催化裂解装置回炼汽油组分提高液化气和丙烯收率

(整期优先)网络出版时间:2023-03-14
/ 2

催化裂解装置回炼汽油组分提高液化气和丙烯收率

滕布东1 ,陈志坤2

中国石油广东石化分公司炼油生产二部  广东 揭阳 515200

1.中石油云南石化有限公司生产一部  云南 昆明 650000

摘要:在炼油厂二次加工中,催化裂解装置发挥重要作用,有利于炼油厂整体经济效益的提高。为提升炼油厂整体生产效率,在本次研究中,结合催化裂解反应机理,在明确催化剂特点的基础上,提出催化裂解装置回炼汽油组分的设想,经过深入探讨与实践明确,此设想具有较强可行性,在实践中能获得良好效果,除了能让液化气与丙烯收率整体提高外,还能达到对炼油厂整体经济效益提升的目的。

关键词:催化裂解装置;汽油组分;液化气;丙烯收率

引言

催化裂解装置是炼油厂提升经济效益的重要装置,有助于生产效率的提高。因此在炼油厂生产过程中,应该加强对催化裂解装置的利用,在保证生产出合格汽油及柴油基础上,尽可能促进液化气和丙烯收率的提高。为实现此目标,应该结合催化裂解反应机理,对装置深入研究与分析,合理进行汽油组分的回炼。

1问题的提出

近年来,随着炼油厂生产规模的不断扩大,应用的装置以及设备预越来越先进。但与此同时,对丙烯需求量也逐年提高。因此炼油厂在生产期间,需要着重解决液化气和丙烯收率问题,研究如何在不对原油加工量的情况下,借助现有资源实现效益最大化,同时尽可能避免对柴油收率造成干扰。为促进炼油厂经济效益的提高,切实达到对液化气和丙烯收率整体提升的目,需要将催化裂化反应机理作为研究依据,提出回炼粗汽油的设想[1]。

2可行性研究

在炼油厂生产过程中,催化剂、原料组分通常不发生变化,所以要想提高液化气和丙烯收率,还要从提升原料总转化率角度出发。但是,此方法同样存在弊端,如果在反应式时提高温度或者延长时间,焦炭产率和干气随相应提高,导致柴油产率下降。为避免此类问题出现,需要确保总转化率和反应温度不发生改变,采取可行的方式让中间产品实现二次裂化。

在工艺中利用CRP-1裂解催化剂,此类催化剂的活性组分为双沸石,对低碳烯烃的生成有积极影响。此类催化剂的优势较多,可以为液化气与丙烯产量的增加提供必要条件[2]。

3实施成效

将粗汽油与回炼油、新鲜原料等充分混合,之后进入提升管,粗汽油会在短时间内发生气化反应,喷嘴前压力上升。为保证汽油回炼期间对操作造成的干扰降到最小,时间前期,加强对回炼汽油量的控制,尽可能为总进料的15%,在操作的不断调整下,可以适当增加比例,约为总进料的30%。经过半年左右的观察,粗汽油回炼后,丙烯收率和液化气提高,并且质量不发生任何改变,能够满足预期的设计要求。依照回炼前后产品产率的变化情况,汽油中有22.47%得到转化。针对产品分布,其中干气为0.15%,柴油为20.34%,液化气为67.9%,焦炭为1.6%。

4技术分析

结合催化裂解装置回炼汽油组分的实践成效来看,汽油回炼后会增加油气量,经济效益高,能够达到预期要求。

(1)结合应用的原料,在DCC-Ⅰ操作环境中,回炼粗汽油能够达到对液化气和丙烯收率整体提高的目的。结合最终的实践结果来看,液化气能够提升4.77%,丙烯收率能提高3.56%。在生产过程中,汽油产率出现下降趋势。其中,焦炭产率提高的百分点为0.11。根据回炼粗汽油的表观收率分析,干气提高的百分点0.28,液化气提高的百分点15.26,汽油提升的百分点为77.53,柴油提升的百分点为4.57,焦炭的提升百分点为0.36,丙烯提升百分点为11.61,总丁烯提升百分点为2.38,由此可以看出,在回炼的粗汽油中,有18%左右转化成干气和液化气[3]。

(2)在回炼汽油后,油气量明显提高,反应沉降器的压力上升,要结合具体情况调整,保证反应沉降器与再生器的压力能处于平衡状态。但针对低负荷生产装置而言,在具体工作中会对液化气与丙烯收率的提高产生积极作用。

(3)在对粗汽油回炼后,反应期间会产生大量热量,并且热量值要远高于回炼前。但与此同时,再生温度会出现下降现象,反应沉降器与再生器在工作过程中,二者之间的催化剂循环量提高,剂油比随之提升。这一情况的出现,会对低碳芳烃的生成产生促进效果。

(4)在对粗汽油回炼期间,需要加强对各类因素的分析与考虑,除了要对上述因素综合分析之外,也要了解回炼后粗汽油中芳烃的含量,明确其变化情况。由于气相负荷增加,所以分馏塔、反应压力等有明显压降现象出现,致使气压机入口位置的压力无法上升,一旦情况严重,会对油浆中催化剂的含量产生影响,致使催化剂含量出现整体提高的现象。为避免此类问题,应该加强重视,做好各个设备的控制工作。如果进料量接近或者达到设计加工量时,需要对设备各个部位操作状况的变化综合考虑,尤其是反应器等参数变化,一旦出现异常现象,必须第一时间做出调整,以免对最终的结果产生影响。

(5)经济效益。如果原油加工量不足,催化裂解装置回炼汽油组分,可以在低负荷的条件下完成生产工作,不仅能让生产效率提高,还能实现对部分蜡油节约的目的。所以采取这种方式,能够达到对液化气与乙烯增产增量的目的,有助于炼油厂经济效益的提升。

结论:

综合而言,通过利用催化裂解装置实现汽油组分的回炼,能够获得良好成效,不仅可以促进丙烯收率的提升,还能增加液化气的整体产量。并且在实践中发现,环烷烃、烷烃与液化气、丙烯收率之间成正比,如果烷烃含量增加,液化气与丙烯收率也会随之升高。通过利用催化裂解装置,在进行汽油组分回炼过程中,不需要对相应设备改造与升级,流程的改进只需要少部分资金投入。回炼汽油组分后,粗气油率下降,柴油收入率提高,密度全部增大,说明其中含有大量芳烃,其性质不发生改变。总体来看,采用催化裂解装置回炼汽油组分,能够获得良好的实践效果,对炼油厂经济效益的提高有积极影响。

参考文献:

[1]成枫.扩大催化裂解原料来源提高液化气和丙烯产率[J].精细化工原料及中间体,2022,000(007):3-6.

[2]黄应禧,冯兴,钱堃.催化裂解装置回炼不同模式碳四对丙烯及乙烯收率的影响[J].化工管理,2022(16):3.

[3]宋亦伟,赵勇,张强,等.催化裂化装置轻汽油回炼效果[J].石化技术与应用,2022,40(5):4.

[4] 宋亦伟, 赵勇, 张强,等. 催化裂化装置轻汽油回炼效果[J]. 石化技术与应用, 2022, 40(5):4.