1.2青海西矿同鑫化工有限公司; 3.青海盐湖镁业有限公司 PVC&钾碱厂
摘 要 针对高矿化度稠油热采污水中TOC、COD、石油类等污染物超标严重的情况,在对高矿化度稠油热采污水进行水质分析及COD解析的基础上,开展了“混凝沉淀+生化”室内实验,实验结果表明,“混凝沉淀+生化”对于处理高矿化度稠油热采污水具有较好的处理效果,其中“混凝沉淀”对于高矿化度稠油热采污水TOC、COD、石油类的平均去除率分别为15.45%、31.88%、55.33%,“生化”工艺对于“混凝沉淀”出水TOC、COD、石油类的平均去除率分别为84.87%、82.54%、97.46%。处理后水质稳定,且达到《国家污水处理综合排放标准》GB8978-1996中的第二类污染物最高允许排放浓度。
关键词 稠油热采污水 混凝沉淀 生化处理 污水处理
引 言
油田目前主要采用蒸汽驱油技术,在开采稠油过程中,伴随着大量的稠油热采污水的出现,这些稠油热采污水具有高矿化度、高COD、高TOC、高石油类等特点这些稠油热采污水无法回用到锅炉及回注地层,必须进行处理,处理合格达到外排水排放标准,且这高矿化度稠油热采污水可生化性较差等特点,开展了“混凝沉淀+生化”室内实验,对参数和影响因素进行探讨,本项目的研究,对于环境保护具有重要意义。
1.实验
1.1水质分析[1]
某稠油热采污水处理站,稠油热采过程中产生大量的热采污水,每天产生约3000m3/d室内实验期间,对于高矿化度稠油热采污水连续取样3d,水质分析结果见表1.
表1高矿化度稠油污水水质全分析结果
检测项目 | 2015年6月10日 | 2015年7月10日 | 2015年8月10日 |
pH值 | 7.46 | 7.12 | 7.05 |
CO32-(mg/L) | 0 | 0 | 0 |
HCO3-(mg/L) | 104.71 | 93.09 | 157.23 |
Cl-(mg/L) | 6452.47 | 7123.86 | 7629 |
Ca2+(mg/L) | 1383.72 | 1814.09 | 1958.8 |
Mg2+(mg/L) | 906.67 | 604.35 | 33.07 |
K++Na+(mg/L) | 1013.17 | 1492.07 | 2970 |
SO42-(mg/L) | 197.37 | 142.11 | 131.7 |
CODcr(mg/L) | 829.31 | 794.1 | 850.2 |
矿化度(mg/L) | 10061.11 | 13624.76 | 11210.9 |
石油类(mg/L) | 5.25 | 9.12 | 8 |
挥发酚(mg/L) | 0.17 | 0.42 | 0.0976 |
全盐量(mg/L) | 16510 | 15031.7 | 14083 |
水型 | 氯化钙 | 氯化钙 | 氯化钙 |
温度℃ | 90 | 85 | 90 |
项目名称 | TOC | CODcr | NH4-N | TKN | TP | 石油类 | 含油量 |
稠油 热采污水 | 232.9 | 798.1 | 0.59 | 5.71 | 0.26 | 15.03 | 22.46 |
挥发酚 | 悬浮物 | TA | S2- | Cl- | SO42- | Na+ | |
0.82 | 20 | 248.3 | 1.38 | 9154.8 | 144.8 | 4450 | |
K+ | Ca2+ | Mg2+ | 总铁 | 氰化物 | 总盐 | pH | |
29.73 | 1984 | 70.14 | 1.03 | 0 | 18020 | 6.5~7.0 |
表2高矿化度稠油污水其他指标分析
水样现场温度范围在85℃~90℃, pH值现场用精密pH试纸测定在7.0~7.5之间。
通过对污水室内水质全分析可以得出,该污水矿化度较高,矿化度均值为11632.26mg/L,全盐量均值为15198.23mg/L,钙离子含量均值为1718.87mg/L,但碳酸氢根离子含量较低,这种水对pH值的变化敏感,易产生结垢。CODcr在659.1mg/L~920.2mg/L之间波动,每次取样过程中污水含有机物的不同引起CODcr波动。三次取样TOC、石油类的含量均在《国家污水处理综合排放标准》GB8978-1996中的第二类污染物最高允许排放浓度以上,不满足国家污水处理综合排放标准。
1.2CODcr构成解析[2]
据水质全分析数据可知,该稠油热采污水处理站,其CODcr范围在659.1mg/L~920.2mg/L之间,超出了国家规定的二类排放标准的要求,因此,我们于2015年9月1日至2015年9月15日继续对高矿化度稠油热采污水进行CODcr构成解析,并对稠油污水构成CODcr的各种组成进行分析研究,详细分析油溶性物质如石油烃(烷烃、环烷烃、芳香烃、沥青质等)、可溶性CODcr(稠油开采加入的表面活性剂与聚合物),形成了稠油污水CODcr构成表,为菌种筛选提供依据。
为保证预处理工段水处理药剂筛选的及生化处理效果的高效,针对该稠油污水,采用气质联用(GC/MS)、液质联用(HPLC/MS)的分析方法,对其CODcr构成组分进行分析,具体见表3、表4所示
表3稠油污水CODcr构成解析表(GC/MS)
序号 | 保留时间 | 名称 | CAS | 分子量 | 分子式 |
1 | 5.462 | 环戊酮 2.61% | 120-92-3 | 84 | C5H8O |
2 | 8.914 | 3-甲基-2-环戊烯-1-酮3.04% | 2758-18-1 | 96 | C6H8O |
3 | 11.195 | 1,2,4-三硫杂戊环9.86% | 289-16-7 | 124 | C2H4S3 |
4 | 13.298 | 苯并噻唑13.6% | 95-16-9 | 135 | C7H5NS |
5 | 17.046 | 2,4-二叔丁基苯酚 5.3% | 96-76-4 | 206 | C14H22O |
6 | 17.317 | 1,2,4,6-四硫杂环庚烷e 7.89% | 292-45-5 | 170 | C3H6S4 |
7 | 21.077 | 邻苯二甲酸二异丁酯10.21% | 84-69-5 | 278 | C16H22O4 |
8 | 21.071 | 邻苯二甲酸二异丁酯 4.25% | 84-69-5 | 278 | C16H22O4 |
9 | 21.938 | 十六烷酸 8.74% | 57-10-3 | 256 | C16H32O2 |
10 | 23.099 | 十八碳醇 4.09% | 112-92-5 | 271 | C18H38O |
11 | 27.072 | 邻苯二甲酸二辛酯12.22% | 117-81-7 | 391 | C24H38O4 |
12 | 28.805 | 芥酸酰胺0.38% | 112-84-5 | 338 | C22H43NO |
13 | 31.854 | 3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸正十八烷醇酯17.82% | 2082-79-3 | 531 | C35H62O3 |
表4稠油污水CODcr构成解析表(HPLC/MS)
序号 | 名称 | 分子式 | 分子量 | CAS | 百分比 |
1 | 对乙氧基-N-乙酰苯胺 | C12H15NO3 | 221 | 122-82-7 | 10.38% |
2 | 曲美他嗪 | C14H22N2O3 | 266 | 5011-34-7 | 89.62% |
稠油污水的污染物是以挥发性有机物为主,通过GC/MS便可进行检测,通过HPLC/MS检测的不可挥发性有机物在此仅作为参考,相对含量较低,对CODcr无明显贡献。由表3可知,该稠油污水中的有机物以环烃(脂环烃、芳香烃)类衍生物为主,总含量为86.79%,包括:酮类、酚类、酯类、噻唑类、含硫化合物,其余链烃类衍生物总含量为13.21%,包括:酸类、醇类和酰胺类;有机物的碳原子分布主要以C14~C18、C22~C35为主,分布范围较宽,碳数变化也较复杂,分子量主要集中在200~280及330~540两处,与其碳原子数的分布特点相对应,占其总有机组成的63.01%;此外,从表中有机物的结构式可以发现,苯系物较多,总含量占63.4%。
通过以上分析可知,该稠油污水的难降解有机物多,可生化性差,同时盐含量高,氯离子浓度大,会抑制微生物活性的发挥。因此,有必要通过相应的预处理手段,高效脱除部分难降解因子并提高废水可生化性,进而构建高效微生物菌群,实现高含盐采油废水低成本、高效率的稳定达标处理。
针对稠油污水可生化性差的情况,室内考察了“混凝沉淀+生化”工艺作为预处理手段的可行性,脱除部分难降解污染因子,提高废水可生化性,以利于好氧生化段处理效能的充分发挥,表5列出了废水在混凝段的可生化系数(BOD5/CODcr)变化值。
表5稠油污水在各处理工段可生化系数的变化情况
项目 | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | BOD5/CODcr |
进水 | 768.9 | 116.3 | 0.151 |
混凝出水 | 473.2 | 115.2 | 0.177 |
水解酸化 | 450.8 | 143.8 | 0.246 |
由表5可知:经“混凝絮凝沉淀”,高矿化度稠油污水B/C由0.151提高至0.177;混凝对高矿化度稠油污水可生化性的提高作用不大,主要作用在于去除高矿化度稠油污水中的石油类和悬浮物。由于试验废水含油量不高,因此混凝沉淀工段的作用并不明显。考虑到实际高矿化度稠油污水进水油含量变化较大,混凝工艺段仍然非常有必要作为生化前的预处理工艺。
1.3 工艺流程[3]
针对高矿化度稠油热采污水可生化性的特点,本项目采用简洁,高效的方式来处理高矿化度稠油热采污水,室内确定采用“混凝沉淀+生化”工艺进行处理,室内实验由“混凝沉淀”和“生化”两个模块组成,其中“混凝沉淀”模块, 混凝反应的pH控制在5.5~6.5水处理药剂投加量100~300 mg/L,非离子型PAM投加量10mg/L,搅拌时间2~5min,沉淀时间30min,出水统一收集。“生化”模块水处理量为0.75~1.0L/h,并且投加SEM菌剂。室内实验流程见图1
图
1 工艺流程图
由图1 的流程图可见,如进行室内实验装置的高矿化度稠油热采污水的石油类含量较高,先加入水处理药剂PAC及PAM,进行混凝沉淀,使得高矿化度稠油热采污水的石油类满足生化进水的要求,当高矿化度稠油热采污水的CODcr、石油类等含量均不高的情况下,仅通过混凝沉淀,就能使出水水质合格;当高矿化度稠油热采污水通过混凝沉淀,不能使出水合格,则混凝沉淀后的出水进生化系统进行处理,根据本次室内实验进水情况,这种高矿化度稠油热采污水通过混凝沉淀+生化的方式,可以使出水达到《国家污水处理综合排放标准》GB8978-1996。
1.4 工艺技术简介
1.4.1 混凝沉淀技术
混凝絮凝,高矿化度稠油污水进入混凝沉淀工艺,高矿化度稠油热采污水,在机械搅拌的作用下,加入净水药剂,待反应完全,混凝絮凝絮体沉到底部,高矿化度稠油污水中的悬浮物(可沉降固体颗粒),石油类、部分CODcr,在重力的作用下,随着絮体沉入底部,废水实现固、液分离,污染物得到有效去除,并且可以提高后续污水的生化性,为污水的后续生化处理提供有利条件。
1.4.2 生化处理技术
本室内实验针对稠油污水具体水质特征,并结合具体处理工艺(水解酸化+接触氧化),选择两种型号的SEM复合嗜盐微生物菌剂进行接种,一种为厌氧水解型,一种为好氧脱碳型,耐盐能力在1%~5%,通过限制性培养技术,能够在10d左右完成对特定功能菌群的定向筛选,随后通过实际稠油污水的逐步驯化,进水负荷根据出水水质情况、水解酸化段污泥性状以及接触氧化段的挂膜效果进行梯度提升,能够在30d内完成稠油污水特定功能菌群的扩培与系统处理效果的逐步提升。
水解酸化段:随着实验周期的延长,水解酸化出水逐渐变清,污泥浓度(MLSS)从最初的1500mg/L定向扩培至5200mg/L,MLVSS为4426mg/L,生物活性成分占85.11%且代谢能力强,污泥的沉降性佳,泥水分离界面清晰,SV30为23%,SVI为44,水解酸化段:停留时间6h~8h,溶解氧DO 0.5mg/L以下.此外,废水的可生化性得到较大提升,B/C从0.177提升至0.246,出水属可生化,为后续的接触氧化段提供了较好的进水品质。
接触氧化段:该工段的关键在于填料的快速挂膜,通过投加好氧脱碳型SEM菌剂缩短挂膜周期,可在3d内完成初步挂膜,此时可观察到填料表面有一层粘膜,微生物开始附着生长,填料颜色为浅黄色,随着进水负荷的提升,生物膜逐步成型、稳定并增厚,处理效果逐步提高,出水变清,此时填料为深褐色,膜厚达0.25mm,生物膜量高达8600mg/L(折算成污泥浓度),生物膜结构相对稳定,具有一定的抗冲击性。接触氧化段:停留时间12h~14h,溶解氧DO 2 mg/L~4mg/L此外,通过生物相镜检可知:填料上的生物膜除生长有菌胶团外,还生长有大量的真菌、原生动物和后生动物,如轮虫、钟虫、瓶累枝虫等,形成了稳定的生物链,对于稠油污水中有机污染物的去除起到重要作用。
2.实验效果分析与讨论
室内实验期间 ,完成了SEM复合嗜盐微生物菌剂的培养驯化 ,以及混凝工艺和生化工艺运行参数的调整优化 ,最终实现该稠油热采污水稳定处理达标。 以下主要从TOC 、CODcr 、石油类三类主要污染控制指标评价此次室内实验结果 ,并对混凝工艺和生化工艺的处理效果进行详细分析。
2.1 TOC去除效果评价
室内实验期间,高矿化度稠油热采污水TOC去除效果及去除率见图2
图2 高矿化度稠油热采污水TOC去除效果及去除率
结合图2,随着实验的不断进行,高矿化度稠油热采污水进水的TOC在190.2mg/L-257.3mg/L,混凝沉淀阶段,混凝出水的TOC在154.6mg/L-203.4mg/L,混凝阶段TOC去除率在12.51%-20.95%;生化出水TOC在19.4mg/L-36.8mg/L,去除率在79.36%-87.17%。总TOC平均去除率为88.24%。上述结果表明,在混凝阶段,TOC的去除效果不佳,生化工艺对TOC的去除效果较好。单纯的混凝工艺不能使出水的TOC达标,需要结合生化工艺,才能使出水TOC达标。因此,室内实验确定的“混凝+生化”对于去除TOC发挥很好的效果。
2.2 CODcr去除效果评价
室内实验期间,高矿化度稠油热采污水CODcr 去除效果及去除率见图3
图3高矿化度稠油热采污水CODcr去除效果及去除率
由图3可看出,整个室内实验期间,高矿化度稠油热采污水 CODcr变化范围在659.16mg/L~920.2mg/L,通过絮凝的CODcr去除率在20.62%~60.86%;通过生化处理,可以降到65.86mg/L~127.9mg/L,生化段去除率在78.79%~86.08%。整体工艺CODcr去除率在86.1%~90.11%。“混凝+生化”总CODcr平均去除率在88.13%。
2.3石油类去除效果评价
室内实验期间,高矿化度稠油热采污水石油类去除效果及去除率见图4。
图4高矿化度稠油热采污水石油类去除效果及去除率
由图4可知,整个室内实验期间,进水石油类在12.4mg/L-20.61mg/L,通过混凝石油类去除率在51.53%-62.32%;经过生化后,可以降到1.38mg/L。生化段去除率在67.11%-100%。“混凝+生化”总石油类去除率在94.95%。
3 结论
混凝沉淀+生化”对于处理高矿化度稠油热采污水具有较好的处理效果,其中“混凝沉淀”对于高矿化度稠油热采污水TOC、COD、石油类的平均去除率分别为15.45%、31.88%、55.33%,“生化”工艺对于“混凝沉淀”出水TOC、COD、石油类的平均去除率分别为84.87%、82.54%、97.46%。处理后水质稳定,且达到《国家污水处理综合排放标准》GB8978-1996中的第二类污染物最高允许排放浓度。
本实验的高矿化度稠油热采污水,总盐度在1.8%左右,传统生化处理系统菌群的培养,常采用“盐度梯度驯化”的方式进行,这就导致培养周期相对较长,且筛选出的耐盐微生物代谢能力不足且稳定性较差;此外,传统生化系统菌种的来源大多取自其他污水处理厂,所取污泥的特性与实际废水水质不符,所需驯化周期较长,而且驯化的结果差异较大,同样的处理工艺与设备,有的处理效果达标,而有的确不能达标。
传统生化工艺由于抗盐度冲击能力差 ,因此处理高矿化度稠油热采污水出水水质不稳定 ,限制了其在高矿化度稠油热采污水处理领域的应用 。本中试项目接种的复合耐盐 微生物菌种 具有丰富的适盐微生物多样性 ,同时结合接触氧化 ,使其保持了较强的抗盐度冲击能力[4]
参考文献
[1]含聚采油废水脱盐技术的试验研究;徐俊 《哈尔滨工业大学》 2006
[2]采油污水COD的构成及处理工艺的研究;黄军荣,《中国石油大学(北京)》2001
[3] 采油污水COD化学组成剖析及归趋模型;陆金仁,《中国海洋大学》2003
[4] 李源,雷中方,来松清.油田采出水的高温水解一好氧处理工艺研究[J].工业水处理,2003,23(7):22—25.