日钢高炉煤气腐蚀性分析及改进措施

(整期优先)网络出版时间:2023-06-29
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日钢高炉煤气腐蚀性分析及改进措施

李锦贵,张军强,徐同义

 日照钢铁有限公司 山东日照 276800

摘要:针对日钢煤气管道及使用煤气设备的腐蚀,通过对高炉煤气成分进行分析、煤气排水器析出水成分进行检测,找出高炉煤气对管道、设备腐蚀的主要因素。结合高炉冶炼特点,研究氯元素在在高炉内的行为,寻求降低高炉煤气腐蚀性的方向。从而延长煤气设施寿命,降低设备维护成本及生产运行成本

关键字:高炉 煤气 腐蚀 改进

1前言

日钢3000m³高炉于2022年9月12日投产,投产后不久,发生煤气排水器下降管腐蚀漏水、煤气管网补偿器腐蚀漏水、热风炉煤气换热器排水管腐蚀漏煤气等问题。2023年2月14日计划检修发现TRT转子叶片腐蚀严重,已无法继续安全生产,被迫停机返厂维修。煤气管道腐蚀不仅造成煤气泄露、污染环境,带来重大安全隐患,更有甚者会导致设备损坏进而发生爆炸的可能。

2煤气设施腐蚀现状

高炉休风后卸下煤气插板阀发现阀体内部通风面表面腐蚀坑洼不平,煤气排水器下降管腐烂,TRT叶片涂层脱落、腐蚀严重,TRT大盖密封面存在不同程度腐蚀。

3煤气腐蚀性分析

3.1煤气成分检测

为了探究腐蚀机理,寻找煤气腐蚀的根源,对煤气、煤气排水、管道沉积物进行检测。高炉煤气管道新拆卸的管段内沉积物和在役管道内沉积物取样,样品的 EDS 分析结果见表1。黑色物质含量相对较多的是 FeCO3和 NH4Cl。黄色物质中晶体物质主要是 NH4Cl。NH4Cl 在 3 种样品中都有出现,这主要是由于 NH4Cl 容易形成晶体。

2022年7月份在大高炉1#热风煤气管道排水器排水检测PH值为0.86、氯离子25580mg/L,排水器煤气水PH值:0.89。属于强酸性液体。2023年2月18日煤气水检测结果PH值1.72,氯离子1480mg/L。表2为煤气管道冷凝水的成分分析,可以看出主要化合物为氯化物,其次是硫酸盐。

表1:管道沉积物化验结果

元素

黑色物质层

黄色物质层

黄色物质层

黑色泥浆状物质

质量分

数%

摩尔量

分数%

质量分

数%

摩尔量

分数%

质量分

数%

摩尔量

分数%

质量分

数%

摩尔量

分数%

C

17.87

32.85

3.42

6.45

6.53

14.86

17.37

32.21

O

25.10

34.64

17.62

24.96

22.62

38.62

28.76

40.04

Si

1.93

1.52

-

-

-

-

1.16

0.92

S

5.91

4.07

-

-

4.18

3.56

5.87

4.08

Cl

32.93

20.50

52.64

33.65

36.83

28.37

18.92

11.89

Fe

16.26

6.43

6.31

2.56

29.83

14.59

22.35

8.91

N

-

-

20.01

32.38

-

-

-

-

Cu

-

-

-

-

-

-

5.57

1.95

表2:煤气冷凝水分析

项目

检测依据

水样A

水样B

水样C

水样D

水样E

pH 值

GB 6920

4.0

3.1

3.5

2.6

4.5

硫酸盐mg/L

HJ/T 84

-

1930

-

6940

-

氯化物mg/L

HJ/T 84

5520

4850

1040

2140

99.2

硝酸盐mg/L

HJ/T 84

-

2.4

-

2.32

-

碳酸盐mg/L

GB/T8538

<0.75

-

-

-

<0.75

重 碳 酸 盐mg/L

GB/T8538

<0.75

-

-

-

<0.75

钙 mg/L

USEPA200.7

-

8.92

-

5.26

-

铁 mg/L

USEPA200.7

-

4570

-

2430

-

钾 mg/L

USEPA200.7

-

4.5

-

2.4

-

钠 mg/L

USEPA200.7

-

2.94

-

0.88

-

镁 mg/L

USEPA200.7

-

14.3

-

1.4

-

对煤气进行现场取样分析,日钢高炉煤气中主要的酸性成分是氯化氢,而硫化氢、二氧化硫、三氧化硫(硫酸雾)的含量值都低于检测设备的下限

表3:高炉煤气成分分析

项目

检测依据

实测排放浓度mg/m3

气体流速kg/h

体积分数%

氯化氢

HJ549-2009 环境空

气和废气 氯化氢的测定

0.246

6.67*10-2

1.66×10-5

硫化氢

HJ/T 57-2000  固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法

<0.007(设备测量下限)

二氧化

GB 14554-1993 恶臭

污染物排放标准

<0.042(设备测量下限)

-

-

硫酸雾

HJ544-2009 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法

<0.08(设备测量下限)

-

-

通过对析出物、冷凝水、煤气检测分析结果进行综合分析,氯元素在高炉煤气管道腐蚀问题中起到非常关键的作用。因此有必要对氯元素在高炉内行为进行分析研究,从寻找解决高炉煤气管道腐蚀的根源问题。实现降低煤气设备维护,生产运行成本的目的。

3.2氯元素分析

高炉冶炼过程氯元素的来源

高炉炼铁的炉料有铁矿石(烧结矿、球团、块矿等含铁炉料)、燃料、溶剂以及鼓风等,在高炉内进行复杂的物理化学变化,最终转化成生铁、炉渣、煤气等排除炉外。所以高炉冶炼过程氯元素的来源无外乎烧结、球团、块矿、煤粉、焦炭、溶剂、鼓风。日钢3000m³高炉炉料结构为62%高碱度烧结矿+24%自熔性烧结矿+14%PB块,入炉焦炭为75%普通干熄焦+25%顶装一级干熄焦,喷吹煤粉为30%无烟煤+70高硫煤,基本不用溶剂。

烧结矿带入炉内的氯元素

近几年来,为了提高烧结矿冶金性能,降低烧结低温还原粉化率,选择在成品烧结皮带上喷淋浓度为1%的氯化钙溶液,用量按照每吨烧结矿使用100g氯化钙。为了节约用水,烧结在混料、制粒过程中使用的是工业回用水,里面包含脱硫脱硝废水,氯离子浓度高达800mg/L以上。不可避免的增加了烧结矿中氯元素的含量。另外,日钢所用铁矿来源主要为远洋船运,在运输、储存过程中,难免回用海水进行喷淋降尘,也会增加氯元素的含量。这部分氯元素多数以氯化钙、氯化镁等化合物形式存在,少数以HCl形式存在的,与烧结配料中的石灰发生反应后,几乎所有氯元素全部随烧结矿带入炉内。

烧结矿化验结果显示,低碱度烧结矿Cl含量0.004%,高碱度烧结矿Cl含量0.007%。炉料结构62%高碱度烧结矿,24%低碱度烧结矿,14%块矿,矿耗1.68。则烧结带来的氯负荷为0.091kg/t

PB块带入炉内的氯元素

    PB块(Pb Fines/Pb Lumps)产于澳大利亚,有叫皮尔巴拉混合块。亦含有少量氯元素。

煤粉带入炉内的氯元素

煤粉中一般含有0.01%至0.20%的氯元素,高的可达到1%。早期研究结果认为煤粉中氯都是以钠盐、钙盐、镁盐氯化物存在。目前对煤中氯究竟以何种形态存在,国内外仍有较大争议[2]。

煤粉中的氯在升温过程中,到达200℃时开始以HCl的形态析出,90%以上的氯元素在300-600℃内释放,1200℃时几乎全部析出。200-500℃范围内,为有机氯和水溶态氯的析出,1000-1200℃范围为无机氯的析出[3]。

高炉煤比160kg/t下,煤粉中氯元素含量0.05%。则喷煤带入炉内的氯负荷为0.016kg/tFe和0.32kg/Fe之间。取2015年化验结果0.052%,氯负荷为0.083kg/t

焦炭带入炉内的氯元素

由于炼焦过程在900-1050℃完成,可以去除大部分氯元素,焦炭中的氯元素含量正常情况下是比较少的。个别水熄焦可能在熄焦过程中会增加氯元素含量。

鼓风中所含氯元素

大气中的氯气最高允许浓度为1mg/m³,超过此值就会引起人体中毒。自然状态下,空气中是没有氯元素的。因为自然界中氯全部以氯离子的形式存在。空气中检测出的氯元素都是工业释放出的,且短期存在的。所以高炉鼓风中可不考虑氯的含量。

小结:由此得出结论,我高炉氯元素来源于喷吹煤粉和烧结矿约各占50%。

3.3 高炉内氯元素的去向

烧结矿、焦炭中的氯元素主要是钙、镁、钾、钠卤化物的形式存在,氯化钙含量最多。氯化钙为易溶于水,吸湿性极强。水溶液为中性。加热至260℃时,变为无水氯化钙。熔点为772℃,沸点为1600℃。可以与多种化合物发生复分解反应,生成溶解度较小的物质。在高炉内高温、还原性、碱性环境下,与钾、钠结合的氯元素在炉内循环富集,与钙、镁结合的氯元素随炉渣排出。还有一部分转变成HCl气体,并在上升过程中形成氯化铵随煤气离开高炉。

表4:氯元素去向统计

类型

吨铁产出

氯含量

氯总量(kg/tFe)

炉渣

380kg/tFe

0.3%

1.14

布袋灰

9.09kg/tFe

7.35%

0.67

重力灰

9.66kg/tFe

0.57%

0.06

煤气冷凝水

30kg/t

5000mg/L

0.15

煤气

1500m³/tFe

0.246mg/m³

0.0004

煤粉在高炉风口前的燃烧是在有限时间(0.01-0.04s)和有限空间条件下的快速加热分解、燃烧反应。由于高炉内是碱性环境、还原性气氛。所以从煤粉中析出后的氯在碱性环境下,大部分生成氯化物进入炉渣,只有少部分以气体的形式存在于高炉环境中,随着高炉煤气不断上升,并发生各种反应,最终以气体氯化铵HCl的形式随着煤气离开高炉。

由以上分析可以看出,高炉氯元素大部分随炉渣排出,少部分随煤气流上升而带出炉外,此部分又分三个去处:1、重力和布袋除尘灰,2、高炉煤气冷凝水,3、煤气管网及煤气用户。

4 总结及改进措施

通过对高炉煤气腐蚀性分析,腐蚀主要是氯元素带来的,通过对高炉冶炼过程中,氯元素的来源和去向进行分析,为了降低煤气中氯元素的含量,可以从以下几个方面入手。

4.1 停止烧结矿喷淋氯化钙溶液;

4.2 烧结生产过程的混合制粒用中水改为含氯离子少的新水;

4.3 采购煤粉时控制氯元素含量不超0.05%;

4.4 定期对入炉烧结矿、块矿、煤粉、焦炭氯元素进行检测,计算入炉氯负荷;

4.5 在炉况顺行、冶炼允许的条件下,尽量提高炉渣碱度。

[参考文献]

[1]周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2002:117

[2]王向荣. 煤中氯的赋存形态及控制方法[J].科技情报开发与经济,2007.17(4)165

[3]郭华楼等. 煤粉中的氯在高炉冶炼过程中的行为[J].中国冶金,2010.20(11)13

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