纯氧连续气化技改项目各工序小结

(整期优先)网络出版时间:2023-05-24
/ 2

纯氧连续气化技改项目各工序小结

司俊超 ,李贵利  ,郭晓燕

鹤壁宝发能源科技股份有限公司   河南 鹤壁  458000

摘要:宝发能源原固定床间歇式煤气化装置技术落后,能源利用率低,通过纯氧连续气化改造,对相关工艺过程进行优化升级,符合安全、环保、卫生方面的要求,提升企业效益。

关键词:纯氧连续气化;改造;工艺过程;升级

鹤壁宝发能源科技股份有限公司拥有产能400kt/a甲醇配套300kt/a二甲醚及10kt/aLNG的生产能力。原气化工序采用固定床间歇式煤气化工艺,为响应国家和河南省政府在环保、卫生、安全生产及节能减排方面的政策,自2020年12月起,将固定床间歇式煤气化工艺改造为纯氧连续气化工艺,增加空分装置,同时部分改造与之配套的煤气净化装置和公用工程、辅助生产设施等。

该项目主要对气化炉工序进行全部更新换代,新建一套空分装置,同时对脱硫、脱碳、变换、压缩工序进行局部填平补齐技术改造。

1新建及改造项目生产工艺技术

1.1空分工序

本工序需要向煤气化装置提供高纯度氧气(99.6%),正常总需氧量约27500Nm3/h,考虑煤质波动导致煤气化装置氧气需求量变化以及装置操作弹性。因此新建空分装置选择单套30000Nm3/h制氧量能力,为煤气化装置提供所需工艺原料氧气。新建空分装置包括空气压缩、空气预冷、空气净化、空气分离、液体产品贮存及汽化等五个工序。

空分工艺采用高效的两级精馏工艺制取高纯度的氧气和氮气,其热交换器采用铝板翅式换热器,结构紧凑,传热效率高。采用分子筛净化空气,操作简便、运行稳定。

1.2煤气化工序

本项目采用连续式纯氧煤气化技术,对后续净化、压缩等工序装置的改动较少,又符合环保要求。设备均采用国产,建设投资少,运行维护费用低。

气化炉工序采用的昌昱新一代纯氧连续造气炉,具有煤质适应性广、工艺流程简单、有效成份高、煤气带出物少、气化过程碳转换率高等特点。

将原有22台(12台Φ3200mm及10台Φ3000mm)固定间歇气化炉及附属设备全部予以淘汰,采用纯氧连续气化工艺,根据计算,共改造17台气化炉即可满足原生产能力需要(12台Φ3200mm纯氧造气炉,5台Φ3000mm纯氧造气炉),粗煤气中总CO+H2成分达到80%以上。

1.3净化工序

净化工序对脱硫、变换、脱碳及压缩的工艺流程稍作改动,使之适应上游煤气组成的变动。

1.3.1脱硫

原脱硫装置分为两个系列,处理气量分别为65000Nm3/h、70000Nm3/h。进脱硫塔H2S含量约为1g/Nm3,脱硫出口约为200mg/Nm3,采用湿法脱硫。脱硫塔参数:直径Φ5000mm,高度:30000mm,脱硫泵循环量:~1000m3/h。

本次改造后,总处理气量约为165000Nm3/h,H2S含量约为1.7g/Nm%。处理气量增大约20%,H2S含量有较大幅度增加。

本次脱硫改造,由于原吹风阶段气体中的硫进入了煤气系统,H2S浓度增加较多,故采用两台脱硫塔串联使用,预脱硫塔进行粗脱硫,将H2S含量由1.7g/Nm3降至1g/Nm3以下,再进入脱硫塔进一步脱除H2S。脱硫后的气体进入清洗塔,改造前后气量增加变化不大,操作气速约为1m/s。

每个系列脱硫新增两台脱硫塔,新增与之配套的脱硫贫富液循环泵,再生槽一个,贫液槽一个。

1.3.2变换

原变换装置分为两个系列,处理气量分别为65000Nm3/h,70000Nm3/h,进变换装置CO含量为33%,出口CO含量约27%。

第一系列:变换炉参数:3600×16709,催化剂装量:24m3,设计温度300℃(壁温),380℃,设计压力:1.0MPa(G)。

第二系列:变换炉参数:4200×17135,催化剂装量:30m3,设计温度350℃,设计压力:1.0MPa(G)。

本次改造后,总处理气量为165000Nm3/h,压力与原装置匹配,CO含量为36%,气量及CO含量均变化不大,原有设备尺寸有一定裕量,增加了一台蒸发器及汽包将变换产生的热量转化为蒸汽,其他利用原有流程及设备和催化剂,通过调节蒸汽加入量,来控制出口CO指标。

1.3.3脱碳

原脱碳工序为PSA变压吸附工艺,原PSA脱碳配置情况:

第一系列:处理原料气量:67000Nm3/h,CO2含量:12%,工艺流程三进三抽11次均压。吸附塔15台:V=54.6m3;均压塔3台:V=100m3;真空泵5台:功率:185KW,4台;功率:280KW,1台。

第二系列:处理原料气量:79000Nm3/h,CO2含量:12%,工艺流程三进三抽7次均压1次顺放。吸附塔15台:V=54.6m3;均压塔3台:V=100m3;真空泵4台:功率:280KW。

本次改造后,总气量增加约15%,CO2浓度变为25~27%,总的CO2量大幅增加,原有脱碳装置能力无法满足要求,需增加设备能力,具体改造技术如下:

第一系列:经过连续化造气后,进入PSA脱碳装置的原料气中的二氧化碳含量由12~13%增加到25~27%,气量由67000Nm

3/h增加到77000Nm3/h。改造后的工艺过程为3680,即3塔同时吸附(进气),6塔同时抽真空,无放空,8次直接均压。该工艺过程为18塔真空吸8次均压过程,简称18塔8均过程。当18个吸附塔任意有1个塔出现故障后,序自动将故障塔组切除,程序运行17塔流程,此时工艺流程为3塔同时进气,5塔同时抽真空,8次接均压。改造后的脱碳装置增加一排抽真空程控阀门,增加1台2BES403型水环式真空泵,增加3台吸附塔、3塔吸附剂和相对应的程控阀。

第二系列:经过连续化造气后,进入PSA脱碳装置的原料气中的二氧化碳含量由12~13%增加到25~27%,气量由79000Nm3/h增加到88000Nm3/h。改造后的工艺过程为4670,即流程为4塔同时吸附(进气),6塔同时抽真空,无放空,7次直接均压。该工艺过程为18塔真空解吸7次均压过程简称18塔7均过程。当18个吸附塔任意有1个塔出现故障后,程序自动将故障塔组切除程序运行17塔流程,此时工艺流程为4塔同时进气,5塔同时抽真空,7次直接均压。改造后的脱碳装置增加两排抽真空程控阀门,增加2台2BE3-520型水环式真空泵,增加3台吸附塔、3塔吸附剂和相对应的程控阀。

1.3.4压缩

由于煤气成分的变化,脱硫后气体中CO2含量为18%左右,总气量比原来增加了约15000m3/h,需要另增加设备补充压缩机一段二段的打气量,经变换脱碳和精脱硫后气量不变,目前压缩机就能满足生产需要。

本次改造增加一台压缩机,在一进总管引出分管到新压缩机,经加压到0.8MPa,与原压缩机二段出口气合并进入变换。

2.公用工程及生产辅助设施

为空分装置配套新建循环水站、车间变电站等。其他工序给水、供电、供热均利用原有装置,余量足够。

3.项目改造总结

本次纯氧连续气化技改项目2022年5月一次性开车成功,各项消耗及产量指标均达到了设计要求。在保持原有产品和规模不变的情况下,增产LNG产品0.28万吨/年,液氧1.1万吨/年、液氩1.1万吨/年,液氮0.6万吨/年。

本项目采用了适用的工艺技术改造原装置,既降低了改造投资,又符合环保要求,减少了大量废气和废渣的排放,新增的少量废水易于处理并处理达标后排放,采用了切实可行的治理措施。同时本次改造有比较好的经济效益和社会效益。