试论液动旋冲工具在水平井中的应用

(整期优先)网络出版时间:2020-06-02
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试论液动旋冲工具在水平井中的应用

王建

中石化胜利石油工程公司黄河钻井总公司

要:研究区域位于断陷近南北向展布,根据所钻井史资料,上白垩统四方台组、明水组,第三系地层及第四系地层疏松。下白垩统营城组地层岩石可钻性级值高,液动旋冲工具通过压差作用驱动锤头做功,周向上产生均匀稳定的高频冲击力,轴向上产生高频水力加压脉冲,在直井中,取得了较好的提速效果。但在水平井中,工具长度过长无法下入,为加快勘探开发进程,开展了水平井专用液动旋冲工具研制。

关键词:液动旋冲工具;水平井;提速效果

1概述

研究区域位于断陷近南北向展布,面积4300km2。根据所钻12口井的井史资料,上白垩统四方台组、明水组,第三系地层依安、大安、泰安以及第四系地层疏松。下白垩统营城组地层岩石可钻性级值高,平均级值为9.47级,有些甚至超过了分级标准中最高级10级(见图1、图2),机械钻速低,单只钻头进尺少,机械钻速0.86~2.11m/h,平均1.47m/h,单只钻头平均进尺仅为60~100m。

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图1某井地层岩石可钻性分级

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图2 营城组地层岩石可钻性分级

2计算模型

自主研发的液动旋冲工具,通过压差作用驱动锤头做功,周向上产生均匀稳定的高频冲击力,轴向上产生高频水力加压脉冲,在直井中,取得了较好的提速效果。但在水平井中,工具长度过长无法下入,为加快勘探开发进程,开展了水平井专用液动旋冲工具研制。为保证改进后的工具的顺利下入,对工具可下入长度进行了计算,设计最大井眼曲率为12°/30m。假设套管为刚性,钻杆不受力,且无弯曲,则套管内径:

D1=d1-2h1

式中:d1——套管外径;

h1——套管壁厚。

螺扶弯点至钻头长:

L=L1+L2+L3

式中:L1——钻头长度;

L2——工具长度;

L3——螺杆弯点至端面长度。

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式中:ρ——井眼曲率。

当钻头偏移值与井眼曲率偏移值反向时(见图3),总偏移值:

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当钻头偏移值与井眼曲率偏移值同向时(见图4),总偏移值:

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图3钻头偏移值与井眼曲率偏移值反向

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图4钻头偏移值与井眼曲率偏移值同向

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最终偏移值:

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则所需套管直径:

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式中:d钻——钻头直径;

d2——螺杆螺扶外径。

根据现场施工数据对比,计算误差修正系数:

a=0.04305666。

当D1+a≥D时,则工具可以通过。

根据现场施工常用钻头、1.25°螺杆和套管数据,井眼曲率12°/30m时,工具可下入最大长度为5ed5b3287fbcc_html_c284da4f4ada63f7.png ,计算得L=1.295m。

3结构优化

为解决水平井中液动旋冲工具长度过长无法下入的问题,建立工具长度计算模型,优化完善动力机构及冲击机构,缩短工具长度。形成一套“水平井专用液动旋冲工具+螺杆钻具”的优快钻井方案,在徐深某井进行现场应用,取得了良好的效果。为了满足水平井施工要求,对工具结构进行了优化改进。(1)动力机构优化。创新设计了无轴向载荷的单级叶轮高速动力机构,该机构主要包括导流帽和叶轮两部分,通过导流帽分流窗口侧向进液驱动叶轮,带动冲击机构旋转,取代常规工具多级涡轮结构,缩短工具长度0.78m。(2)冲击机构优化。集成设计了扶正轴承和止推轴承组,设计自扶正冲击机构,减少了扶正轴承和止推轴承数量,缩短工具长度0.08m。通过动力系统及冲击机构改进,工具长度由1.66m缩短至0.8m,小于1.295m,允许最大曲率14.3°/30m,解决了水平井中常规工具无法下入的问题。

4现场应用

水平井专用液动旋冲工具于2015年11月,配合1.25°螺杆在A井进行现场应用。采用⌀215.9mmBIT×0.29m+⌀178mmDQY×0.80m+⌀172mmLZ×8.08m+⌀159mm浮阀×0.60m+⌀159mm变扣×0.5m+⌀159mm坐键×0.9m+⌀165mmMDC×19.76m+⌀159mmDC×275.87m+⌀127mmDP钻具组合,造斜段施工井段2420.00~2775.06m,进尺355.06m,纯钻时间132h,平均机械钻速4.08m/h,入井井斜1.65°,出井井斜14.66°。与本井上趟钻相比,单趟进尺提高9.4倍,纯钻时间提高5.4倍,平均机械钻速提高了2.5倍,使用效果明显。见表1。

5结论

(1)根据理论计算,对液动旋冲工具动力系统及冲击机构进行改进,工具长度缩短了0.86m,允许最大曲率14.3°/30m,解决了水平井中常规工具无法下入问题。(2)在徐A水平井专用液动旋冲工具配合1.25°螺杆钻进,取得了较好的应用效果。

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