后,B相未导通,机组非全相运行,负序电流达到10A,产生负序磁场,灭磁开关跳开但#3主变110kV侧193开关未跳开,转子过电压保护动作,压敏电阻过热烧毁。

机组负序电流情况

励磁系统过压保护动作

(6)#3主变110kV侧193开关爆炸原因分析:

上年度193开关进行过正常检修,检查开关操作机构无异常,开关特性等预防性试验日常巡视#3主变110kV侧193开关未发现异常。

由事件发生后开关动静触头图片判断,标示处开关静触头导流弹片内卷,动触头对应位置烧蚀,开关蓄能装置未完全释放,结合前期发生的系统接地短路事件,可以判断,开关在系统接地短路故障时机械性能发生改变,静触头导流弹片生产疲劳现象,在后期多次并网合闸过程中进一步变形,本次并网合闸过程中变形达到临界点,顶住动触头,导致开关合闸不到位,跳闸回路开关辅助接点处于未接通或非完全接通状态,回路未通或电阻变大,跳闸线圈电流或电流不足,开关保护动作时拒动,时间约11秒,拉弧时间过长,导致A相爆炸。

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