输送分拣系统优化设计关键技术分析

(整期优先)网络出版时间:2023-06-28
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输送分拣系统优化设计关键技术分析

胡建彬

郑州郑飞科技有限责任公司 河南郑州,450000

摘  要:本文所述项目为某物料中心的输送分拣系统设计,要求对系统的主要参数与需求加以分析,并形成具体优化方案。项目中存在的技术难点是多带机自重过重,材料成本高,现场安装难度极高。在具体设计中,也要求多带机的皮带结构具有良好的张紧度与调偏性能,以满足最新的调试与应用要求。为实现以上设计目标,对当前技术方案进行调整,注重采取多种优化设计措施,其中包括多带机优化改造,调节机头与机尾,对张紧机构进行多次调节,并将皮带垫条应用在本项目中。此外,在关键技术的使用上,也注重对单盒位移载—TQ做出改造,通过安装横撑连接、减少刹车减速电机使用,提升了系统的实用性能,并且降低了人工与材料成本,满足客户方具体需求。本项目研究取得了预期成果,能够为物料配送领域中输送分拣系统的设计提供参考。

关键词:输送分拣系统;多带机;单盒位移载—TQ;张紧机构;安装横撑

引言

随着城市化进程的加快,快递、物流等行业飞速发展,对分拣、输送作业所提出要求也较以往更为严格。现有输送分拣系统所能发挥作用变得十分有限,要想实现快速、高效处理物流的目标,关键是要对系统进行优化改造,以更加先进的工艺、设备为依托,对系统性能加以优化。本文便以此为背景,围绕优化输送分拣系统的核心内容展开了讨论,以供参考。

1 项目概况

海川医药(陕西)物流配送中心现有输送分拣系统共占用了厂房的三个楼层,面积在2万m²左右。其中,三层是整件作业区,负责整件的存储、拣货和出库;二层为拆零作业区,不仅负责拆零拣选和复核打包,还提供拼箱出库、整件出库和拆零拣选的补货服务;一层是出库作业区域,负责拼箱或整件出库。系统输送物品为药物,这也决定了其对设备性能所提出要求相对严格,具体包括:输送分拣设备能够灵活运转,转位机构可以准确定位、平稳运行,润滑部位不存在漏油的情况。经过优化改造后,系统设备能够长时间可靠运行,7d内全部皮带均处于正确位置,30d内皮带完好,60d内全部轴均处于正常运行状态。设备可以顺畅且平滑的输送药物,保证药物在分流、输送以及合流环节完整。在衔接处、转弯处,产品能够稳定行走[1]。正常工况下,机械设备运行所发出噪声在75dB以下。气动系统能够准确按照指令完成各项操作。

2 主要技术参数

本项目需要完成设计、安装和调试等多项工作,保证经过优化的系统,其性能与技术文件所提出要求相符。前期准备阶段,就系统技术参数展开了讨论,将系统电源、布线需要达到的要求确定如表1所示,对输送系统的输送流量所提出要求如表2所示。

表 1 电源和布线要求

项目

内容

参数

单位

控制系统电源

相数

单相

-

频率

50±1%

Hz

电压

220±10%

V

动力设备电源

相数

3相

-

频率

50±1%

Hz

电压

380±10%

V

通讯/动力布线

通讯线支持屏蔽/不同线缆互不干扰

表 2 系统输送流量

楼层

输送线

流量值

单位

一层

出库分拣

3000

箱/h

二层

产品补货

2000

整件出库

2000

拼箱出库

1500

拆零拣货

1500

分拣主线

2500

分拣回流

1000

空箱回流

1000

三层

产品出库

2500

3 优化需求分析

3.1 多带机

多带机可以拆分成机头、机架、机尾三部分,其中,机头负责驱动、调偏,机架横撑能够为安装移载提供便利,机尾负责张紧、调偏[2]。经分析,发现多带机存在以下问题:第一,机头驱动座、机尾张紧座自重较重,现场安装难度大,安装成本高。第二,三条皮带同时张紧且需要同步调偏,即使仅有一条皮带磨损或出现类似问题,也需要更换三条皮带。第三,生产PP垫条的设备为通用加工设备,每次仅能生产少量PP垫条,接口数量多,生产成本居高不下。

3.2 单盒位移载—TQ

移载所存在的问题如下:一是安装调试环节,无法调整单台移载的相对位置,而是需要同时调整多台移载,工作量大,并且难以保证调整效果符合要求。二是系统存在两种不同的复核线,其中,复核滑道为单侧滑道的复核线,通常减速电机不需要配备刹车,根据该要求调整移载结构,可以使采购成本大幅降低。

4 具体优化措施

在确认优化对象后,以优化对象现存问题、导致问题出现的原因为依据,结合长期实践所积累的经验,对优化方案、具体措施进行了确定。事实证明,所制定优化方案具有理想的可行性、实效性,可使现存问题迎刃而解,具体的优化措施如下。

4.1 多带机优化改造

4.1.1 机头驱动座及机尾张紧座

现有多带机的驱动座、张紧座均使用了槽钢组焊工艺,优点是能够保证驱动座、张紧座与多带机可靠连接,但也存在以下缺点:一是组焊成品体积大、自重较重,运输难度大;二是现场安装步骤多,对施工人员专业能力要求高;三是成本高[3]。针对该情况,采取了以下优化措施:放弃槽钢组焊工艺,改为方管装配框架,严格控制不同构件的间距,使得整体结构更加紧凑。随着上述优化措施的实施,多带机体积、自重有所减小,运输难度降低,加之多数构件均能够用于皮带机,生产成本随之降低。另外,如下图所示,优化前,驱动座滚筒中仅有调偏滚筒能够随意调整,皮带调偏难度大,优化后,改向滚筒、调偏滚筒均能够随意调整,为皮带调偏提供了便利。

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(a)优化前                 (b)优化后

图1 优化前后驱动座内部结构

4.1.2 尾座张紧机构

优化前,多带机能够驱动张紧滚筒,同时对三条皮带进行张紧,优点在于结构简单,不足则体现在三个方面:其一是对皮带长度的要求极为严格,要保证三条皮带的长度完全相同,只有这样才能做到同时张紧。其二是一条皮带出现问题,其他两条皮带也无法继续使用,维护成本、工作量较高。其三是为保证皮带长度符合要求,通常是先对皮带进行硫化粘接,再分切成三条皮带。只有原材料达到规定宽度,才能着手进行加工,分切过程中注意力需要高度集中,以免一条分切失误,导致三条报废。

优化后,用三套能够独立运行的张紧构件替代张紧滚筒,分别对三条皮带进行张紧。该方案具有以下优点:对皮带长度所提出要求相对宽松。由于皮带均独立张紧,因此,可以分别更换,维护难度、成本明显降低。皮带通过先分切再粘接的方式单独加工,使原材料能够得到充分利用,加工成本随之降低。可以通过张紧构件调整某条皮带,在保证调偏效果理想的前提下,提升调偏效率,将皮带偏移带来的影响降至最低。

4.1.3 皮带垫条

使用垫条采用机加工的方式生产多带机专用PP垫条的做法,存在接口数量多、成本高等不足。鉴于此,决定用挤塑PE垫条替代PP垫条,每条皮带垫条均不存在接口,使刮蹭问题得到解决。同时,挤塑PE垫条可使用市面现有模具加工,加工成本也较PP垫条更低。

4.2 单盒位移载-TQ 优化改造

4.2.1 安装横撑连接处结构设计

优化前,安装横撑通过焊接的方式与多带机支腿相连,移载与横撑的连接处则使用螺栓固定。由于安装横撑上方需要安装多台移载,无法单独调整单台移载,因此,如果出现需要调整移载位置的情况,需要先磨开焊点,再对多台移载进行联动调整,调整难度极大[4]

优化后,安装横撑与移载的连接部位,改用螺杆、椭型孔结合骑马扣的结构,移载可沿三轴小范围灵活移动,无法单独调整移载位置的问题迎刃而解。其中,移载能够借助新增螺杆结构沿多带机高度移动,移动的范围是-30mm~+30mm。新开设的椭型孔,使移载沿多带机宽度移动成为可能,移动范围为-10mm~+10mm。骑马扣则为移载沿多带机长度移动提供了支持,移动范围为-100mm~+100mm。

4.2.2 不带刹车减速电机选用

如图2所示,优化前,正常工况下,移载滚筒的线速度为1m/s,工作效率是2000箱/h,弹出周期的极限值是1.8s,移载时间为0.5s,去除后的剩余时间为1.3s,即:在前一包件由工位的左侧分出,后一包件由该工位的右侧分出的情况下,要将滚筒从正常运行到完全静止再到反转所花费时间控制在1.3s内,只有配备刹车减速电机,才能够满足这一要求[5]

图2 优化前移载运行方式

优化难点是移载固定安装在多带机内部,四周留出的空间有限,并且每台多带机均装有多台移载,要保证移载运行不会给多带机正常运行造成干扰。如果复核线的复核滑道是单侧滑道,则不存在两侧分出包件的情况,对滚筒切换运行状态所花费时间也无明确要求。鉴于此,决定以复核滑道类型为依据,对减速电机的型号加以调整,由此达到控制采购成本的目的,优化后移载运行方式如图3所示。

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图3 优化后移载运行方式

5 优化成效分析

经安装调试发现,优化后,多带机张紧座、驱动座的体积和重量均有所减小,多数构件均为皮带机构件,随着构件种类的减少,加工成本也得到了有力控制。独立张紧构件对皮带长度所提出要求较为宽松。用挤塑PE垫条替代PP垫条,不仅解决了刮蹭的问题,还减少了垫条的使用成本。在安装横撑、移载的连接处,设置螺杆、椭型孔还有骑马扣,使灵活调整移载的设想成为可能,调整移载的成本随之降低。另外,复核滑道为单侧滑道的移载不配备刹车减速电机的做法,同样起到了控制采购成本的作用。

6 结论

本文基于输送分拣系统的优化设计问题,对优化设计的技术难点、注意事项进行深入分析。确认技术参数、优化需求后,分别针对多带机、移载的优化改造展开了讨论,其中,多带机需要优化的部分有张紧座、驱动座和皮带垫条,移载的优化重心落在安装横撑、刹车减速电机上,最终,经过多种技术手段的应用,使上述设备所存在问题得到有效解决。综上所述,本文以某输送分拣系统为例,系统且深入的讨论了多带机、移载的优化措施,希望能够给人以启发,为日后系统优化等工作提供有益参考。

参考文献

[1] 靳润华, 易文超, 刘玉坤, 等. 要因模型在物流分拣系统设备运行管理中的应用[J]. 中国物流与采购, 2022(06): 72-73.

[2] 雷国星, 喻树洪, 王文鼎, 等. 卷烟包装机条烟人工分拣系统的改进与应用[J]. 现代制造技术与装备, 2022, 58(03): 29-31.

[3] 本刊编辑部. 输送分拣系统:智能化升级明显,向制造领域拓展[J]. 物流技术与应用, 2021, 26(12): 83-85.

[4] 施颖东, 倪纯毅, 胡宇昕, 等. 浦东国际机场T3行李分拣系统运行模式研究[J]. 建筑施工, 2020, 42(08): 1579-1582.

[5] 喜崇彬, 王永东, 张正明, 等. 输送分拣系统的平台化与模块化趋势[J]. 物流技术与应用, 2019, 24(01): 87-88.

作者简介:胡建彬,男,1985.11-,河南新密人,大专,研究方向:机械设计