提高空压机气电比

(整期优先)网络出版时间:2023-03-14
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提高空压机气电比

王明和

河南中烟许昌卷烟厂

要:压缩空气广泛应用于制丝、卷接、包装等生产工艺过程,空压系统的稳定高效运行是卷烟生产的基础保障,而气电比是空压系统运行效率的主要考核指标。气电比指的是空压系统每消耗一度电能产生多少立方的压缩空气,是一个没有单位的比值,用来衡量单位电量消耗下空压系统制造压缩空气的能力。提高空压系统气电比即节约电费又能够降低维修费用。

关键字:空压机  压缩空气  气电比

一、项目背景

压缩空气广泛应用于制丝、卷接、包装等生产工艺过程,目前,我厂共有6台SM250空压机,主电机功率250千瓦,设计能力为42立方米/秒。空压系统的稳定高效运行是卷烟生产的基础保障,而气电比是空压系统运行效率的主要考核指标,厂要求空压系统气电比需达到6.89。当前空压系统气电比偏低,经常出现不能达标的情况,与行业内标杆卷烟厂空压系统的气电比水平有一定差距。为追赶行业先进水平,响应企业降本增效的转型升级战略。

二、目标设定:

当前空压系统气电比偏低,每度电制造压缩空气的能力偏低。经统计,2021年上半年空压系统月平均气电比仅为6.3575,不能达到设备部要求的6.89,不符合我厂降本增效的企业转型战略,提高空压系统气电比成为亟待解决的问题,故我们将本次目标设定为,提高空压系统气电比达到6.89以上。

三、项目实施:

实施一:清洗或更换过滤器配件

  目标:解决过滤器堵塞问题,压差恢复到正常范围(粗过滤器压差<30Kpa,精过滤器压差<10KPa)

步骤1.清洗滤芯或更换滤套

如图为过滤器基本结构和安装拆卸说明,注意事项

1.打开手动阀时检查是否有油味。如有,检查下列项目:

a. 滤芯吸收能力已饱和b. 滤芯 密封套渗漏c. 材质上损坏致使滤芯渗漏d. 由于没有前置过滤或是前置过滤无效导致含有大量水分

e. 流量、压力和温度等超过设计工况f. 气体含有不可吸附的杂质

如无以上情况,除非分离器芯损坏,否则只需拆下并清洗滤芯或者更换滤套。

更换滤套的步骤

a. 直接卸下滤芯b. 拧开螺钉和底盖,卸下需更换的泡沫外套c. 如有需要,用肥皂和清水清洁分离器芯d. 将新的过滤器套包在分离器芯上更换底盖,再把螺钉拧紧6. 用长柄刷子清洁进气口。必须保证进口歧管表面清洁无污垢。7. 在每个滤芯的顶盖内装入新的 O 形 圈

8. 由外向内转动将滤芯装入进气歧管接口。歧管上的锥形体会引导滤芯螺栓接到母线。9. 关闭容器

步骤2.更换部分滤芯

对于材质损坏,频繁出现过滤器堵塞或使用期满一年的过滤器,更换滤芯。过滤器属于压力容器,在维护前进行降压(解压),更换滤芯的步骤1.旁通过滤器以便进行维护2.缓慢打开阀门进行解压。3.打开压力容器,移除法兰螺栓,降低底部外壳、O 形圈和密封固定器。

效果检查

完成实施一后,统计了9月21日—9月25日各空压机的过滤器压差,粗过滤器压差<30Kpa,精过滤器压差<10KPa的目标已达成。

实施二:改造主电机运行系统

目标:解决主电机温度异常故障频繁的问题(降低主电机报警停机加卸载次数)

(一)电机温度监测改造

1.在电机关键部位加装温度传感器。

为了加强对电机温度的监控,并为开展异常温升分析工作提供客观的数据支撑,需要对电机关键部位的温度进行监测。

为此,我们在电机的前、后轴承,以及线包前端和后端,各埋设一个PT-100型热电阻温度传感器,输出信号为4mA~20mA的直流电信号,其温度采集范围可以在-200℃~+850℃,用于实时测量空压机运行时主电机各关键部位的温度。

2.在空压机箱体上安装温控仪。

由于需要同时监测多点位温度,并能够根据设定值出发报警,我们选择XMT-JK408型四通道智能温控仪表,作为所监测点位温度的显示器和报警控制器。便于运维人员观察温度数值。

制作“前轴承”、“后轴承”、“前线包”、“后线包”等4个指示标签,粘贴在各温度显示窗口所对应的测温位置,便于直观读取各监测点温度,为空压机运行控制和维护保养提供参考。

(二)升级电机绕组的绝缘等级,实现耐热性能的提升

我厂在用的SM250空压机采用250Kw电机驱动,定子绕组的绝缘等级为B级,极限允许温度为130℃,超温运行会引起绝缘材料加速老化,缩短电机的寿命,如果温度超过允许值很多,绝缘会损坏,导致电机烧毁。变频运行的5#空压机电机曾于2016、2018年2次出现烧毁的情况

使用热成像仪对电机进行观测,发现其低频运行时的最高温度达135℃,为此,我们决定对5#空压机电机的定子绕组绝缘等级进行升级,通过更换绝缘材料,使其绝缘等级达到H级,正常运行时耐温达到145℃。

(三)改造电机散热风扇旋转方式及风向,实现风扇恒速旋转,由向机头方向吹风改为反向抽风

1.将同轴散热风扇改为独立旋转风扇

取下原电机散热风扇,并截去主轴用于安装风扇的多余部分,并在原位置安装独立驱动的EG-4A型散热风扇,恒速为2800r/min,为主电机提供稳定的冷却风量,不会因为电机低频运行而影响散热。

2.向机头方向吹风改为反向抽风

为了避免电机散热时的热量与机头产生的热量出现叠加效应,通过调整接线相序,改变散热风扇的风向。改造后,后端温度略微上升,前端温度大幅度下降,能确保整体温度保持在正常范围,避免因局部高温导致电机故障。

(四)加装空压机箱体散热风道,提升热风排放能力

1.安装散热风道

为了确保排风效果,在每台空压机排风口上部安装风罩,使排风扇排出的热风进入风道。我们使用镀锌铁皮制作通风管道,其截面积略大于空压机箱体上的出风口。

2.在各支路风道加装止回阀

在各支路风道上加装止回阀,单台空压机的热风只出不进,避免了各机台之间形成热循环。

3.增加出口端轴流风扇

考虑到风道摩擦、支路进入主风道时的风压以及各种组件形成的阻力,会影响到排风的通畅。为此,我们在出风口处设置一个轴流风扇向外抽风,在风道的首尾两端形成前吹后抽的效应,确保将热空气通畅无阻的排出室外,使室内温度有效降低。

如图所示:对比3月1日-3.10日,10月1日—10月10日空压机组主电机温度异常故障情况已经得到了明显改善,主电机温度异常故障频繁的问题已经得到较好的解决。(降低主电机报警停机加卸载次数)

四、效果检查

8.1 活动效果检查

对策实施后,对2021年10、11、12月的空压系统报警情况和气电比数据进行了统计,并与2021年3、4、5月的相应数据进行了对比,以进行活动效果检查:          

实施后,2021年10、11、12月的空压系统报警情况已经得到大幅改善,活动效果明显。

如图所示,统计数据,气电比已经从活动前的6.35提高到活动后的7.39,超过了活动目标6.89,目标得到了实现。

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