烟丝掺配控制系统的改造

(整期优先)网络出版时间:2020-05-26
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烟丝掺配控制系统的改造

胡沛

四川烟草工业有限责任公司西昌卷烟厂 615000

快递地址:四川省凉山州西昌市火车站西侧 西昌卷烟厂,胡沛,15281005549

摘要:在卷烟制造过程中,掺配工序是特别重要的一个环节。我厂四台掺配设备,正常生产过程中存在精度超差情况,导致整个叶丝线设备频繁停机,影响生产的连续性;烘丝出现大量的干头干尾,回潮筒水分波动增大,继而出现严重的工艺事故。通过对电控系统的摸排分析,找出停机原因并对PLC程序的不足进行修改,解决了频繁停机的问题,避免因此造成的工艺事故,提高了产品质量稳定性。

关键词:限量管 电子秤超差 精度 梯形图

一、引言

在卷烟制造过程中,掺配工序是特别重要的一个环节。我厂四台掺配设备生产过程中存在精度超差情况,导致整个叶丝线设备频繁停机,影响生产的连续性;烘丝出现大量的干头干尾,回潮筒水分波动增大,继而出现严重的工艺事故。

掺配设备的结构主要是由仓式喂料机,限量管,电子秤构成。工艺任务是将梗丝,膨胀烟丝等掺配物按照配方要求,准确、均匀地掺配到干燥叶丝中,工艺质量要求配比精度百分之99以上。

二、掺配系统的工作结构工作原理

根据喂料机限量管上高、中、低3道光电开关检测到的料位信号,通过变频器控制喂料机提升带的速度,保持限量管中的料位始终在一定的高度,从而保证分布在皮带秤上的物料厚度及宽度基本保持不变,流量相对稳定。

(一)预填充过程:当喂料机内有物料时,提升带允许启动,设备启动前先进行“预填充”,提升带启动,当物料被提升带带入限量管并遮挡住低位和中位光电开关时,电子秤开始启动,经过10秒后物料被电子秤带到出料口边缘,电子秤停止,提升带继续运行至物料遮挡住中位光电开关后停止。

(二)正常生产过程:在烟丝掺配过程中,烘干后的净叶丝进入主秤,当主秤显示净叶丝有流量时,开始计量并将重量反馈给各掺配秤,各秤按设定时间顺序依次给出掺配物料,实现同步掺配。电子秤进入正常掺配工作后,当中位光电开关露出,提升带电机延时1秒启动;当中位光电开关被挡后,延时4秒关停提升带电机,不断循环动作,保证提供充足的掺配物料,直到生产结束。高位光电开关是堵料位,一旦被遮挡,立即发送信号,禁止提升带启动,并有声光报警,提醒操作人员排查原因,直到高位光电开关露出,方可继续生产。

三、原因分析

(一)在预填充过程中,电子秤以经验值时间来判断预填充的结束与否,控制条件单一,在限量管堵料的情况下,电子秤上没有物料,实际的预填充并未完成,并且操作人员很难察觉。

(二)从以上工作原理及控制过程可看出,提供掺配物料的提升带限量管上的三个光电开关,在整个生产过程起了决定性的作用,如果三个光电开关的位置和控制方式出现问题,将造成断料,并造成严重的工艺事故。

通过现场情况摸排发现,三个光电开关中,低位光电开关在设备启动后就不再参与提升带的启停控制。在限量管堵料,且堵料位置在低位和中位光电开关之间时,按照原有控制程序,低位光电开关未被遮挡,中位光电开关被遮挡,提升带已经延时停止供料;高位堵料光电开关未被遮挡,不会报警。但经过一段时间后,电子秤上的物料走空,但提升带无启动信号,后续没有物料供给,主线上的净叶丝就得不到掺配。由于没有报警提示,操作人员很难第一时间发现堵料现象,经过一段时间后,掺配精度超差,超差后系统才会给出对应的报警提示,并停止主线设备(回潮机,烘丝机前电子秤),造成回潮机内烟丝水分波动大,烘丝机干头干尾增加。

四、技术措施

(一)预填充过程:在PLC梯形图控制预填充程序中增加了“电子秤瞬时重量2KG”条件,条件都满足后,电子秤才能够停止运行。

(二)在PLC梯形图控制提升带启动程序中修改,使低位光电开关参与喂料机提升带控制,当提升带限量管内物料挡住低位和中位光电开关后,提升带停止运行;当中位光电开关露出时,延时一秒钟启动提升带;当低位光电开关露出时,喂料机提升带直接启动;当物料同时挡住低位和中位时,延时3.5秒后停止提升带供料。

若出现低位光电开关未遮挡,而中位光电开关被遮挡的情况,那么喂料机提升带将继续运行,直到高位光电开关被遮挡后,提升带停止运行,同时声光报警开启,提醒操作人员,使操作人员能够第一时间到达堵料位,疏通限量管,避免严重的后果出现。

五、改进效果:

通过对控制程序的改进,设备运行可靠,因掺配限量管堵料造成的停机问题,经过一年的运行,未再出现。保障了生产的持续性,降低了消耗,保证了在线产品质量。

六、总结

通过这次成功的改造,达到了预期的目的,进而推广至其他限量管程序,为以后的技术改造奠定了基础。

参考文献:

1罗克韦尔自动化CONTROILOGIX系统用户手册 2004

2 罗克韦尔指令集