125MW汽轮机滑销异常原因分析与处理

(整期优先)网络出版时间:2019-12-17
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125MW汽轮机滑销异常原因分析与处理

范国栋 赵振旭

酒钢集团能源中心,甘肃,嘉峪关, 735100

摘 要:本文主要针对东汽D125A机组出现的高压缸绝对膨胀和低压胀差存在异常情况,通过多次启停机过程的观察、调整,梳理分析思路,敲定分析结果,解体设备后发现具体的设备问题,前箱DAVE滑块卡涩,进而提出解决低压缸胀差大问题对策,对同类型机组胀差偏差问题提供了经验。

关键词:发电机组;高中压缸;低压缸;前箱;胀差

1 概 述

本机组是超高压、一次中间再热、双缸双排汽、抽汽凝汽式汽轮机,采用数字电液调节系统(简称DEH)。 主蒸汽及再热蒸汽系统采用单元制,二级串联简化旁路系统,八个抽汽口,七级回热加热系统。机组的绝对死点设在中间轴承箱处,在2#轴承中心线偏向机头侧250mm的位置。

2 存在问题

本机组为2003年投运,经过多年运行后,机组存在高压缸绝对膨胀和低压胀差存在异常情况,其中#2机组最为典型,自2018年起,低胀接近报警值,威胁机组正常运行。以下为#2机前箱热膨胀及高低胀历年数据,具体如下:

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通过观察数据,热膨胀值自2014年年底大修启机后,热膨胀开始有变小的趋势,自2016年2月以后热膨胀急剧下降,至2018年降至5.0。

3 原因分析与排查

根据机组表现出的问题,对此进行了分析、排查,具体如下:

D125A机组中箱为膨胀死点,高压转子向前箱膨胀,低压转子向盘车箱膨胀。高中压缸温度较高,膨胀量大,前箱卡涩膨胀受阻后,后猫爪对中箱产生反作用力,中箱相对前箱强度较低,中箱发生向后变形,轴承座及推力瓦后移,造成低压转子后移,胀差数据偏大现象。

低压内缸与外缸结合面螺栓,设计膨胀间隙为0.15-0.20mm,实测间隙为0,低压内缸膨胀不畅,造成低压胀差大现象。

低压内缸与外缸结合面东侧横键与外缸焊接,无法相对滑动,低压缸膨胀受阻。

D125A机型第一代产品DAVE滑块,未设计有效的自润滑方式,自安装后,随着启停机,上下滑块长期来回滑动,接触面积大,来回滑动产生毛刺,与潮湿空气接触生锈、进入粉尘等杂物,发生卡涩。

DAVE滑块锈蚀严重,上下相对滑动受阻严重,前箱滑动不畅。在冲机时,高中压汽缸向前膨胀,前猫爪及推拉装置推动前箱前移,而前箱滑动卡涩,导致高中压缸汽缸膨胀受阻。

前箱抽出后发现,前箱底部纵键与前箱箱体槽道锈蚀,卡涩严重,汽缸对前箱有很大的推力,纵键2条M30固定螺栓受较大剪切力而断裂,从汽缸热膨胀曲线分析,螺栓断于2015年8月启机后,断裂后热膨胀停机前值A侧上涨2.8mm,B侧上涨1.2mm,自2016年2月停机后汽缸收缩,槽道内断丝与纵键摩擦,纵键内断丝与槽道摩擦,增大了纵键滑动的摩擦力,是前箱膨胀受阻的一个原因。

4 处理方式

针对所发现的问题,需要对机组前箱滑块进行改造,并出具了改造方案。由于需要将前轴承箱抽出翻身处理,必须用工字钢对高中压缸进行临时支撑,准备规格为700(高)X300(宽)型号工字梁,L=10000mm长,现场根据中分面螺栓位置开孔,用产品螺栓将工字梁固定后,将千斤顶在两侧支撑,在汽缸前猫爪下左右两侧的地基上摆放百分表,表针指向猫爪底面预压5mm后调零。在前箱北侧平台做地锚,用以推拉汽缸。

准备工作:汽轮机油系统停运,修前相关数据测量完毕,高中压缸清缸完成,割除主油泵出入口管道,松开底部管道支吊架并做记录,落实工字梁及支撑件,落实工字梁支点及强度,拆除H梁。

抽前箱 拆除猫爪压紧螺栓轴承箱两侧压板,拆除汽缸前后横向键垫片。用千斤顶将工字钢两侧同时顶起,监测猫爪下百分表读数变化量为52-55mm时,取出前猫爪下产品支撑垫片,拖出前轴承箱(轴承箱拖出前外部油管道应割开)。松开千斤顶,使百分表读数回复到0mm(猫爪顶起量为0)时,在工字钢下加支撑块将工字钢的顶起高度锁定,监测百分表读数应无变化。

基架处理 拆除基架上滑块,清理滑块安装面及螺孔;将各新滑块安装在前箱上,检查滑块与箱体结合面0.03mm塞尺不入;检查基架上各滑块的高差,若高差大于0.10mm,以低的滑块表面为基准,打磨高滑块表面。

研磨 将加工后的轴承箱底面涂红丹粉后,吊放到基架上,前后推动轴承箱,检查接触面应均匀接触75%以上,不合格应进行修刮。

配准导向键 检查基架导向键槽:工作面平面度允差0.02mm;两工作面平行度允差0.02mm;工作面与基架顶平面垂直度允差0.02mm;前后导向键槽工作面平行度允差0.02mm,不合格的应修刮。测量导向键槽宽度尺寸B,并记录。根据前轴承箱导向键槽宽度A-(0.06-0.08),基架导向键槽宽度B+(0-0.02),以及中心对称配准工艺导向键宽度。注:可用旧导向键两侧安装工艺垫片改制成工艺导向键。

在基架上安装工艺导向键 首先轴承箱中心确认及就位,将轴承箱中分面朝上(注意保护底平面),将轴承箱吊放到基架上,前后推动轴承箱应滑动自如。以原轴系相对低压及#2轴承箱轴承瓦窝中心(或拟定的新轴系中心)拉钢丝基准,测量#1轴承油档相对钢丝基准中心,根据实际情况确定产品导向键的偏心量并加工产品导向键(根据五.3要求加工)。吊出箱体,并安装导向键。将轴承箱重新吊放到基架上,前后推动轴承箱应滑动自如。

轴承箱定位 H梁与汽缸接触且0.03mm塞尺不入后,实测前轴承箱与汽缸的轴向开档尺寸,并同解体前数据进行比较获得差值D。根据差值D修磨H梁调整垫片的厚度尺寸。H梁及调整垫片与轴承箱及汽缸连接后,复核轴承箱轴向定位尺寸满足设计要求。

5 总 结

通过对前箱DAVE滑块的改造,高中压缸前箱热膨胀值达19mm,达到设计标准,低压缸胀差恢复至5.5mm左右,为机组的长周期安全、稳定、经济运行提供了保障。

参考文献

《汽轮机说明书》.东方汽轮机厂

《主机证明书》.东方汽轮机厂

作者简介:范国栋(1978--)甘肃嘉峪关人,本科,工程师,现在酒钢集团能源中心,主要从事机组检修及特种设备管理工作,邮箱:fanguodong@jiugang.com。

赵振旭(1983--)甘肃嘉峪关人,本科,工程师,现在酒钢集团能源中心,主要从事金属技术监督、焊接质量、特种设备监督管理管理工作,邮箱:zhaozhenxu@jiugang.com。