长距离、大口径给水钢管焊接方法分析研究

(整期优先)网络出版时间:2024-03-11
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长距离、大口径给水钢管焊接方法分析研究

张爱霖1 王浩2

云南建投第二水利水电建设有限公司   云南   昆明 650000

摘要:给水管道安装施工中,焊接是关键节点工作,焊接方法的选择直接影响工程质量、成本、安全,手工焊、自动焊、人机结合-半自动焊等焊接方法中,选择时,需结合项目环境特点、现场施工条件、工程规模等因素进行技术经济分析,本文以新疆博州阿拉山口供水管网复线建设项目为背景,通过技术经济比较,择优采用人机结合-半自动焊焊接方式,提高焊接质量、加快焊接进度、节省焊接成本,对人机结合-半自动焊方法选择及施工技术给出分析论证。

关键词长距离、大口径给水钢管;人机结合-半自动焊技术经济分析;施工技术

0引言

焊接连接是金属结构工程、管道安装工程中常用的施工技术,阿拉山口供水管网复线建设项目设计管径1m,长度46.69km,采用涂塑钢管、焊接连接。新疆昼夜温差大,博州常年7级以上大风,施工环境对焊接质量要求高,管道距离长,有效施工周期短,工期紧张,施工期内白天平均气温35度,为此,展开对长距离、大口径管道焊接方法分析研究。

目前,常用的焊接方法主要有常规手工焊、自动焊,通过对施工现场环境、条件调查,结合现场手工焊、自动焊、人机结合-半自动焊的试焊工艺对比,以及技术经济分析,发现采用人机结合-半自动焊工艺能显著提高生产效率,节省人工。采用手工氩弧焊打底、自动焊填充盖面,保障焊接质量的同时,又能提高焊接速度。

1工程概况

  阿拉山口供水管网复线建设项目位于新疆博州,设计管径1m,管材为涂塑钢管、焊接连接,长度46.69km,管道设计流量1.2km3/s、压力2.3MPa。Q235C涂塑钢管,壁厚8~12mm,每根钢管长度12m,出厂前已做内涂塑、外防腐,且管口已做坡口。管线附属有排气阀、排泥阀、弯头、三通等需要焊接。焊接工序不仅是质量控制的主控项目,也是进度控制的关键线路,其质量、进度是整个工程的焦点,如何保障,成为项目部首要考虑的问题。

2焊接施工

2.1焊接工艺流程

管材进场沿沟槽边安全距离外布管,布管时,一要堆放稳固、在边坡安全距离以外,底部用土堆垒高成支座,防止全部接触地面、滑动而破坏防腐层,二要间距得当,减少下一步工序二次搬运。

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布管完成后紧接着就是管道对接,对接前用砂轮机打磨坡口,消除坡口上的毛刺、锈蚀等杂物。对接质量直接影响焊接质量中的错变量、咬边、焊瘤,对接时用25吨吊车起吊一根管,与水平放置的另一根管对接,使用对管器对接,反复调整对管器加固螺栓、辅以吊车配合,直至环向间隙均匀、且宽度为3-5,对接完成后,立即施作定位焊,定位焊以临时固定管材、保证对口间隙,定位焊应对称进行,防止在焊接时产生热量及施工碰撞导致间隙增大。

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393d81a97a0cab2c9c27dd88597a759  管道定位焊完成,拆除对管器,用抹布再次清除对接部位杂物,确保焊接位置干净,施焊分三个步骤:打底焊、填充焊、盖面焊。可选择自动焊、手工焊、人机结合-半自动焊三者之一,现场首先进行自动焊试焊打底,打底成形后进行外观检查,发现焊瘤、未焊透和凹陷等缺陷,焊接质量不均匀、质量不合格,显然采用完全自动焊方式不符合质量要求。现场又进行了全部采用手工焊接,为解决热量过高导致管材变形的弊端,打底采用氩弧焊,填充盖面普通焊,焊接质量良好,符合验收标准,但焊接速度较慢,每一焊工一工日打底焊接能完成5道,填充、盖面能完成3道。现场试焊转变思路,采用手工氩弧焊打底,填充和盖面采用自动焊接,得出结论是:自动焊机每一台班能完成填充、盖面焊5道焊缝,自动焊可实现填充、盖面一次成形,既可初步组成一个焊工班组,由一名焊工打底,另一名焊工操作自动焊机,每天能完成5道焊逢,每根管道长度12米,则人机结合-半自动焊方式每天焊接完成72米管道。自动焊机一次投入成本高,是否适用,需进行经济分析。

焊接工艺流程图   

2.2焊接方法分析

我们从2.1中得出适用于本工程的焊接方法主要有手工焊、人机结合-半自动焊两种,手工焊投入焊工较多,对于施工期间日均气温35度的新疆而言,劳动强度大,安全风险增加,因为在酷热的天气下施工,工人容易中暑,增加了遮阳棚、防暑药水等防暑措施成本,劳动条件有限的环境下施工,工人操作技能也受到一定影响,焊工技能水平参差不齐,焊接质量不易把握。采用人机结合-半自动焊方法,明显提高施工进度,施工进度提高、直接成本增加,但间接成本减少,进度之利弊需具体分析,但进度提高,能得到业主部门认可,具有一定的政治意义。

自动焊机底部有滑轮,可根据管径大小灵活调整,需要移动时,由一人推动即可,使用方便,操作自动焊机只需半熟练焊工,加快焊接进度的同时,可节省焊工。自动焊机沿底部轨道匀速滑行,焊接均匀,焊缝外观质量得到提升,焊缝无损探伤检测合格率100%。自动焊焊缝均匀,与手工焊相比,消除了仰焊造成的质量诟病。填充和盖面焊接一次成型,能及早为下一工序提供工作面,减少窝工。

自动焊打破了焊接时焊工紧盯焊口的传统操作,焊工只需偶尔关注或异常关注,也可听声音来辨别焊接是否正常,使用安全,一定程度上减少焊工眼睛灼伤。

钢管每根12m长,重2.4吨,系每米0.2吨,根据《2002版水利工程概预算定额》查得钢管安装每吨消耗27个台时,根据管道安装综合单价拆分得每米安装费为728.79元,因自动焊机节省人工成本,我们可将焊机台班费作为固定成本,人工消耗作为可变成本,对比自动焊和手工焊成本。

手工焊每米固定成本:27*31.9*0.2=172.26元,自动焊每米固定成本:27*43.18*0.2=233.17元。

                  表一  施工机械台时()费计算表

施工机械台时(班)费计算表

序号

机械名称及规格

台时费

一类费用小计

二类费用

二类费合计

人工费(元/日)

动力燃油费小计

汽油(元/kg)

柴油(元/kg)

电(元/kw.h)

水(元/m3)

风(元/m3)

工日

金额

数量

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

1

电焊机 直流30kw

31.90

1.9

30.00

30.00

1.00

2

自动焊机

43.18

6.38

36.80

36.80

1.00

根据现场试焊,手工焊组合为打底焊1人、填充和盖面1人,手工焊每2个工日完成3道焊缝(48m),系每米消耗0.33工时。自动焊打底1人、操作焊机1人,每工日完成5道焊缝(72m),系每米消耗0.11工时,拟定工时价50元/小时。人机结合-半自动焊特点主要是固定成本高,变动成本低,我们已拟定固定成本,拟定焊接x米,根据前述,可变成本:手工焊=0.33*50x=16.5x,人机结合-半自动焊=0.11*50x=5.5x。

根据上述条件,我们采用边际成本进行分析,以寻求成本受工程量影响程度,手工焊F1=172.26+16.5x,人机结合-半自动焊F2=233.17+5.5x,当F1=F2时,x解得5.54m,既当工程量为5.54m时,两种焊接方法成本相等,可选用其中之一进行施焊。借助如下函数图进行分析,从图中可得出:

①当工程量小于5.54m时,F2函数大于F1,既选用手动焊接成本小于人机结合-半自动焊,宜选用手动焊;

②当工程量大于5.54m时,F2函数小于F1,既选用手动焊接成本大于人机结合-半自动焊,宜选用人机结合-半自动焊;

③本工程管道长度46.69km,大于5.54m,宜选用人机结合-半自动焊,采用该焊接方法可节省成本:F2减F1,233.17+5.5*46690减172.26+16.5*46690等于102.72万元,成本的减少既利润的增加,既可增加102.72万元利润。

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3焊接技术

前述已对人机结合-半自动焊焊接工艺进行技术经济分析,采用该焊接方法,从质量保障、成本节约、加快进度等方面都优于手工焊。

3.1焊接准备

  焊接前进行设备及组件连接,检查电源连接牢固,气瓶安装稳固。根据焊接管道的尺寸选择合适轨道并通过拉紧螺丝固定于焊道 一侧,以安装距轨道一侧坡口边缘150mm为宜,且安装稳固。调整边轮角度,使用夹紧手柄将焊接小车固定在轨道上。控制电缆与焊机、小车、遥控器连接并拧紧,将焊枪固定于焊接小车夹持器上并压紧,同时将焊枪导线通过扎带固定于小车手柄上。通电后通过遥控器摇杆检查焊接方向是否正确,根据焊层调整焊枪与焊接方向夹角。

3.2焊接步骤

  ①手工焊进行打底焊接,打底完成后冷却,随即安装自动焊接;

  ②将焊丝提前装入焊枪,焊丝与焊口夹角45度为宜,于管道一侧安装,摆幅以5mm为宜,通过摆宽旋钮调整;

  ③为达到最佳焊接效果,现场可根据管道坡口、管道角度位置等进行调整,电流、电压、焊接厚度、摆宽等参数进行调整,通过摇杆适时调整电弧每侧摆动宽度直至焊接完成。

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3.3焊接要求

焊接坡口间隙要求控制在3-5mm,焊接保护气体为混合气(80%CO2 20%Ar),焊丝直径1.2mm规格的实芯焊丝,焊接电流150A。

焊道预热,由于新疆温差大,上午和下午温差相比较大,焊缝容易产生脆裂现象,脆裂是由于温差大导致焊道受温度应力影响,为消除这一影响,在施焊前进行母材预热。

风速大于8m/s、相对湿度大于90%、雨雪天气时严禁焊接作业,管道焊缝应连续一次焊完,相连两焊缝起点位置应错开。

焊接完成后防腐前,应对焊缝进行外观打磨,清除焊渣、飞溅物,做到表面光滑平整、平滑过度。打磨完成即可对焊缝进行探伤检测,合格后立即进行外防腐施工。

4结语

阿拉山口供水管网复线项目,四十多公里管道焊接,通过采取人机结合-半自动焊接方法,在项目部精心组织下,历时6个月时间管道得以贯通,比合同工期提前3个月,同时节省直接成本100多万,得益于焊接方法的高效组合,本文从技术经济角度分析出人机结合-半自动焊接方法,不仅质量能得到保障,而且可以加快施工进度,节省成本,在分析中,首先满足质量要求,不同方法逐项对比,最后进行经济分析,经济分析中主要进行成本对比,同时兼顾分析了工程量大小对施工方法的影响。从手工焊、自动焊两种焊接方法中找到人机结合-半自动焊的最优组合,在焊接工程量大的建设工程领域具有较高的借鉴意义。

参考文献:

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[4]钢结构焊接规范:GB50661-2011.

[5]钢结构焊接规范:GB50661-2011.

[6]刘伊生.齐宝库.前志远.柯洪.贾宏俊 建设工程造价案例分析(2021年版)

[7]丁士昭.逢宗展 市政公用工程管理与实物