实现多元抽放拓宽煤矿瓦斯治理途径

(整期优先)网络出版时间:2009-10-20
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实现多元抽放拓宽煤矿瓦斯治理途径

靳爱江1于会军1郭银武2

靳爱江1于会军1郭银武2

(1、黑龙江省鸡西矿业集团,黑龙江鸡西1581002、黑龙江省鸡西矿业集团杏花煤矿,黑龙江鸡西158100)

摘要:结合工作面的实际情况,采用多种方法对不同来源的瓦斯同时进行抽放,多元抽放是治理高涌出量瓦斯,消除瓦斯隐患的必由之路。

关键词:瓦斯来源;多元抽放;应抽尽抽

1工作面概况

杏花煤矿是核定能力是162万吨/年的大型矿井,2007年生产原煤160万吨,2008年预计原煤产量162万吨。共有3个高档普采工作面均采用长壁后退式采煤方法,平均单产3.1~4.5万吨/月。2008年鉴定矿井绝对瓦斯涌出量61.4m3/min,相对瓦斯涌出量24.7m3/min,所有开采煤层均为低透气性煤层。

从2006年4月开始进行瓦斯抽放,采用的是顶板高位钻场走向水平钻孔以及仰角走向钻孔,抽放采空区裂隙带内瓦斯。东四采区23#右四工作面走向长度800m,倾斜长度130m,煤层高度1.95m,倾角8°,可采量27万吨,工作面的上部为右五采空区,下部为F160断层,右部为F170断层,有一落差40m,走向150°的正断层将工作面分为里外两块。

工作面瓦斯相对涌出量28.8m3/min,绝对涌出量超过30m3/min,工作面配风1200m3/min。根据回采23#层右一、右二、右三工作面的经验分析,该区域瓦斯来源主要为本层及上覆岩层,占总涌出量的60%~70%,下覆岩层及采空区遗留煤炭瓦斯涌出量占总涌出量的30%~40%。

2方案选择

2.1经验分析。在回采该区域的右一、右二工作面时,工作面绝对涌出量为16.7m3/min,相对涌出量为16m3/min,工作面配风1000m3/min,尽管布置了专用排瓦斯巷,可工作面上隅角及排瓦斯巷内瓦斯经常超限,回采时只能以风量及瓦斯定产,根本无法组织正规循环,月产只能维持在2.0~2.8万吨/月。

在回采23#右三工作面时,布置了专用排瓦斯巷,同时采用施工仰角钻孔抽放瓦斯,取得了比较好的效果。尽管瓦斯绝对涌出量达25m3/min,相对涌出量为18m3/t,可瓦斯抽放率达50%~70%,只有30%~50%的瓦斯靠层排及风排排出,所以各作业地点很少出现瓦斯超限现象。

虽然上述抽放效果比较理想,但存在以下问题:(1)钻场间距小,钻孔短,挪动钻机及开孔频繁。(2)仰角大,钻孔在裂隙带的长度短,钻孔的最佳利用率低。(3)钻孔的终孔位置均布置在采空区裂隙带的高浓度瓦斯区内(距回风巷平距15~50m,距煤层顶板10~20m),而裂隙带其它区域内较低浓度的瓦斯得不到控制。(4)如果仍采用右三工作面的抽放方法,右四工作面无法取消专用排瓦斯巷,这将损失1.8万吨优质煤,并多掘送一条800米长的半煤岩巷道。

2.2方案确定。选用大功率钻机,以增加钻孔长度;抬高钻场高度,打近水平钻孔,以增加钻孔利用率;采用大径钻头,密集钻孔,增加钻孔控制面积、增大钻孔流量;对不同来源的瓦斯,采用不同的抽放方法,实现多元抽放,增加采面瓦斯抽放率:(1)在工作面的回风巷内布置顶板高位钻场,近水平走向钻孔。钻场矩煤层顶板8~10m,内错回风巷10~12m,钻场间距130~150m,钻孔长度150~200m,倾角1~3°,终孔位置距煤层顶板16~24m,距回风巷15~60m,每个钻场内布置8个钻孔。选用MK-5型钻机,?准-70mm钻杆,?准-113mm钻头打孔,?准-200mm钻头扩孔。利用这些钻孔抽放裂隙带内高浓度瓦斯区内的瓦斯。(2)在工作面的运输巷内布置仰角钻孔,钻场间距150m,钻孔终孔位置距煤层顶板8~16m,距工作面运输巷20~60m,选用Mk-5型钻机,?准-70mm钻杆,?准-113mm钻头打孔,钻孔长度220~260m。利用这些钻孔,抽裂隙带内低瓦斯区内的瓦斯,实现“应抽尽抽,能抽必抽”。(3)第一个高位钻场距开切眼80m,当工作面推过该钻场时,在钻场下方打3个木垛进行支护,保留该钻场的抽放系统,利用该系统抽放采空区内的瓦斯。当工作过依次推过其它钻场时,仍采用这种方法。(4)取消专用排瓦斯巷。

2.3抽放系统。由于高位钻场近水平钻孔抽放裂隙带内高浓度瓦斯,所以采用流量为60m3/min的YD-Ⅶ型移动抽排泵、?准-300mm管路抽放;留在采空区内的钻场及运输巷内的仰角钻孔,则分别采用流量为40m3/min的YD-Ⅶ型泵、?准-200mm的管路抽放。

3抽放效果及分析

工作面从2008年6月20日开始回采,由于该工作面上长下短,所以开采初期只有回风巷内的高抽钻孔发挥作用;7月中旬运输巷内的仰角钻抽放系统开始运行;8月上旬第一个高位钻场甩入采空区,开始了采空区埋管抽放。三套抽放系统投入运行后,各系统抽放的瓦斯量非常稳定:高位钻场近水平钻孔,8个钻孔抽放瓦斯的混合浓度为25%~40%,抽排纯瓦斯量12~16m3/min;埋管抽采空区内钻场,抽放的瓦斯浓度为9%~13%,抽排瓦斯量3.2~4m3/min;运输巷内的仰角钻孔抽放的瓦斯浓度为8%~10%,抽排瓦斯量1.5~2.6m3/min;风排瓦斯浓度为0.6%~0.8%,排出瓦斯量7~9.2m3/min,采面总抽放率达到65%~70%,抽放效果非常理想。

从以上高抽放数据来看,埋管抽放及运输巷内的仰角钻孔抽排的瓦斯量并不高,但经过现场实验发现:(1)尽管运输巷内的仰角钻孔抽放量少,但如果系统停止抽放,生产班时回风流中的瓦斯浓度达0.8%~0.96%,临近超限,如有煤壁片邦或周期来压时,工作面及回风流中的瓦斯就会超限,回风流中瓦斯最高达1.2%。(2)如果将留在采空区内钻场抽放系统停止运转,停启10分钟后,上隅角、工作面及回风流中的瓦斯迅速升高,半小时后,上隅角瓦斯浓度2.3%,工作面瓦斯浓度1.06%,回风流中瓦斯浓度1.32%。

4经济效益

根据瓦斯不同来源,采用多种方法实现多元化抽放,取得了非常理想的抽放效果,与开采右三工作面时对比。

(1)少支出及增收费用:少掘送一条800m长的半煤岩巷道,费用1500元/米×800=120万元,减少煤柱损失创效:8m×800m×1.95m×1.45h/m3×200元/吨=360万元。(2)多支出费用:维护右三巷费用:1200元/米×800=96万元。增加2台YD-II型移动抽排泵租赁费:2.5×2=5万元×6个月=30万元。损失700m?准-200mm抽排管路费用:160×700=11.2万元。增加600m,?准-2mm抽排管租赁费:20×600×6=7.2万元。(3)采用多元抽放方法治理瓦斯增产1.0万吨/月,该面回采6个月共增产6.0万吨,增产创效:6.0×200=1200万元。(4)采面结束后共创效:120+360+1200-96-30-11.2-7.2=1535.6万元。

结束语:瓦斯抽放这项技术已被大多数矿区逐渐接受,并正被广泛推广应用。鸡西矿业集团所有的高瓦斯煤矿近两年也全部实现了瓦斯抽放,但大多都是采用单一的仰角钻孔抽放或高位近水平钻孔抽放,这种单一的抽放方法对治理绝对涌出量小于15m3/min的工作面还是非常有效的。如果绝对涌出量超过15m/min,甚至达到30m3/min,这种单一的抽放方法就显得力不从心。根据瓦斯来源不同,适时地采用多种方法同时进行瓦斯抽放,即实现多元抽放,则是在不掘送专用排瓦斯巷、减少掘进工程量、减少煤炭损失的情况下,完全依靠抽放来治理高涌出量瓦斯的最有效途径。实行多元抽放,是治理高涌出量瓦斯,消除瓦斯隐患的必由之路。

参考文献

[1]张荣立,何国纬,采矿工程设计手册(下册)[M].北京:煤炭工业出版社,2003.

[2]张国枢.通风安全学[M].北京:中国矿业大学出版社,2000.

作者简介:靳爱江(1968.3.22~),男,河南省虞城县人,黑龙江科技学院采矿专业毕业,现在黑龙江省鸡西矿业集团工作。