瓦斯赋存异常条带打钻防喷孔装置研究与应用

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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瓦斯赋存异常条带打钻防喷孔装置研究与应用

赵萌侯司宾程翔

(平煤股份勘探工程处河南平顶山467000)

摘要:平煤集团十矿己15-24100机巷底抽巷施工防突钻孔期间频发发生喷孔,在分析喷孔原因后,使用防喷孔装置执行防瓦斯超限措施,取得了良好的使用效果。

关键词:瓦斯治理;防喷孔装置;防瓦斯超限

防突钻孔施工过程中,孔壁周围煤体卸压,短时间孔内积聚的大量瓦斯造成顶钻、夹钻、塌孔,尤其是发生喷孔现象,短时间从孔内涌出大量瓦斯、钻屑,使巷道风流瓦斯浓度骤增,甚至导致瓦斯超限事故,严重威胁施工人员的生命财产安全[1-3]。实践证明,在瓦斯赋存异常条带区域打钻时经常伴随喷孔,而使用防喷孔装置是行之有效的防瓦斯超限措施。平煤集团十矿己15-24100机巷底抽巷310m至510m区域,受地质构造影响软煤层发育,属瓦斯赋存异常条带,打钻施工期间使用了防喷孔装置,有效控制了喷孔造成的高浓度瓦斯超限,保障了安全生产和施工进度。

1采面概况

平煤集团十矿己15-24100采面埋深720m~980m,北部未开采,所采己15煤层为煤与瓦斯突出煤层,实测煤层瓦斯压力2.95MPa,含量20.34m3/t。己15煤层厚度1.5m~2.6m,平均2.2m左右,煤层倾角10~27°且结构稳定,与己16煤层夹矸0.3~7.5m,东薄西厚,工作面顶板为厚层状砂质泥岩或砂岩。

为保证己15-24100机巷掘进期间的施工安全,在己15-24100机巷底抽巷施工穿层钻孔及水力冲孔钻孔,预抽煤层瓦斯,掩护煤巷掘进。

2钻孔设计及瓦斯超限分析

设计施工防突钻孔,控制上覆机巷两帮各15m,每组钻孔间隔4m,每组钻孔10个,组内每个钻孔终孔点间隔4.5m,钻孔终孔点应穿过己15煤层0.5m,钻孔孔径94mm,钻孔参数如图1所示。

备注:钻孔参数以现场实际为准,终孔必须见己15煤层顶板0.5m以上。

目前已经探明的瓦斯地质异常区段是开口向里310m~~510m,如图2所示,钻孔施工至抽7点里44m(开口向里310m处),出现打钻过程瓦斯涌出量较大的情况,机巷底抽巷上帮钻孔比下帮钻孔异常大,出现次数多,几次比较大的瓦斯异常都出现在上帮钻孔。

图2己15-24100机巷底板巷外异常条带示意

按照打钻喷孔、响煤炮分级标准(表2),施工期间,己15-24100机巷底抽巷358次异常,其中8次为响煤炮,4次伴有喷孔,喷孔354次。超限14次,0.6%-1.0%的高值10次,超限最大值为5.4%。

分析打钻引起瓦斯超限原因,得到以下结论:

(1)煤层瓦斯赋存较大,实测煤层瓦斯压力2.95MPa,含量20.34m3/t。

(2)本区域己15、己16、己17煤层合层,煤层厚度大,瓦斯赋存量大,探明己16煤层中下部软分层发育,厚度在0.3~0.5m,且己16煤底板为泥岩,透气性差,保存瓦斯能力较好,软分层和泥岩中赋存的大量的瓦斯。

(3)钻机操作人员打钻速度过快,孔内钻屑未全部排出,钻屑在孔内滞留,瓦斯压力达到一定值之后,携带着煤粉从孔内喷出。

(4)打钻过程中有出渣量大现象未引起重视,依然保持钻机正常钻进,钻孔内钻屑未能及时排出。

(5)己15-16煤层容易出现塌孔现象,塌孔段以里聚集大量的瓦斯,瓦斯压力逐渐增高,达到阈值后突破孔内煤粉阻力,突然从孔内喷出大量高浓度瓦斯,形成严重喷孔。

(6)异常条带内受褶曲影响煤层有增厚趋势,在个别区域叠加断层影响,造成瓦斯较大,钻孔出渣量大;煤层瓦斯受小断层控制,造成局部瓦斯异常,最明显的例子就是相邻两个钻孔的瓦斯差异很大。

3使用防喷孔装置情况

防喷孔装置由风水射流除尘器、增强型气尘分离箱、排渣通道和改进型孔口罩四部分组成(图3)。

图3防喷孔装置示意

事实证明,正确使用防喷孔装置是防止喷孔造成瓦斯超限最可靠、最有效的安全防护措施,防止喷孔处置办法如下:

⑴钻进过程中出现夹钻、顶钻、排粉量增大等异常情况,但未发现瓦斯异常时,钻进采取轻压慢进方式,同时增大压风量,保持排粉通畅,并严密观察有无瓦斯异常情况。

⑵钻进时一旦出现轻微喷孔并造成瓦斯瞬时异常增大情况,立即停止钻进,动力头保持旋转,确保防喷孔装置与防喷管路连接完好,能够有效将孔口涌出瓦斯吸入防喷管路。只有孔口瓦斯涌出量短时间内恢复至正常水平且不再出现瓦斯高值,方可继续组织生产。

⑶发生停钻后仍持续喷孔并造成持续瓦斯高值,当班停止生产,将钻头后退10m-20m(防止夹死钻杆),钻杆尾部也连接防喷孔装置进行临时抽放。当班责任人员负责观察警戒,并向值班人员汇报;下一班根据现场情况决定继续临时抽放或恢复生产。

⑷瓦斯异常区域内施工时,成孔后立即封孔并通过防喷孔装置进行临时抽放,防止出现塌孔后下管通孔以及滞后喷孔造成的瓦斯超限,做到“随打随封”。

⑸对于瓦斯异常区域,还要根据抽采影响半径修改钻孔设计,缩小钻孔的孔间距、组间距,利用已成孔卸压,递进掩护下一个(组)钻孔施工。

⑹在有可能发生滞后喷孔区域施工时,坚持钻进、卸钻、封孔全过程使用防喷孔装置,并采用具有防滞后喷孔挡板的孔口罩,孔口罩始终固定在孔口,插上防喷挡板并连接防喷孔装置抽采孔内瓦斯,预防成孔后卸钻、封孔作业期间发生滞后喷孔。

4结论

安装使用防喷孔装置后,执行防止瓦斯超限措施期间有效控制16起轻度、中度喷孔,采用压风排粉正常钻进时回风流瓦斯浓度保持在0.21%~0.35%,有效促进了瓦斯异常条带打钻施工安全、高效。

参考文献

[1]张继周,李剑锋,许洪亮.深部高地应力突出煤层瓦斯喷孔防治技术[J].煤炭工程,2016,48(5):62-64.

[2]陈存强,宋庆尧,聂政.突出煤层打钻防喷孔装置[J].煤炭技术,2005,24(10):22.

[3]黄旭超,程丽,陈宴勤,王艳华等.穿层钻孔喷孔发生的突变机理及防喷孔措施[J].煤矿开采,2010,15(2):97-99.

作者简介

赵萌(1983-),男,河南偃师人,安全工程硕士,现任职于平顶山天安煤业股份有限公司勘探工程处,从事煤矿安全管理和防突工作。