1000MW汽轮机通流改造后轴振大异常分析

(整期优先)网络出版时间:2022-11-02
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 1000MW汽轮机通流改造后轴振大异常分析

陈刚

华电国际技术服务分公司  山东 济南250014

摘要:本文通过对1000MW汽轮机通流改造后轴振大造成机组跳闸原因进行分析,制定防止轴振大的措施,并为1000MW机组通流改造后机组安全运行提供借鉴。

关键词:1000MW机组;汽轮机;轴承振动;异常分析

1设备概况及事件经过

某电厂7号汽轮机为1000MW,由东方汽轮机厂、日立公司制造,超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式汽轮机,2006年12月投产。2022年2月7日至5月6日进行汽轮机通流改造后投入运行。

2022年5月23日18:13:14,7号机组负荷1011MW,主汽压力24.6 MPa,主汽温度 595.1℃,汽轮机1Y轴振突升至235μm;2Y轴振突升至280μm。18:13:17,7号汽轮机跳闸,首出原因为“轴振高高保护动作”。

2 检查处理情况

2.1 汽轮机跳闸后检查轴振测量回路无异常,检查各轴瓦进回油量、温度正常。汽轮机惰走后盘车投运正常,大轴偏心29μm,在正常范围内。

2.2 查阅1、2号轴振频谱图,当振动幅值突然增大时,主要成分为0.06倍频,分别对应幅值是204μm、169μm,1倍频幅值无明显变化。

2.3 检查跳闸前后1、2号轴承间隙电压,1X变化0.54V,1Y变化3.29V,2X变化0.13V,2Y变化2.63V。

2.4 检查跳闸前油膜压力,1号轴承油膜压力由5.75MPa升至7.70MPa,2号轴承油膜压力由7.40MPa升至11.27MPa。

2.5 查阅运行曲线,机组5月4日至23日,共开启补汽阀5次,前4次开启补汽阀未造成明显振动波动,5月4日至25日补汽阀开启对比情况如下。

次数

转速

2X间隙电压

2Y间隙电压

补汽阀

#2瓦温

轴心

状态

1

2022/4/29 21:42

盘车

-8.663

-9.559

/

/

/

/

/

2

2022/5/4 4:12

701MW

-8.731

-9.202

36.00%

89.7

-8.64

45.36

正常

3

2022/5/5 2:19

892MW

-8.428

-9.892

39.70%

94.6

29.86

-42.31

正常

4

2022/5/5 21:44

929MW

-7.756

-10.579

39.70%

88.7

115.25

-129.61

正常

5

2022/5/6 3:46

779MW

-8.072

-10.079

38.00%

89.8

75.1

-66.07

正常

6

2022/5/6 22:44

999MW

-8.549

-10.001

/

103

14.49

-56.16

参照

7

2022/5/23 18:13

1030MW

-8.16

-10.49

28.00%

88.5

63.91

-118.3

跳机

8

2022/5/25 01:28

984MW

-7.17

-10.364

/

65.6

189.71

-102.29

参照

9

2022/5/25 20:02

1000MW

-7.509

-10.434

/

76

146.63

-111.18

参照

3、原因分析

3.1 汽轮机跳闸原因:2号轴承Y相振动幅值281μm超过跳闸值(250μm),1号轴承Y相振动幅值236μm超过报警值(150μm),触发汽轮机轴振大保护动作跳闸。

3.2 汽轮机1Y、2Y轴振大的原因:

3.2.1从轴心轨迹图发现转子在正常旋转过程中,还伴随有转子中心的移动,由于中心位移较大,所以低频量幅值较大。可参照对比#3轴承的轴心轨迹。

3.2.2 从轴承间隙电压和跳闸前油膜压力变化,分析跳闸时转子中心快速移动,为轴振动低频分量的来源。

3.2.3 根据补汽阀开启情况对比:5月4日至6日高负荷区间,4次大幅开启补汽阀,#2轴承轴振动虽伴随有低频振动,但其幅值较小。5月23日高负荷工况下,由于#2轴承轴心相对于5月5日发生了明显的变化,进而在补汽阀开启时造成的扰动,激发了#2轴承的低频振动引起了汽轮机轴振大跳闸。

3.3综上所述:

3.3.1汽轮机轴振大跳闸主要原因是#2轴承中转子轴心位置的变化,引起轴承支撑刚度变化,出现#2瓦温和油膜压力波动,导致低频振动突增。

3.3.2低频振动突增的原因:高负荷工况下,#2轴颈中心在轴承的位置变化范围大,超出了设计工作范围,在补汽阀开启时造成的扰动,激发了#2轴承的低频振动。

3.3.3 #2轴颈中心轨迹的变化范围大的原因:#2轴承稳定性较差。

3.3.4 #2轴承稳定性差的原因:查阅#2轴承设计参数符合轴承设计规范,查阅扣缸时实测轴瓦顶部间隙0.63mm,在设计间隙的范围内(设计间隙:0.485-0.635mm)。分析为本次给定的安装标准值上限偏大,按此标准控制#2轴承间隙造成转子轴心位置剧烈变化,在补汽阀开启的瞬间扰动下,引起机组跳闸。

4、处理及防范措施

4.1 与主机厂沟通,对机组目前的运行状态进行评估,对补汽阀的自动投停逻辑、开度特性曲线进行优化;在优化工作完成前,暂时强制关闭1号、2号补汽阀。

4.2 储备#2轴瓦备品,由主机厂出具#2轴瓦检查、更换方案,择机进行更换,将#2轴瓦顶部间隙控制在0.485至0.535mm。

4.3 运行中加强对轴瓦温度、轴振和油膜压力等参数的监视,发现异常及时分析处理。

4.4 加强新改造设备技术管理,做好设备投运、运行调整过程中的风险分析。

参考文献

[1] 徐贞禧.《大型汽轮机摩擦振动诊断与处理》.中国电力出版社.2016

[2] 李录平,陈向民,晋风华.《汽轮机振动故障与现场诊断方法》.中国电力出版社出版. 2020

[3] 《汽轮机检修》. 中国电力出版社.2010

作者简介:姓名:陈刚(1976.03--);性别:男,民族:汉,籍贯:山东滕州,学历:硕士研究生;现有职称:高级工程师;研究方向:电厂热动专业。