(邢台金牛玻纤有限责任公司,河北 邢台 054201)
摘要:针对洗煤生产中恒速泵与手动阀门调节流量方式等的弊端,本文利用变频器内置PID功能,对合介泵的变频调速和供料进行改进,实现了混料桶液位保持稳定的较好效果。
关键词:洗选厂恒压供料合介泵变频调速PID控制
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引言
传统的介质泵全频50Hz满负荷运行并通过出口阀门调节介质流量的供给方式,已不能满足连续、恒压的生产要求,造成旋流器入料波动,从而干扰洗选指标的完成。
1.采用变频器控制的主要原因
(1) 采用的变频调速是以混料桶液位变量为前提,稳定合介桶液位。变频器PID闭环控制系统,可以在不同煤量与煤种的不同用水流量条件下,输出相应频率,以改变水泵转速。当实际液位与目标液位相差较大时,电机输出频率高;相差较小时,输出频率小。达到了变频器“因需而供,因差而变”的目标。
(2)合介泵启动时,电机频率逐渐升到预定值,不会直接工频运行。有效降低了电机的启动电流,减少对电网的冲击和干扰,也避免影响或损坏其他用电设备的使用。同时,随频率的提升,管道水流压力也随之升高。这就避免了启动时强水流冲击造成的管路、仪表、阀门、法兰等的损坏,同时因设定了停机时间,有效降低停泵时水锤的冲击。
2.合介泵变频调速恒压供水系统的结构组成和原理
合介泵变频调速恒压供水系统,采用较简单的变频器内置PID 控制功能,是典型的闭环反馈调节自动控制系统。主要由合介泵变频器、压力传感器、合介泵电机、智能仪表和现场控制箱等组成。通过变频器本身的PID调节功能,控制混料桶的液位;通过混料桶液位压力变送器的实时反馈信号,与合介泵变频器的闭环液位调节功能,实现对混料桶液位的实时补充,确保混料桶液位稳定在一个合理的液位水平。用以保证重介主洗旋流器的压力稳定,确保洗选指标的可控,进而降低洗选环节中不合格产品、浪费介质等异常现象的发生。同时,通过改进液位信号的传输方式,既保证了集控系统对其实时监控,也保证了液位信号的实时反馈,稳定了混料桶液位。
远传压力变送器采用管道式压力变送器,通过其内部的感应部件实时检测管道流量压力,并将料管网水压信号(液位信号)转换成电流信号输送至现场智能仪表进行现场显示和判断,将其液位信号与混料桶运行信号闭锁,并在液位低于一定程度时,系统停车报警,禁止混料泵电机运行。从而减少空转情况发生,降低了设备的不必要磨损。
当混料桶液位上升至一定高度时,经人工现场确认混料泵和合介泵无堵塞风险后运行。同时,现场智能仪表将压力变送器反馈的液位信号,远程传送至合介泵的传动变频器;变频器接受信号后,再将传来的电流信号和已设定的桶液位压力信号进行比较。经变频器内部PID运算输出信号,控制合介泵变频器输出频率,从而调节合介泵的运行转速,保证混料桶合介供水系统中混料桶液位的稳定。
同时,将合介泵变频器启动信号与混料泵启动信号进行闭锁。开车时,由岗位司机现场确认启动条件后,手动开启合介泵,变频器的上、下限频率信号仅作为PID闭环反馈调节控制系统的基础参数。启动后,由于合介泵变频器运行频率与混料桶液位成反比关系,从而实现快速稳定液位的功能[1]。
3.系统的硬件电路
系统控制的主要硬件,包括现场控制按钮箱和配电室变频柜控制两部分。
3.1现场按钮箱部分
现场按钮箱改造后,利用原有合介泵和混料桶自有的电气控制系统,在不用更换主要控制电缆、按钮箱等的情况下,实现了频率显示、电流保护、电源信号隔离、启停操作、PLC控制、电源信号、运行信号和故障信号显示等功能。现场压力传感器采用100 kPa、两线制、4-20mA标准变送器。智能数显表采用常见的XMT-608B、IN:4-20mA、OUT:4-20mA仪表,电机采用原有普通三相变频异步电机。
3.2变频柜控制部分
采用丹佛斯VLT6275变频器。该变频器的磁通矢量控制方式,调速范围大,可达0.5-60Hz;具有PID调节功能。因此,无需再另配置PID调节器。柔性PWM波形输出,电机运行噪声低;并有中文版参数设置单元,可方便写入各项参数,而且显示窗口可以监视运行状态(如输出频率、电流、电压、转矩)。柜内增加现场启停按钮和加减速按钮辅助信号继电器,向现场按钮箱输出运行、故障反馈和频率信号,增加了对主回路电压和电流互感器。
合介变频调速恒压系统,将现场按钮箱的远程启动和停止,通过变频器实现了软启动和软停。同时,由于做了应急工频运行的设计,当变频控制回路出现问题后,可以较方便地切换至紧急工频运行状态,从而做到确保工频和变频两个回路不同时接通[2]。由主回路电流互感器和电压表送至数显智能表,显示电机运行时的电流和电压,以监控合介泵电机负载情况。
4.PID调试和控制
PID控制具有使用方便、适应性强等优点。在利用 PID进行系统调节控制
中:P值是解决幅值震荡的,增大比例系数,可加快系统的响应;I值是消除静态误差的,增大积分时间,有利于消除静态误差,使系统的稳定性增加;D值是解决动作响应的速度快慢的,增大微分时间,有利于加快系统的响应速度,使系统超调量减小,增加稳定性。
在合介泵恒液位供水过程中,合介泵给混料泵补水的时间、补水量不是特别明确,仅基于一简单变量混料桶液位来判断。因此,采用变频器PID闭环控制是合适的选择。
系统调试的关键在于,正确设置变频器的各项工作参数,参数的合理设定直接决定了系统运行的稳定性和实时性。因为,之前系统没有较有用的参考数据。因此,参数的调整只能通过现场实验的方式。除了要设置变频器一般参数(如电机各项额定参数、启动频率、最大频率、启动频率等)外,还必须设置与PID功能相关的各项参数。分别是PID使能、比例常数、积分常数、微分常数、V/F模式、给定频率范围等,并遵循先比例、后积分、再微分,从小到大的原则进行调试。
5.效益分析
稳定了混料桶液位,确保了主洗旋流器的压力稳定,间接确保了旋流器的分选效果,稳定了生产工艺指标,提高了产品合格率方面及减轻现场职工工作强度方面。
实现了对合介泵运行频率的稳定控制,降低其运行频率约5Hz左右,年度节约电能消耗90 kW×节约效率0.1×16 h×350天×电费0.58=2.9万元。降低岗位人工约0.5人,年度节约工资支出0.5×3000元×12月=1.8万元,每年可减少调节阀1个2万元。综上,年度直接经济效益可节约资金6.7万元。
6.结束语
设定和调节变频器内置PID功能时,只要参数设置合理,调试并不困难,运行效果也较理想。与一般的变频恒压供水系统相比,省去了PID调节器,系统简捷。在合介补充水量小,电动机低速运行时,电动机功率因数高,因而具有明显的节能作用。
总之,变频调速技术用于水泵液位控制系统,具有调速性能好、节能效果显著、运行工艺安全可靠等优点。其PID控制功能.具有使用方便、控制质量高等特点,有助于系统实现恒压供水目的。
参考资料:
[1] 张文修.供水的电气控制与节电[J].电气时代.1995(8)
[2] 姜 平. 变频器工频切换电路改造实例[J].电世界.2017.58(8)
[3] 彭旭昀.一种基于变频器PID功能的PLC控制恒压供水系统[J].机电工程技 术, 2005 ( 10)
作者简介:马宁(1996-),男,汉族,河北省邢台市人,机械助理工程师,本科。现在冀中能源股份有限公司邢台金牛玻纤有限责任公司工作。HYPERLINK "mailto:1053592538@qq.com"
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