中韩(武汉)石油化工有限公司 湖北省武汉市 430000
摘要:石灰石-石膏湿法脱硫技术在电站锅炉系统应用较为普遍,但随着脱硫系统运行时间长,脱硫石膏产品质量出现含水率偏高的问题,本文针对脱硫石膏含水率高的现象,确定影响因素,运用变量分析方法,实施相关对策,取得了显著的效果,使脱硫石膏的含水率达标。
关键词:脱硫石膏;含水率;影响因素;对策
1引言
某装置脱硫系统采用石灰石——石膏湿法脱硫工艺,其副产品为石膏。自2018年1月份起副产品石膏含水率持续偏高,石膏表面出现粘稠状物体,影响到设备的稳定运行,为了解决脱硫石膏含水率高的问题,保障脱硫设备长周期运行,本文通过研究石膏形成的机理,分析影响脱硫石膏含水率的各种因素,提出改善方法,实施了多种处理措施,取得了显著的成效。
2 脱硫石膏形成的机理
脱硫石膏是烟气脱硫的主要副产品,烟气随后和泥浆完全相接触处,烟气被泥浆冷却并到达饱和,烟气中的SO2、SO3、HCl、HF等酸性组份被吸附,将脱硫反应产生的亚硫酸钙(CaSO31/2H2O)氧化为石膏(CaSO42H2O)。吸收塔浆池中反应产生的石膏浆液,当吸收塔的石膏泥浆浓度达高设定值,便通过石膏的排出泵送至石膏旋流站,并进入石膏的脱水处理系统。送到石膏旋流站后完成一级脱水过程。将石膏旋流站的下溢浓缩液(悬浮物固定比重浓度约为40~50%)借助自重直接送入真空皮带脱水机完成二级脱水,经过调节真空脱水机上的石膏层厚薄以保证脱水特性,从真空皮带上流出的石膏含水率一般不超过百分之十,直接送到石膏库。
3 影响脱硫石膏含水率的因素
2018年2月初,某装置石膏品质不合格,含水量偏大问题显著,不能正常拖运。为此,2月27日、3月27日某装置组织召开专题对接会,通过对石膏的成色、气温成分分析、多次运行调整等角度进行如下分析:
图1 脱硫石膏改善前目测情况
根据历史数据可知,在石膏品质不合格期间,石膏中含水率约为13.00%,含水率不合格率为85.71%,但排除偶然因素的干扰后,石膏中含水率约为14.70%,含水率合格率为0%。上述数据,表明形成CaSO4.2H2O含量低、成色偏黑、水分高,说明形成过程不充分、含飞灰杂质。
而根据研究石膏形成的机理[1]可知,形成合格的石膏要达成合适密度必然满足合适的浆液PH、合适的供氧量、充分反应、脱水效果。现确定影响因素如下:
3.1.1 吸收塔浆液的PH不合适
湿法脱硫技术的运行经验表明,在其它参数基本稳定的工况下,升高浆液pH值即增加石灰石浆液量,可在一定程度上提高脱硫效率。但若长时间保持高pH运行,会导致石膏中未完全反应的CaCO3和CaSO3含量增加,品质下降;因为当PH>5.9时,石灰石中Ca2+的溶出速度会减慢。同时,当PH>5.9时SO32-的氧化也受到抑制,因为SO32-氧化的最佳PH在4.5~4.7,此环境下只要鼓入足够的氧化空气,SO32-几乎可以全部氧化,而且此范围pH同时也是石膏结晶的最佳PH环境。但较低值的PH会使SO2的吸收受抑制,若PH为4.0,SO2几乎不被浆液吸收,而且加剧了设备的腐蚀。因此工艺控制中必须兼顾烟气脱硫和SO32-氧化对浆液pH的要求,一般控制PH在5.2~5.3。
3.1.2供氧量不足
氧化风机供氧量不足,导致石膏浆液氧化反应时间不足,造成石膏生成量不足,密度不佳,CaSO3。1/2H2O含量会高,从而形成石膏浆液分层,导致脱水效果不佳。
3.1.3 浆液氯离子及氨氮离子含量高
通过查阅文献资料可知,吸收塔浆液或废水中Cl-、NH4+含量高会抑制石膏晶体的反应形成,使化学反应不充分。
(1)氯离子的负作用
吸收塔浆液中氯化物浓度升高,会抑制二氧化硫溶解生产亚硫酸氢根,引起石膏中碳酸钙含量增大,氯离子含量增加,石膏脱水性能下降,石膏品质恶化。如果想得到更高品质的石膏,就需要大量增加冲洗水量,使整个系统形成恶性循环,并且进入脱硫废水中的氯离子含量大幅增加,废水处理难度增大。
(2)氨氮的负作用
在一定条件下碳酸钙与硫酸氢铵可以反应生成NH4+、H+、SO42-,在脱硫系统中存有以上物质,会对脱硫系统浆液反应产生影响,另外NH4+较Ca2+活泼,在一定程度上影响碳酸钙的充分反应,造成供浆过量或碳酸钙反应不完全;在石膏中会含有一些氨的络合物,这部分络合物具有一定的吸潮性能,最终会影响石膏含水率偏高;浆液中氨氮含量高,影响了浆液的反应,同时影响浆液PH值的提升,容易造成运行监盘人员误判,根据在线PH值提高供浆量,导致碳酸钙反应不彻底,影响石膏品质,浆液中氨络合物进入石膏中会含有结晶水,影响石膏含水率偏高;废水中氨氮含量高,影响PH值提高,除氟效果差,导致废水外排减量,系统浆液氯离子升高,形成恶性循环。
3.1.4 吸收塔入口飞灰含量高
电袋除尘器除尘效果下降,烟气携带的飞灰的干扰。目前,某装置电袋除尘器已运行6年,电区在锅炉吹灰时频繁跳停,1#、2#炉袋区只进行局部更换,1#、2#炉吹灰时相应的吸收塔入口粉尘明显上升,尤其以1#炉的问题较为显著。电袋除尘器除尘效果下降,造成进入吸收塔内的粉尘增加,在一定程度上抑制二水合硫酸钙生成,从而影响石膏的品质。
3.1.5 脱水设备故障
石膏浆液旋流器旋流子磨损、堵塞,真空皮带脱水机冲洗水管外漏、滤布冲洗不干净,造成脱水效果不好,影响石膏的质量。
3.1.6 石膏浆液密度不高
石膏浆液密度偏低,会导致CaSO4.2H2O含量低,进而造成脱水效果不好,影响石膏的质量。
4 实施改善对策
针对影响脱硫石膏的含水率高的因素,通过变量分析法对本次脱硫石膏含水率高的情况,实施相应的对策。
4.1.1选择合适的浆液PH[2]
根据工艺指标的要求,吸收塔浆液的PH控制范围为5.2~5.8,使浆液的PH靠低限运行,利于SO2的吸收反应。通过试验调整趋势如下:
表1 吸收塔浆液PH与石膏含水量高的关系
根据试验结果可知,吸收塔浆液PH值不是本次脱硫石膏含水率高的主要原因,但也要保障合适的浆液PH值。
4.1.2确定足够的供氧量
吸收塔浆液PH值不变,通过启动备用氧化风机运行,调整氧化风机的出口压力,通过试验调整趋势如下:
表2 氧化风机压力与石膏含水量高的关系
根据试验结果可知,供氧量不足是本次石膏含水率高在石膏脱水困难时,保持合适的PH值,间断地启动两台氧化风机保证氧化效果,使脱硫反应中生成的亚硫酸钙(CaSO3)氧化为硫酸钙(CaSO4),并生成石膏(CaSO4•2H2O)晶体,使得石膏具有良好的脱水性能。
4.1.3 降低浆液或废水氯离子及氨氮含量
通过置换塔内浆液。一方面,恢复脱硫废水外排操作;另一方面,将1#、2#吸收塔部分“中毒”浆液置换成新鲜浆液,把1#、2#塔内旧浆液通过事故浆液箱逐步打入3#塔。通过试验调整趋势如下:
表3 氯离子含量与石膏含水率的关系
表 4氨氮含量与石膏含水率的关系
根据试验结果可知,置换浆液、加强废水排放量,补充新鲜浆液,能从本质上较大程度改善石膏含水率高的问题。
4.1.4 降低吸收塔入口飞灰含量高
2018年6月在1#炉检修期间,将1#电袋除尘器袋区布袋全部更换为超净滤袋,并对电区极板进行清扫。通过试验调整效果如下:
表5 吸收塔入口飞灰含量高与石膏含水率的关系
(2018.3.12 10:00和2018.7.11 10:00对比)
按照两年半一个使用周期,更新电袋除尘器的布袋,能在一定程度上提高石膏品质。
石膏含水率高
4.1.5 更换石膏浆液旋流子或真空皮带脱水机滤布
通 过更换石膏浆液旋流子或真空皮带脱水机滤布,能提高脱水设备的脱水能力,降低脱硫石膏的含水率。通过试验调整效果如下:
图2 石膏浆液旋流子设备更换前后
图 3石膏浆液旋流子更换前后石膏目标情况
3.1.6 适当提高石膏浆液密度
在以上效果均使用后,还要进一步的降低脱硫石膏的含水率,可采用逐步提高石膏浆液密度,但最大不超过1200mg/m3,脱水效果显著。通过试验调整趋势如下:
表 6 石膏浆液密度与石膏含水率的关系
综上所述,采取具体的对策后,脱硫石膏含水率大大降低,石膏品质达标。如图所示:
图4脱硫石膏改善后目测情况
5 结论
某装置2018年1月份以来,脱硫石膏含水率高,无法外运。本次从脱硫石膏形成的机理出发,确定了六大影响因素,通过变量分析的方法,逐一试验调整,确定其影响的情况,制定了具体的对策,较大降低脱硫石膏含水率高的现状,取得了显著的成效。
参考文献
[1] 蒋文举等.烟气脱硫脱硝技术手册[M].北京:化学工业出版社,2007.2.
[2] 中韩(武汉)石油化工有限公司热电联产装置岗位操作法,2017.8.
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