浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理

(整期优先)网络出版时间:2018-04-14
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浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理

蓝焕星

(广东电网有限责任公司汕尾海丰供电局广东汕尾516400)

摘要:文章介绍母线短路引起的开关拒动事故,造成10kV高压室部分屏柜不同程度损坏,分析事故原因,提出处理对策。

关键词:110kV变电站;断路器拒动;事故分析

1事故的发生情况

1.1本次事故涉及的一次主接线

某110kV变电站于2013年建成,本期有1台2MkVA主变,两条110kV线路,主变高、中、低压侧均有开关、刀闸,110kV、35kV为单母线不分段,10kV为单母线分段运行。故障前,110kVC线带全站负荷,35kV侧的4条线路均运行,10kVA线、B线运行负荷约为3000kW。

1.2事故发生概述

近年11月某日2时14分,某110kV变电站接于10kV侧Ⅰ段母线上发生短路,电脑监控告警显示:主保护间隔1差动保护动作,低后备保护间隔1过流1段、过流2段动作。故障持续512ms,并引起某220kV变电站断路器跳闸,其主要原因是断路器拒动导致事故扩大,造成10kVA线904间隔、站用变0953间隔、10kV主变低压侧901间隔、B线905间隔、母联柜900间隔、电容器903间隔等6面开关柜及附属设备不同程度损坏,其中10kVA线904间隔损毁最严重,有起火和爆炸痕迹。

2事故原因分析

2.110kV侧开关拒动检查

检修人员对站内主变解除备用做好安全措施后,对各10kV出线柜的保护回路、控制回路进行检查和试验。该站主变保护采用许继WBH-810系列,检查主变出口跳闸定值正确,差动保护能正确动作,后台信号正常,110kV、35kV侧各开关都能正确跳闸。10kV出线柜厂家是采用成都某厂的WDR-831A、WXH-832A型保护装置,按保护回路与操作回路不分开的原理进行设计生产,使用LW39-16B-6AC-33X/3型转换开关。经检查厂家屏柜原理图和接线,发现转换开关未将就地转为远方方式,会出现保护动作了,但开关仍拒动的现象。开关的控制回路,正常情况下(以10kVA线904开关为例说明),904开关的跳闸线133接于1n405端子,137接于1n404端子,904开关的跳闸线与跳闸保护出口压板1LP1串接后经123线接1n411端子,再接入904开关的跳闸回路。当904开关处于就地合位,904开关的遥合继电器(YHJ)处于断开位置。虽然主变差动保护动作时发出了跳904开关的跳闸命令,由于转换开关的3-4触点无+KM接入,造成遥合继电器(YHJ)、跳闸继电器(BTJ)处于断开位置导致跳闸回路无法接通,最终致使904开关无法跳开。

针对厂家提供的接线不够严谨问题,需根据实际使用情况对本站使用的某厂家的WDR-831A、WXH-832A型保护装置的10面10kV出线屏柜的控制回路进行整改,将SAH转换开关的触点3、4与触点1、2分别并接(见图1的小虚线框,即,需把远方的分闸线另短接到就地的分闸线),改接后,经保护模拟试验,保护动作正确、可靠,10kV侧各断路器都能正确跳闸。

图1

2.2事故分析结论

最初,站内10kV侧A线A相母线套管绝缘击穿放电,造成相间短路,虽然低后备保护动作、主变差动动作,跳开主变三侧开关,但904开关拒动导致保护动作越级跳闸,全站失压。造成本次开关拒动的原因是生产厂家设计缺陷,SAH转换开关在就地运行方式时,远方控制回路无+KM电源给跳闸回路,以至保护动作而开关拒动的现象,因此,904开关控制回路存在就地与远方接线的不严谨是导致此次10kV断路器拒动引起全网失压的根本原因。

3事故处理总结

3.1本次事故处理的教训

(1)此次事件发生主变跳闸、全站失压等多种情况,发生得突然,处理有一定难度,虽然当值值班人员采取应急措施,及时操作设备,及时扑灭烟火,但仍然显得紧张和不果断。因此,要求多组织人员进行全站反事故演练,运行值班人员处理事故过程要沉着冷静,不应慌乱,能迅速且正确地进行各项操作。

(2)知识储备和事故处理经验不足,运行人员要不断加强学习,增强事故分析、判断能力,多与调度和上级部门沟通,汇报时要准确、谨慎,争取缩短设备恢复运行的时间。

(3)对设备巡视检查工作责任心不强,特别是对设备在运行中的异常、缺陷没有做到及时发现。该站四面环山,地处环境比较潮湿,平时以电源转换居多,事故发生前两天因其他站设备检修而转移负荷,站内两条10kV线路才承担少量负荷,其中A线约有2000kW负荷,由于10kV侧设备闲置时间较长,导致设备绝缘强度下降,设备通电带负荷后,在高电压作用下,带电设备会产生局部放电,绝缘击穿而引发事故。

3.2注意事项

某110kV变电站自某年5月投运至事故发生,一直未能发现10kV侧各屏柜开关的控制回路与保护回路接线问题,暴露以下问题:

(1)装调试未按有关规程规定的检验项目实施。《继电保护及电网安全自动装置检验条例》明确规定:所有继电保护装置、电网安全自动装置及其回路接线,须按要求进行检验,以确定装置元件是否良好,回路接线、定值及特性等是否正确;除此之外,还应将保护装置及重合闸装置接到实际的断路器回路进行必要的跳、合闸试验,以检验各有关跳合闸回路、防跳回路、重合闸停用回路及气压闭锁回路动作的正确性,每相的电流、电压及断路器跳合闸回路的相别是否一致。此次事故的直接原因是对该变电站未严格执行检验步骤,没有进行整组传动试验以检查跳闸回路接线的正确性,同时,受限于缺少现场检验设备和检验经验不足。

(2)验收把关不严,项目验收不全。根据规定,继电保护和安全自动装置均应在检验和整定完毕,并经上级主管部门组织的验收合格后,才能正式投运。但该站存在工程验收过程中的不严谨,特别是10kV侧各条出线未接有负荷的情况下,未能检验各有关跳合闸回路、防跳回路、重合闸回路及电压闭锁回路动作的正确性,使得保护装置控制回路存在的不足未能得到纠正。

(3)继电保护装置的整定值不配合,出现越级跳闸,引起全网失压。

4、结束语

电力系统能否安全工作直接和经济效益有关,所以,我们要不断的加强变电站管理工作,尤其是在110kV变电站上,只有不断的改善安全管理工作,才能减少事故发生的概率,才能保障变电站的正常运行,为当地社会未来的发展创造更多的经济效益。

参考文献:

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