樊页平1钻井技术分析研究

(整期优先)网络出版时间:2022-04-25
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樊页平 1钻井技术分析研究

李佳

黄河钻井总公司技术服务中心 257000

摘要:页岩油气开发已经是国内未来油气开发的重要战略方向。随着页岩油气勘探开发力度的加大、地下情况日益复杂、打井难度不断提升对我们来讲,这是困难,也是挑战,更是发挥本领的好机遇。本文依托樊页平1井的施工过程,从钻井液技术、井控技术管理、复杂故障控制等方面进行分析研究。总体来说,现在技术能够保证页岩油井安全高效的开发,值得推广应用。

关键词:页岩油;精细控压;井控;油基泥浆

一、钻井液类型性能维护处理

1、一开井段 (0—303m)采用配浆开钻,钻完一开井深循环后封井,钻井液具有良好的造壁性能和携砂性能。

2、樊页平1二开为311.2mm的井眼,在“百日攻坚创效”阶段,在“三高一延一适当”的要求下,大井眼存在携岩和控制造浆难度大等问题则更加突出。三高的条件下势必更容易形成大井眼,因此控制钻井液的造浆程度成为关键,前1500米使用氯化钙和聚合物双重作用下控制造浆,一开钻井液循环加入清水稀释,加入适量CaCl2,将钻井液漏斗黏度调整至设计范围内,开钻后根据钻速情况及时补充CaCl2,钻进期间维持钻井液低黏低切,避免停停打打、定点循环。按如下配方:井浆+2.5%氯化钙+0.6%高分子聚合物。使用3台离心机进行固相控制。钻井液性能维持在密度1.08-1.10g/cm3,粘度在29-31秒之间。比较好的完成对上部地层的固相控制,为沙二底进行第一次定性处理提供了良好的基础,

二开井段1500-2500米为沙一到沙三上地层,必须使振动筛、除砂器、离心机与钻井泵同步运转,严格控制钻井液中的劣质固相含量,低密度固相含量和适当控制滤失量,为2500米之后需要提高钻井液密度打好基础。

配方:井浆+0.4%干粉+2%抗温抗盐防塌降滤失剂+2%低粘CMC控制失水在6ml左右。

3、三开井段:提高合成基钻井液的封堵防塌能力,进一步稳定井壁。

优选复配抗温乳化剂,提高合成基钻井液整体抗高温稳定能力,保持好的流型。做好配方试验,及时调整钻井液性能

表1 钻井液体系

开次

井眼尺寸(mm)

井段(m)

推荐钻井液体系

三开

Ф215.9

3230~5364

合成基钻井液


钻井液配方:合成基基液90~70:(25%)氯化钙水溶液10~30+(2~3)%主乳化剂+(1~2)%辅乳化剂+(1~4)%润湿剂+(1~3)% 碱度调节剂+(2~3)%有机土+(2~4)%降滤失剂 +(2~3)%油基封堵剂

其他处理剂:重晶石,超细碳酸钙,堵漏剂。

4钻井液维护处理措施

(1)开钻时,根据钻井液设计、振动筛返砂和地层压力变化情况及时调整钻井液密度,保证钻井液液柱压力平衡地层坍塌压力,防止井壁失稳。

(2)定期检测合成基钻井液性能,保持粘度在50-60s,根据返砂情况,及时调整粘切,保证井眼清洁。及时补充乳化剂,保持合成基钻井液性能稳定。

(3)钻遇油气活跃地层,及时汇报;提高钻井液密度,减少油气污染,保持钻井液性能稳定。加重钻井液时按照循环周进行,每个循环周加重钻井液密度不得超过0.03g/cm3,防止钻井液流变性失稳。

(4)根据固控设备损耗和井下渗透情况,及时补充合成基基浆,同时补充封堵剂,保证钻井液流变性稳定及减少合成基钻井液损耗。

(5)每钻进一定井段及其钻井液进行加重时,及时补充润湿剂,维护钻井液流变性。

(6)钻进过程中,根据振动筛返砂情况及时调整钻井液黏度和切力,保证钻井液具有良好的悬浮携带能力,及时观察返出岩屑情况,补充润湿剂,减少合成基钻井液损耗。

(7)井下出现剥蚀掉块,调整钻井液流变性及封堵性,提高井眼清洁能力及井壁封固能力。

(8)使用合成基钻井液期间严禁水相混入钻井液,用基础油冲洗振动筛。

二、复杂情况及处理

钻至井深3434m(垂深3243m),钻时由10.2min/m降至8.1min/m,井口返出异常,有明显气泡返出,罐内泥浆体积未见明显变化,判断可能为气侵,立即停止钻进循环观察,此时全烃由3.05%升至100%,泥浆密度由1.46降至1.43,地质报告气泡含量7%。

将异常情况汇报监督后,监督指示循环观察并请示勘探中心是否加重,循环两周全烃值100%不降,11:20得到监督通知循环加重,至14:30泥浆密度提至1.50,全烃值在提泥浆密度过程中显示30%-80%之间上下浮动;请示监督后,15:00接甲方通知提泥浆密度至1.53,至17:30出口密度提至1.52全烃值70%;汇报监督,甲方通知恢复钻井,继续提泥浆密度,钻进至20:00泥浆密度1.53,全烃值20%,期间停泵接立柱用时10分钟,钻进至21:00停泵期间井底气体返至地面全烃100%,井口返出大量气泡,循环30分钟后全烃降至20%升恢复钻进。,至7月3日1:30,全烃值30%,达到相对稳定状态。

2、钻进至井深4614m,旋导仪器导向头损坏,尝试联系仪器多次,无法正常连接后,决定起钻,更换动力钻具,因旋导仪器钻具结构与计划下入动力钻具结构不同,决定先用常规钻具通井。通井钻具下钻至井深3254m,遇阻下压15t,多次上提下放活动钻具无果后,决定小钻压划眼,划眼钻压0-2t、扭矩4000,划眼5柱至井深3393m,接第六柱下放正常,连续下放5柱后,第六柱下放至井深3549m遇阻,下放钻压10t,无法继续下放,上提开泵,对接主轴划眼,钻压4t,加压不回最高加至10t,30min无进尺,此井深与导眼完钻井深3550m相差1m,怀疑划入导眼,循环加重起钻,更换带测斜仪器通井钻具入井。下钻至井深3540m,开泵测斜,井斜37.81。,方位18.83。,停泵复测井斜37.90。,方位18.83对比导眼该深度数据一致,判断进入导眼。循环排气,等措施。

三、经验总结及工作亮点

1、通力合作,高效下入技术套管

樊页平1井二开井深3207米,钻头规格φ311.2mm,自2020年6月4日13:00做完下套管准备后,于6月5日13:00,共计24h下入深度3206.63米,套管型号φ244.5mm×P110×11.99mm的技术套管,到底开泵正常 。

2、使用旋导ATC,增加钻进时效

井深3227m下入贝克修斯旋导ATC(集脉冲、随钻测斜仪、导向头),优化钻具结构,Ф215.9mmPDC+旋导ATC(LCPM+MWD+SU)+无磁扶正器 +无磁承压钻杆+411*410浮阀+Ф127mm加重钻杆1根+震击器+Ф127mm加重钻杆7根+DP至井口,旋导ATC钻进井段1287m,水平段长965.93m,纯钻进时间225小时,使用时间320h,平均钻时5.72m/h。旋导ATC的使用大大减少了定向时间,减少了因拖压造成的憋泵,井下复杂等问题[1],增加了钻进时效。

3、优选高效PDC,增加钻头抗磨性

樊页平1井施工在项目部领导及公司领导“提速提效”要求下,为提高本井的生产时效,在各方领导的大力支持下,优选钻头,优化钻具结构和钻井参数,斜井段及水平段采用君临德意厂家为本井定制的高效PDC钻头,该钻头采用纯进口复合片及高压屋脊齿工艺,增强了PDC钻头的破岩能力和抗研磨性。

4、合成基钻井液应对泥页岩,减少井下复杂

本井水平位移2437.28m,水平段长1715.93m。为保证本井的顺利施工,施工后期采用气制油合成基钻井液,该钻井液体系具有非常强的抑制性,保证油泥岩及大段泥岩井段的稳定性。同时该体系钻井液具有良好的润滑性,减小摩阻,极大程度的降低了滑动钻进的难度。

5、耐油耐高温螺杆配合水利振荡器,顺利完钻

本井施工过程中井底温度较高,实测循环时最高温度148度,4614米后无法继续使用旋导ATC钻进,为保证钻进时效及井下安全,项目部召集各公司技术部门骨干就后期施工进行技术交底,确定了钻具结构为:215.9PDC钻头水眼7*14+172动力钻具1.5度+回止阀+210mm修壁器+127mm无磁承压+178mm无磁悬挂+127mm钻杆*15柱+160mm水力振荡器+127mm钻杆+127mm加重钻杆+127mm钻杆+转换接头DH55*411+139mm钻杆的稳斜钻具,定向段基本没有憋泵情况发生,复合钻扭矩8000-12000N.m,钻压4-6t,定向钻进钻压6-8t,无拖压现象。接立柱后上提钻具,磨阻18t,正常钻进完后,上提钻具开泵磨阻16t,无钻具粘卡现象,显示良好,顺利完钻。

参考文献:

[1]鄢捷年.钻井液工艺学[M].山东东营:石油大学出版社,2001