起动机噪音优化方案

(整期优先)网络出版时间:2023-04-26
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 起动机噪音优化方案

王健

锦州汉拿电机有限公司 辽宁 锦州 121000

摘要:基于整车市场出现的起动机尾音问题,即发动机点火后,起动机存在短时被反拖状态,起动机电枢降速到停止过程产生,从尾音产生机理进行分析,尾音包括电磁噪音和机械噪音两种,而停止时间是尾音量化的表现形式,作者分析了起动机转子停止时间的主要影响因素,采用增大碳刷弹簧力的方式进行优化,并最终通过了噪音,性能及发动机耐久等多方面测试,为整车起动尾音的优化提供了新的思路。

关键词:起动机;尾音;停止时间;碳刷弹簧力;

引言:起动机是汽车起动系统的重要部件之一。通过蓄电池供电,将电能转化为机械能,带动发动机旋转,而发动机克服活塞阻力,燃料点燃后进行正常运行。一般情况下,起动过程中,整车其它部件都不工作,这样起动过程中所产生的声音,将会特别明显。特别是近些年,国内外整车厂家对NVH的关注度和要求越来,所以整车下线前的起动过程噪音水平,

直接影响客户对汽车整体质量的判断,所以必须对起动机的起动过程噪声进行严格的控制。

本文以国内某款柴油车型的励磁起动机产品做为主要研究对象,通过客户反馈及对返回不良品采用LMS.Test.Lab噪声与振动采集系统的测试数据来看,起动机停止时间过长,导致起动机断电后的噪音,即起动尾音主观评价不良。

尾音产生机理分析:整车环境下,发动机点火成功后,存在短时反拖状态,该时刻起动机电枢转速较高,之后断电,电枢在惯性及内部机械摩擦阻力作用下,逐渐降速停止,起动机从电枢组件断电到停止转动的时间,就是停止时间,这期间发生的噪音就是我们所称的尾音。

尾音主要包括电磁噪音和机械噪音两种,停止时间是尾音量化的一种表现方式,一般行业内采用时间做为评价尾音长短的基准:

电磁噪音:电机在断电后从电动机转变为发电机,电枢转动与磁场相互作用,期间可能产生电磁噪音。但励磁电机主触点断开后,励磁电流消失,磁场消失,电枢转动时无法和磁场相作用。噪音频率可按如下公式计算:f=n/60*电枢槽数*磁极数(n:电机转/分)

电磁噪音,为磁路的不平衡或不平衡磁力及气隙的电磁力波产生之噪音,磁通密度饱和或气隙偏心引起磁的噪音。起动机的电磁噪声的来源:磁场流经电枢与永磁体之间的气隙时,由于电枢的齿槽结构,导致齿距离永磁体较近,槽距离永磁体较远,导致气隙中各点径向场强不同,造成齿与槽位置产生磁密差值,进而对电枢产生径向力波,造成电枢径向振动,产生电磁噪声。且力波的基波阶次为电枢槽数。

机械噪音

①碳刷与换向器摩擦产生噪音,其频率与电磁噪音相同(磁极数与碳刷数相同)

②电枢动平衡,杂物及部件部件尺寸不良一般与振动关联,通常低频较多

停止时间

电枢停止时间主要受惯性和内部机械摩擦阻力影响。一般条件下,摩擦阻力越小,停止时间越长。电枢惯性主要受自身转动惯量影响,电枢内部机械摩擦阻力主要受碳刷弹簧力,轴承摩擦阻力,行星减速机构阻力等影响。

永磁起动机,电枢在惯性旋转时,相当于发电状态,导体切割磁场做功受到阻力,再加上碳刷,轴承,减速机构阻力,停止时间会明显减短。

基本客户反馈问题点和篇幅因素,本文主要对电枢停止时间进行优化,通过降低停止时间,改善对噪音的主观评价,提高噪音品质。通过对尾音产生原理的分析,我们了解到,起动机电枢只要旋转,由于磁场不平衡和碳刷与换向器的摩擦,就会产生电磁和机械噪声,这个无法消除,但停止时间可以采用一些优化方案来缩短时间,降低人耳识别噪音的时长,减弱评价人员或汽车驾驶员对起动机尾音的敏感度,优化噪音评价效果。

方案A.电枢转动惯量优化,可以采取电枢尺寸缩短,外径变小,电枢铁芯片减重等方案上进行优化。电机产品平台确认后,电枢铁芯外径,长度,槽数已进行成熟平台化设计,调整会影响起动机的起动输出性能,同时产品的平台化也会收到影响,一般不建议更改。电枢铁芯减重主要为产品的轻量化设计,通过铁芯片增加去重的均布圆孔,同时保证铁芯足够的产品强度来实现,经检讨目前产品已无优化空间,故本方案未采用。

方案B.增加碳刷弹簧力,增大电枢断电后换向器与碳刷之间的摩擦力,降低起动机停止时间。一般柴油起动机,碳刷弹簧对碳刷的压力20~30N左右。碳刷的磨损主要分为机械磨损和电气磨损,弹簧压力过小,碳刷与换向器接触不稳定,加大碳刷与换向器之间的火花,造成电气磨损大,同时碳刷电压降加大,降低起动机整体输出性能;碳刷弹簧压力大,会造成起动机碳刷与换向器之间机械磨损大,碳刷磨损过快,起动机寿命不足。碳刷的机械磨损和电气磨损成反比关系,一般情况下,起动机产品设计时,根据行业经验,取压力中间值,保证机械磨损和电气磨损适中,当然压力的选择 ,需要结合换向器产品和碳刷成分进行综合判定,业内普遍采用发动机耐久试验验证的方式。

优化方案具体实施及验证:

通过对噪音机理及优化方案的研讨及分析,选用方案B增加碳刷弹簧力的方案进行实施及验证。为了有效的推进优化,同时缩短验证时间,制定两种增大弹簧力方案,①为由碳刷弹簧力从20N提升到25N。②为由碳刷弹簧力从20N提升到30N,分别进行验证。

对优化前后样品采用专用的噪音测试设备进行试验,结果样品为①起动机停止时间由1.78秒缩短为1.42秒,样品②起动机停止时间由1.78秒缩短为1.31秒,并且两种样品主观判断停止时间都有缩短,样品②效果更加明显一些。

 

产品系统性验证:

针对此次优化方案,为了保证产品可靠性,还需要对起动机进行性能,发动机耐久方面进行验证,通过试验验证起动机性能无明显变化,发动机耐久按照QC/T731-2005国家标准,起动1秒,反拖1秒,休息28秒为1个循环,进行2万次进行,实测优化前后产品寿命都能保证3.5万次以上水平,完全满足标准及整车使用要求。后续样件整车验证过程本文不详细描述,产品验证最终顺利通过,产品方案得到客户认可并批量应用。

结论:

本文探讨了国内某款柴油车型励磁起动机的尾音问题,从产生机理,原因及影响因素进行多方面分析,并结合自身实际工作经验,采用简单快速的优化方案,即增大碳刷弹簧力,降低起动机停止时间,在解决整车实际问题的同时,快速实现量产,保证了公司及客户的利益,同业也为整个汽车行业起动机起动噪音问题解决方面提供经验积累,对解决起动噪音优化整车NVH性能方面具有极大的参考价值。,

参考文献

[1]周海亭,陈光冶.汽车起动机异常噪音诊断与分析[J].振动工程学报,2004,07;

[2]胡明义.汽车起动机结构,原理与检修.北京.机械工业出版社.2007.05

[3]崔祥凯.汽车起动机噪声分析及其改进研究.汽车工程.2015.08作者简介:姓名:王健,出生年月:(1982年8月24日),性别:男,民族:满,学历:大学本科,研究生:车辆工程,职称:副高,研究方向:汽车起动机及新能源汽车电机产品