缺水地区间接空冷机组降低用水成本的研究实践

(整期优先)网络出版时间:2022-12-18
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缺水地区间接空冷机组降低用水成本的研究实践

孙建军

中煤哈密发电有限公司   新疆    839000

摘要:随着疆电外送战略的深入推进,以天中直流、吉泉直流为代标志大型风光火打捆项目陆续投运。风光火打捆外送,多能互补,保障清洁能源源源不断送往内地,其中配套火电起到了重要的调峰支撑作用。然而这些地区一般缺水严重,如何降低用水成本,对火电企业经营至关重要中煤哈密发电公司经过不断研究、尝试,通过废水分级利用,降低生产水耗、用低廉的中水代替新水制备除盐水,用水成本大大降低。对缺水地区的火电厂有较高的借鉴意义。

关键词:发电水耗节水中水制水;降本增效

1导言

中煤哈密发电公司一期工程2×660MW 超临界间接空冷发电机组,2014年12月份投产。投产初期因设备原因、系统设计不合理、运行调整经验不足等,造成生产水耗、用水成本大幅度升高,2015年生产水耗达到了0.42千克/千瓦时,年用水成本达到2000万元左右,远高于同类机组平均水平。如何降低生产水耗、降低用水成本,对改善企业经营状况至关重要。经过几年的研究、分析和实践,2018年-2021生产水耗已下降并保持在0.11千克/千瓦时,在全国同类型大机组竞赛中一直保持前三的水平。2021用水成本已降至541万元,相比2015年节约1400万元左右,助力企业提质增效工作取得不菲成绩。

2火电厂用水成本居高不下的原因分析及处理措施

中煤哈密发电公司投产之初用水成本居高不下有两个原因:一是生产用水为城市新水(自来水),综合水费价格达到8.8元/吨;二是电厂废水未充分回收利用,水平衡较差,造成生产水耗较高。因此要想降低火电厂用水成本,最有效的办法就是降低用水价格和降低生产水耗。

降低用水价格的办法就是利用低廉的城市中水代替新水(城市中水价格4.68元/吨);降低生产水耗的办法就是通过电厂各汽水系统废水分级处理回收,优化全厂水平衡,减少外排,最终达到零排放的目的。

3生产用水由低廉的中水代替新水

中水相比于新水,水质较差,需要进行中水的深度处理,达到水质要求后方可进行制备除盐水(锅炉补给水)。因此水处理各节点水质监测、调整非常重要,完善、准确的水质在线监测必不可少。

3.1中水深度处理系统流程及水质控制

中水深度处理后水质控制:

3.2中水制除盐水(锅炉补给水)系统流程及水质控制

除盐水(锅炉补给水)水质控制:

项 目

单 位

数 值

备 注

 硬 度

μmol/L

0

(1/2Ca2++1/2Mg2+

电导率

μS/cm

≤0.10

二氧化硅

μg/L

≤10

C:\Users\GTHF\Documents\Tencent Files\741969368\FileRecv\MobileFile\Image\$~]DDC74@VACTMD1W1_}[7E.png3.3全厂水工流程图

3.4采用中水深度处理及制备除盐水(锅炉补给水)过程中易出现的问题及解决办法。

火电厂用中水给脱硫补水的做法比较普遍,但用中水制备锅炉补给水的做法很少,主要原因:城市污水经污水处理厂处理后,水质一般在一级B的标准,与新水相比,中水的COD、BOD、胶体不溶物含量较高,用于制除盐水,会对水处理系统的超滤、反渗透膜造成堵塞、除盐率下降、甚至不可逆转的损伤,一套反渗透膜价值在百万以上,因此中水制除盐水风险较高。要控制中水制除盐水的风险,就要充分利用厂内中水深度处理系统,通过加药系统,控制好水处理过程中每个节点的水质。具体做法如下:

3.4.1中水深度处理的过程及控制要点

通过曝气生物滤池除去中水微生物、COD、BOD、氨氮等;机加池为传统的混凝处理工艺,主要控制机加池加药量及机加池底部循环泥渣层的厚度,控制排泥周期及排泥量,确保机加池出水浊度<5NTU。

3.4.2锅炉补给水处理系统的过程及控制要点。

使用城市中水需要加强反洗PCF纤维过滤器,保证出水水质指标,超滤系统严格按照自动反洗周期进行反洗,严格控制化学清洗周期进行控制;保证一级反渗透产水电导从而保护二级反渗透,(由于我厂为一、二级反渗透,一级反渗透产水进行加碱,根据运行调整经验该PH控制区间7.3-7.8最为合适),从而可以控制EDI运行为最佳状态。从指标控制来说,超滤进口要控制COD≤200ug/l,产水浊度≤0.2NTU;反渗透进水电导≤600ug/l。

在控制好以上两个过程参数后,中水和地表水或新水按照一比一参配,都可以顺利实现安全制水,之后根据药品优化调整、超滤运行情况、反渗透除盐率情况,可以逐渐提高中水比例,至到全部使用中水。

4废水分级处理回收,降低生产水耗

电厂生产水耗高除了汽水系统外漏造成水耗增加外,更重要的是水平衡失调,造成浪费。汽水系统外漏造成水耗增加具有偶然性,是非正常状态,占比较小,本次不展开研究。水平衡方面容易出现供求失衡,一是机组正常运行时,制除盐水的浓排水、间冷塔的换水按照正常设计,是排至脱硫补水,脱硫无法消耗时,只能外排,造成水资源浪费;二是机组停运时,大量排水无法被短时间利用,只能外排造成浪费;三是低负荷脱硫除雾器冲洗与脱硫吸收塔液位矛盾突出;四是主机间冷塔长期运行后,循环水PH居高不下,长周期换水造成除盐水耗量增加。

解决生产水耗高的方法是废水的分级回收利用,优化水平衡,减少废水外排,降低生产生产水耗。具体做法:

首先将汽水系统的排水进行分类,机组启停排水、主辅机间冷排水属于一类排水;制水系统浓排水、精处理排水、脱硫辅机冷却水、机封水属于二类排水;脱硫废水因氯离子含量很高,已无处理价值,属于三类排水。

其次优化排水回收。一类排水本质上属于除盐水,品质较高,按照传统方式先经工业废水系统处理,然后进中水系统,最后用作制水或脱硫补水,其实是对这部分水的二次污染。正确的做法是通过收集、存储后直接进入制备除盐水系统,不仅提高了制水效率,还节省了药品费用,这是一类排水最高效的利用。二类排水含盐量略高,可用于脱硫补水,这样减少用于脱硫补水的中水或新水量。三类排水含氯离子非常高,腐蚀性很强,已经没有再处理的价值,可用作灰库卸灰加湿搅拌抑尘水源,这样可以减少其它高品质水的用量。

5电厂水综合利用的一些细节问题的研究和实践

5.1解决间冷系统长期运行水质变差换水的问题。

间冷系统内闭式循环的水一般为除盐水,但长时间会出现水质变差,必须换水的情况。间冷系统水质变差主要原因是间冷塔的冷却三角一般为铝质材料,当空气进入循环水后,与残留在铝管束内壁的Na+、Cl-发生化学反应,导致冷却三角铝管产生腐蚀,形成一个原电池反应,循环水PH值会越来越高,当PH值大于8.5后,会对冷却三角加速腐蚀破坏,导致冷却三角大面积泄漏几率增大。间冷系统换水可以解决该问题,但缺水地区除盐水成本一般在20-25元/吨,常规做法是将间冷系统排水至工业废水进行处理后降级利用,造成优质水贬值。比较高效的做法是将间冷塔的循环水(实质上也是除盐水)少量连续排至凝汽器,经凝结水精处理后,用作机组补水,间冷系统的循环水可以通过不断补充除盐水降低PH值,优化水质。

5.2脱硫除雾器冲洗与脱硫塔液位高之间的矛盾处理。

进入脱硫吸收塔的补水有石灰石浆液、除雾器冲洗水、工艺水用户的排水。当机组在低负荷时,经常会出现一边急切需要除雾器冲洗,一边吸收塔液位处于溢流的边沿,一旦进行除雾器冲洗,就会造成吸收塔溢流。解决办法:将脱硫系统设备的轴承冷却水、机封水(这些水原本设计直接排入吸收塔)回收至除雾器冲洗水箱,用于除雾器冲洗,可以完美解决两者矛盾。

结束语

总之,在水资源日益紧缺的今天,火力发电厂作为用水大户,尤其在缺水地区,降低发电生产水耗,严格控制用水成本,无论对环境保护还是发电企业的生存发展,都意义重大。利用成熟的中水深度处理系统和有针对性运行管理措施,实现用廉价城市中水代替新水降低用水价格,采用厂内废水分级回收利用,提高水的重复利用率,实现废水零排放,节约用水,降低发电水耗,是减少发电企业运营成本,提高经济效益的有效手段。节水工作意义重大,任重道远,需要无数勤奋、敬业的发电人在实践中不断地研究总结,才能不断把该项工作做深做细作出实效。