户部寨气田低产气井生产制度优化分析

(整期优先)网络出版时间:2021-04-21
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户部寨气田低产气井生产制度优化分析

张鹏

天然气产销厂东濮采气区采气岗 河南 濮阳 457000


  1. 气田概况

户部寨气田位于渤海湾盆地南缘东濮凹陷中央隆起带北部。气田先后发现三套含气层系(沙四段、三叠系、沙三下),其中新生界下第三系沙河街组沙四段为主力含气层系,探明天然气地质储量42.07×108m3,可采储量21.42×108m3。气田从1992年试采以来,已经过了二十余年的开发,截止2016年11月,气田共有生产井32口,已累产天然气12.75×108m3,目前地层压力已降至10.89MPa,而目前地质采出程度仅为30.19%。气田整体表现出动用程度低、采出程度低和采气速度低的“三低”特点。

  1. 存在问题

1、低产气井较多,间开井利用率低

户部寨气田共有气井30口,其中有产能气井22口,其特点表现为产量降低快、稳产期短、低产期长。按照井身超过3400米,日均产量低于2000方为低产井的标准划分,90%的气井属于低产气井。2011-2016年,地层压力逐年降低,受储层低孔低渗特性影响,部分气井无连续产能,只能作为气量调峰使用。

  1. 气井普标积液,气举排液高压起源不足

随着地层含水率的逐年增高,气井含水率上升,普遍出现积液现象。目前较为有效地维护措施为气举排液采气。目前户部寨气田至配有一台ZTY470型压缩机,满负荷运行排量5万方/天,不能满足气举需求,高压气源缺口在5万方以上。

  1. 气井结盐频繁,显著影响产能。

户部寨气田从2004年发现气井结盐后,气井结盐逐渐增多,目前除部1-侧23换、部1-15措施后井未发现结盐现象外,其余气井都确认有结盐现象。气井结盐如果不及时处理就会减小或堵塞气流通道,造成气井产量下降,严重时造成气井上作业,严重影响气井生产。频繁气举排液,也会造成气井结盐现象加剧。

2016年所做主要工作

1、完善生产管柱,恢复气井产能

部1-24井实施检管作业。该井生产管住内有强磁防蜡器2级(698.37m,803.46m),796m处落有压力计一支,2014.9.5通井遇阻,无法检测井况;生产管柱内有5级气举阀(1257.32m,1673.44m,2062.31m,2453.67m,2814.85m),多级气举阀损坏泄漏,无法有效气举。作业前,该井无产能。

11月6日对该井实施检管作业,取出2级强磁防蜡器和5级气举阀,下二寸生产管柱。11月8日15:00油、套管各注入泡排剂50KG后,实施油套合注,至11月9日11:00实施氮气气举,举通压力15MPa,19:00套压降至5MPa时进站生产,选取10000m3限流气咀连续气举。作业后,该井在连续气举工作制度下,日产气0.18×104m3/d,日产油0.1m3,日产水0.95m3

  1. 开展结盐机理研究,优化盐堵治理对策

2.1、气井结盐机理研究

地层压力下降天然气饱和含水上升是气井结盐的根本原因

通过天然气含水量公式计算,得出结论是地层压力越低,地层中天然气饱和含水量越大,即对地层水“蒸发量”越大,气井越有可能会出现结盐。

607fe3e985f52_html_ff3338bce9ef2705.gif 然气含水量计算公式:

607fe3e985f52_html_3824c0d4cffdf015.gif 对密度为r的天然气含水气量,g/m3.

相对密度为0.6的天然气含水气量,g/m3.

相对密度校正系数。

含水量校正系数。

另外,根据石油大学室内岩心结盐实验,气井结盐可划分为三个明显的阶段,即结盐初期(15~10MPa)、结盐平衡期(10—3 MPa)以及结盐加剧期(<3 MPa)。目前气田主力区块卫79-9块已下降到8MPa以下,实践证明,地层压力越低,结盐越显著。部1-2井目前井口油套压仅0.8/2.0MPa,井底流压2.5MPa,该井结盐速度目前在户部寨气田最快,防盐难度也最大。

地层水矿化度高是气井普遍结盐的主要原因

户部寨及文23气田含矿化度地层水,矿化度高达20~30×104mg/L,远高于国内其它类型气田。

实践证明矿化度越高,发现结盐越早。地层水氯根10×104mg/L左右的井从产层投产到发现结盐,一般要1-2年时间。

气井产能降低后,绝大部分气井需要气举辅助带液。气举气是经过三甘醇深度脱水后的“干气”,经过压缩机加压后与井筒地层产出的天然气和地层水混合,进一步加速了地层水“蒸发”,造成了气井普遍、快速结盐。

2.2、打水防盐工艺优化

2006年以来,我厂在气田管理中获得了宝贵的防盐经验,在结盐机理研究基础上,通过气量、油套压变化以及地层水氯根监测以及通井监测措施,保证在第一实践发现气井结盐苗头,及时采取有效防盐措施,将结盐影响降到最低。实践中防盐方式有以下几种:

一是不停产清水冲刷洗盐工艺。原理是往井筒中注入清水时不关井,从环空中每次注入一定量清水,天然气继续通过油管生产。通过清水在井筒随气流不断机械冲刷井壁,使井筒中结的盐脱离井壁并随清水带出井筒。该措施适用于气井能量较高的阶段。

二是关井浸泡洗盐工艺。原理是环空或油管往井筒每次注入一定量清水,注入结束后井口关井一段时间,清水利用自身重量落入井底,溶解吸收井筒或炮眼附近钠盐。开井后,通过激动带液或气举排液将清水及融盐带出井筒。

三是复线连续补水洗盐工艺。原理是利用集气站内的防盐泵,通过复线小排量将清水注入气井油套环空,清水回落井底后通过喇叭口进入油管随气井气流上升返回地面,增加天然气含水量及避免井筒水过饱和而析出结盐。

四是复线气举排液+打水防盐复合工艺。原理是对连续气举井定期通过站内注水泵进行打水,不关井停产也不停止气举排液,减小打水对气井产量的影响。

目前户部寨气田结盐井产能普遍较弱,绝大部分气井依靠小油管排液或气举排液,气量大幅下降或停产。因此,目前不停气打水防盐已不适用现场生产。关井浸泡措施一是需要气举配合开井,二是气举后一次性从井筒举出,对井筒结盐冲刷作用有限。复线连续补水洗盐工艺目前完全需要气举配合,另外,24小时不间断打水现场很难实施,实践证明由于排量较小,井筒一旦结盐,该措施防盐效果并不理想,只能暂时缓解结盐,无法从根本上将盐清除干净。现场应用中连续气举+流程打水防盐,高压气携带水滴进入井筒,该措施对气井产量影响较小,目前由于气井产能较弱,“汽水同注”措施同样会造成气井产量下降或大幅波动,实践证明“气水同注”对已经结盐的气流通道治标不治本,应用效果有限。

以持液率判断气井井筒流态:持液率在区间0.1~1内,判断为泡流或段塞流;持液率在区间1~10-2内,判断为过渡流;持液率在区间10-2~10-3内,判断为泡流。某井,油压1Mpa,套压2.5Mpa,流压3MPa,井底温度110℃,压缩因子Z=0.9,气量1*104m3/d,产水0.5m3/d。1h内,井筒注入水量0.6m3,根据实际持液率计算公式:

607fe3e985f52_html_62815405daef7135.png

其中,VW为气井某一段内液相的体积。

液相体积全部为0.6方

则,1.5寸油管打水后持液率H1=0.59

2寸油管打水后持液率为H2=0.28

清水防盐是一把双刃剑,在解除气井盐堵的同时,对本已经携液能力低下的气井更是雪上加霜。及时调整防盐措施,指导当前及今后一段时期内气井防盐具有重要意义。按照户部寨气田的特点,归纳总结出“加密周期,少量多次,气水同注,控制持液”的打水防盐方针。2016年1-11月份,户部寨气田20口结盐井累计打水150井次,累计打水量78m3,平均0.52m3/井次。共计通井测试60井次,未出现盐堵现象,成功率100%。