变频器内置PID功能在合介泵恒压供料中的应用

(整期优先)网络出版时间:2024-03-13
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变频器内置PID功能在合介泵恒压供料中的应用

马   宁

(邢台金牛玻纤有限责任公司,河北 邢台  054201)

要:针对洗煤生产中恒速泵阀门调节流量方式等的弊端,本文利用变频器内置PID功能,对合介泵的变频调速和供料进行改进,实现了混料桶液位保持稳定的较好效果

关键词:洗选厂恒压供料合介泵变频调速PID控制

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传统的介质泵全频50Hz满负荷运行并通过出口阀门调节介质流量的供给方式,已不能满足连续、恒压的生产要求,造成旋流器入料波动,从而干扰洗选指标的完成

1.采用变频器控制的主要原因

(1) 采用变频调速是以混料桶液位变量为前提,稳定合介桶液位。变频器PID闭环控制系统,可以在不同煤量煤种不同用水流量条件下,输出相应频率,以改变水泵转速。当实际液位与目标液位相差较大时,电机输出频率高相差较小时,输出频率小。达到了变频器“因需而供,因差而变”的目标

(2)合介泵启动时,电机频率逐渐升到预定值,不会直接工频运行。有效降低了电机的启动电流,减少对电网的冲击和干扰,避免影响或损坏其他用电设备的使用。同时随频率的提升,管道水流压力也随之升高这就避免了启动时强水流冲击造成的管路、仪表、阀门、法兰等的损坏,同时设定了停机时间,有效降低停泵时水锤的冲击。

2.合介泵变频调速恒压供水系统的结构组成和原理

合介泵变频调速恒压供水系统采用较简单的变频器内置PID 控制功能,是典型的闭环反馈调节自动控制系统。主要由合介泵变频器、压力传感器、合介泵电机、智能仪表现场控制箱等组成。通过变频器本身的PID调节功能,控制混料桶的液位通过混料桶液位压力变送器的实时反馈信号,合介泵变频器的闭环液位调节功能,实现对混料桶液位的实时补充,确保混料桶液位稳定在一个合理的液位水平用以保证重介主洗旋流器的压力稳定,确保洗选指标的可控,进而降低洗选环节中不合格产品、浪费介质等异常现象的发生。同时通过改进液位信号的传输方式,既保证了集控系统对其实时监控,也保证了液位信号的实时反馈,稳定了混料桶液位。

远传压力变送器采用管道式压力变送器,通过其内部的感应部件实时检测管道流量压力,并将料管网水压信号(液位信号)转换成电流信号输送至现场智能仪表进行现场显示和判断,其液位信号与混料桶运行信号闭锁,液位低于一定程度时,系统停车报警,禁止混料泵电机运行从而减少空转情况发生,降低了设备的不必要磨损。

当混料桶液位上升至一定高度经人工现场确混料泵和合介泵无堵塞风险后运行同时现场智能仪表将压力变送器反馈的液位信号远程传送至合介泵的传动变频器变频器接受信号后,将传来的电流信号和设定的桶液位压力信号进行比较。经变频器内部PID运算输出信号控制合介泵变频器输出频率,从而调节合介泵的运行转速,保证混料桶合介供水系统中混料桶液位的稳定。

同时将合介泵变频器启动信号与混料泵启动信号进行闭锁开车时由岗位司机现场确认启动条件后,手动开启合介泵,变频器的上、下限频率信号仅作为PID闭环反馈调节控制系统的基础参数启动后,由于合介泵变频器运行频率与混料桶液位成反比关系,从而实现快速稳定液位的功能[1]

3系统的硬件电路

系统控制的主要硬件,包括现场控制按钮箱和配电室变频柜控制部分。

3.1现场按钮箱部分

现场按钮箱改造,利用原有合介泵和混料桶自有电气控制系统,在不用更换主要控制电缆、按钮箱等的情况下,实现了频率显示、电流保护、电源信号隔离、启停操作、PLC控制、电源信号、运行信号故障信号显示等功能。现场压力传感器采用100 kPa、两线制、4-20mA标准变送器。智能数显表采用常见的XMT-608B、IN:4-20mA、OUT:4-20mA仪表,电机采用原有普通三相变频异步电机。

3.2变频柜控制部分

采用丹佛斯VLT6275变频器该变频器的磁通矢量控制方式,调速范围大,可达0.5-60Hz;具有PID调节功能因此,无再另配置PID调节器柔性PWM波形输出,电机运行噪低;并有中文版参数设置单元,可方便写入各项参数,而且显示窗口可以监视运行状态如输出频率、电流、电压、转矩)柜内增加现场启停按钮和加减速按钮辅助信号继电器,向现场按钮箱输出运行、故障反馈和频率信号,增加了对主回路电压和电流互感器。

合介变频调速恒压系统,将现场按钮箱的远程启动和停止通过变频器实现了软启动和软停同时,由于做了应急工频运行的设计,当变频控制回路出现问题后,可以较方便地切换至紧急工频运行状态,从而做到确保工频和变频两个回路不同时接通[2]。由主回路电流互感器和电压表送至数显智能表,显示电机运行时的电流和电压,以监控合介泵电机负载情况。

4PID调试和控制

PID控制具有使用方便、适应性强等优点。在利用 PID进行系统调节控制

中:P值是解决幅值震荡的增大比例系数加快系统的响应;I值是消除静态误差的增大积分时间有利于消除静态误差使系统的稳定性增加;D值是解决动作响应的速度快慢的增大微分时间有利于加快系统的响应速度使系统超调量减小增加稳定性

在合介泵恒液位供水过程中,合介泵给混料泵补时间、补水量不是特别明确,仅基于一简单变量混料桶液位来判断因此采用变频器PID闭环控制是合适的选择

系统调试的关键在于正确设置变频器的各项工作参数参数的合理定直接决定了系统运行的稳定性和实时性。因为之前系统没有较有用的参考数据因此参数的调整只能通过现场实验的方式除了要设置变频器一般参数电机各项额定参数、启动频率、最大频率、启动频率等外,还必须设置与PID功能相关的各项参数。分别是PID使能、比例常数、积分常数、微分常数、V/F模式、给定频率范围并遵循先比例后积分再微分从小到大的原则进行调试

5效益分析

稳定了混料桶液位,确保了主洗旋流器的压力稳定,间接确保了旋流器的分选效果,稳定了生产工艺指标,提高了产品合格率方面及减轻现场职工工作强度方面

实现了对合介泵运行频率的稳定控制,降低其运行频率约5Hz左右,年度节约电能消耗90 kW×节约效率0.1×16 h×350天×电费0.58=2.9万元。降低岗位人工约0.5人,年度节约工资支出0.5×3000元×12月=1.8万元,每年可减少调节阀1个2万元。综上,年度直接经济效益可节约资金6.7万元。

6结束语

设定和调节变频器内置PID功能,只要参数设置合理,调试并不困难,运行效果也较理想。与一般的变频恒压供水系统相比,省去了PID调节器,系统简捷。在合介补充水量小,电动机低速运行时,电动机功率因数高,因而具有明显的节能作用。

总之,变频调速技术用于水泵液位控制系统,具有调速性能好、节能效果显著、运行工艺安全可靠等优点。其PID控制功能.具有使用方便、控制质量高等特点,有助于系统实现恒压供水目的。

参考资料

[1]  张文修.供水的电气控制与节电[J].电气时代.1995(8)

[2] 姜 平. 变频器工频切换电路改造实例[J].电世界.2017.58(8)

[3] 彭旭昀.一种基于变频器PID功能的PLC控制恒压供水系统[J].机电工程技 术, 2005 ( 10)

作者简介:马宁(1996-),男,汉族,河北省邢台市人,机械助理工程师,本科。现在冀中能源股份有限公司邢台金牛玻纤有限责任公司工作。HYPERLINK "mailto:1053592538@qq.com"

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