高压柱塞泵液力平衡端的改进

(整期优先)网络出版时间:2022-04-23
/ 2


高压柱塞泵液力平衡端的改进

马亮

中原油田分公司文留采油厂

前言:

我们采油厂增压泵的结构为液力平衡,采用主副柱塞来达到平衡条件,大部分增压泵是高进高出系统(进口压力一般在10~18MPa,出口压力一般为28~35MPa),设置主副密封填料,两密封间为液力平衡源,由密封函和高压连通,即在密封函与泵出口端内部形成液力平衡,来平衡压差(附图1)。工作时,由于柱塞泵的出口和入口之间压差很大,这样就会产生一个由出口端(高压侧)沿轴向向入口端(低压侧)的轴向推力,在该轴向推力的作用下,使给泵的柱塞产生轴向位移,方向也是有出口侧向入口侧移动,在设计压差值下,柱塞轴向位移稳定,平衡状态好,泵效较为理想。但随着地层吸水能力的变化,泵出口压力也随之变化,已经超出原设计压差值,就造成柱塞产生轴向位移的同时,径向位移随之增加,平衡轴向推力变差,柱塞泵动静摩擦增加。

关键词:液力平衡 应力缓冲区 动、静间隙

1、液力不平衡引起的问题

柱塞的运动是曲柄连杆运动,这导致柱塞的加速度、液体流量都是瞬变的,在此前提下,排量的瞬变就造成成排出系统与吸入系统的压力瞬变,必然引起系统的压力波动也是瞬变的,也就是说泵内部、及进出口管线始终是受到瞬变的液体冲击和震荡的。

1.1设计的压差值与实际工况的压差值形成的差异

  1. 由于目前的柱塞泵电动机的转速已接近上限,导致设计的压差值与实际工况的压差值形成较大差异,吸入压力、排出压力偏离设计值,出现液力不平衡,出口在轴向和径向产生周期性位移,造成泵的噪音变大,泵与进出口管线振动变强。柱塞泵出口管线振动,是影响平稳注水的一个因素,振动也是造成柱塞泵进出口管线、缓冲球频繁穿孔的内因之一。

1.2液体流量不均匀、内平衡(液力平衡)平衡管的内径较小

高进高出的柱塞泵,在目前地层吸水能力变差、压力升高,因生产需要,注水量不变时,柱塞泵的实际排量就会小于泵理论排量。加之柱塞泵的运动方式,注水泵在运行时管线内液体流量不均匀加剧,原内平衡(液力平衡)平衡管的内径较小,在液体由出口侧(高压侧)沿轴向向入口侧(低压侧)运动时,带入些许杂质,易堵塞平衡管,平衡管的回流不能起到很好的平衡作用。

1.3柱塞力很难达到完全平衡造成动力端振动

由于受到各种条件所限,柱塞力很难达到完全平衡,从而导致十字头销发热,降低了机械效率、易损件(填料、柱塞、阀组)寿命缩短,当液力不平衡时,平衡管内液体易气化引起平衡管发热,损失能量,使平衡状态下降,从而造成动力端振动诸多问题(分析这些是导致增压泵泵间隙性异常响、压力表摆动、动力端发热、噪音大、振动大等表象的内因)。

1.4副函体与阀组结合部位无蓄能区,即应力缓冲区是导致进液阀拆卸困难

副函体与与阀组结合部位,受交变应力的影响,拆卸困难(分析副函体与阀组结合部位无蓄能区,即应力缓冲区是导致进液阀拆卸困难的主要原因)。

62635c67e4271_html_49a3bf6fa1cbf9fa.png

原增压泵液力端结构图

  1. 边法兰 2、阀压套 3、阀组 4、副函体 5、主密封 6、平衡管 7、主函体 8、机身 9、副密封 10、柱塞








针对以上问题具体思路及建议如下:

具体思路:

1、副函体与阀组结合部位增加一蓄能室(应力缓冲区),以保障检阀效率。

2、改进液力端液力平衡,降振减噪:保证柱塞泵供排平衡液充分。在满足生产需要的前提下,既对于来水的实际供水量超过柱塞泵理论排量的,采用改进回流的方式,从而降低瞬变频率,达到目的降振减噪、保障柱塞泵效率、延长易损件(填料、柱塞、阀组)寿命的目的:

2、就高压柱塞泵液力平衡端工作原理及改进的具体分析

工作原理:为平衡柱塞泵在工作时产生的轴向推力,控制轴向位移在柱塞泵的动、静间隙安全范围内。所以,1、在副函体与阀压套之间设计一蓄能室。引用高压侧水的压力来进入柱塞泵密封函,形成入口侧(低压侧)轴向向出口侧(高压侧)轴向的反轴向推力,进而平衡柱塞泵工作时产生的轴向推力,控制柱塞的径、轴向位移,降低交变应力。2、增大平衡管的内径通道,以保障实际供水量与柱塞泵排量的液力匹配。

其结构如下图:

62635c67e4271_html_e4449b0a773709ea.png


现增压泵液力端结构图

  1. 边法兰 2、阀压套 3、阀组 4、副函体 5、主密封 6、平衡管 7、主函体 8、机身 9、副密封 10、柱塞 11、蓄能区










该装置创新点:

1、消除了增压泵泵间隙性异常响、压力表摆动、动力端发热、振动、噪音大,造成的经济损失和环境污染问题。

2、提高了机械效率、延长了易损件寿命。

3、与现推广使用的高进高出增压泵有效结合,在不改变原柱塞泵本体结构强度、使用方法的基础上,提高了增压泵管理水平。

3、高压柱塞泵液力平衡端的改进后的实施

高压柱塞泵液力平衡端的改进研制成功,在文留采油厂文中采油管理二区209水站进行了试验及应用,共应用三台泵次。应用表明:该装置能达到高压柱塞泵液力平衡端的改进的目的;达到提高生产效率、防止环境污染目的。

高压柱塞泵液力平衡端的改进自2021年5月试验应用三台泵次后,有效降低了泵及管线的振动、控制了噪声污染,延长了易损件的使用寿命,达到了预期提高生产效率、防止环境污染的目的。

四、效益分析

高压柱塞泵液力平衡端的改进自应用后,效益测算如下:

1、原柱塞一个月更换一次,一次需5根,每根1500元,1500*5*12=9(万元)

2、阀组件一个月更换一次,一次需5套,每根400元,400*5*12=2.4(万元)

3、动力端原单向受力,轴瓦、铜套、销子磨损严重,每年需更换检修两次,每次1.3(万元),每年共计2*1.3=2.6(万元)

三相共计9+2.4+2.6=14(万元)。

共改造3台泵,12个月效益为12*14=168(万元)。

近1年来进行效益分析:

1、材料投入

高压柱塞泵液力平衡端的改进3套,每套8700元,合计8700*3=26100元

合计:8700*3=26100元=2.61(万元)。

2、项目产出价值

安装应用三台泵次,可直接节约大修费、易损件维护费等各项费用168(万元)。

3、投入产出比

项目投入:项目产出…1:438,高压柱塞泵液力平衡端的改进现在我厂应用三台泵次,1年来累计创效165(万元)。

4、结论

高压柱塞泵液力平衡端的改进安装简单,与普遍应用的三缸泵、五缸泵的结构相结合,在不破坏原高进高出柱塞泵的结构强度基础上,与生产情况相结合,提高了柱塞泵现场工艺水平。

消除了高进高出柱塞泵在生产过程中,实际工况使用的压差值与设计压差值较大差异,造成的出现吸入压力、排出压力偏离设计值,出现的液力不平衡现象。提高了柱塞泵现场工艺管理水平,其经济、社会效益显著。

5、参考文献

1、孙景荣等:《机械手册》,第3版,机械工业出版社,2004


5