变电站降损措施及对策——下野地供电所降损措施及对策

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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变电站降损措施及对策——下野地供电所降损措施及对策

李怡

(新疆天富能源股份有限公司供电分公司新疆石河子市832000)

摘要:变电站的损耗构成为变压器损耗、线路导线损耗和电容器介质损耗,电网内由于用电负荷不同,损耗构成的比例存在差异,尤其是对于农业用电负荷,即35kv-110kv输电网,排除管理线损因素,相对于市区6kv-10kv配电网而言,降损节电空间较小,在目前农业供电的网架构成中,降损措施主要为:1、做好变压器经济运行工作。2、提高输电电压等级,合理分配负荷。3、提高系统电压、改造老化线路、优化电网结构,缩短线路长度。4、合理规范增容、增加无功补偿容量、完善后台远方监控及实现“四遥”。

关键词:线损构成;经济运行;负荷分配;电压等级;规范增容;无功补偿。

一、线损构成

天富供电公司下野地片区数十座变电站负责农八师10个农牧团场的供电任务,负荷性质以农业灌溉负荷为主,是35kv-110kv(220kv)输电网架,其线损构成中,供电量为1个220kv变电站和7个110kv变电站的主变110kv侧电量和,售电量为26座变电站10kv各线路电量和,损失电量为27座变电站(共51台)变压器变损及35kv线路损失电量之和。即下野地片区线损构成为变压器铜损、变压器铁损、线路导线损耗及电容器介质损耗。

二、降损措施

鉴于下野地片区各变电站为35kv-110kv(220kv)输电网架,排除管理线损因素,相对于6kv-10kv配电网而言,降损节电空间较小。结合下野地片区变电站线损构成,提出如下降损措施:

(一)、做好变压器经济运行工作

1、变压器的变损,主要取决于变压器的技术性能是否优良,变压器是否过载,变压器的随器无功补偿是否足够。

在1-8月,天富供电公司下野地片区综合线损为2.23%,2017年为3.10%,2016年为3.26%。2015年为3.32%,2018年综合线损同期比低于往年,主要是高峰负荷期,相对于往年,虽然也存在线路输电电压等级低、负荷及电压波动,部分线路功率因数偏低等,但由于新投运的220kv变电站、110kv变电站和多座35kv变电站,同时兼顾了老旧变电站的设备改造,极大程度上缓解了变压器满过载和部分重负荷线路的电流互感器过载情况,加之各变电站电压的适时调整,也在很大程度上减少了农灌间歇出现的低负荷、高电压的高损耗供电现象,降低了线损。另一方面,农灌负荷与往年相较,相对集中、稳定,通过变压器经济运行,在一定程度上降低了综合线损。

变压器经济运行工作,一定程度上可以通过运行人员调整运行方式实现,本质上还是需要有稳定的用电负荷为依托。

2、天富供电公司下野地片区51台变压器的变损,基本都在1.5%左右,偶有变损异常偏大的现象,也是二次回路故障造成的,通过及时的检修处理均已回复正常,另外,出现的抄算误差,可以自动调整正确。

3、近年来,天富能源股份有限责任公司对供电分公司辖区内部分变电站更换了新型变压器,即使容量较大,变损都保持在相对理想范围内,但仍有部分变压器是使用年限在30年左右的变压器,变损较大,如110kV沙门子变电站的两台31500kvA变压器,在2015年高峰负荷期变损达2.5%左右,变压器主变负载率分别达到111%和113%,均已过载(近年来通过新变电站的投运,负荷已转出)。2014年,110kv炮台变两台主变容量差过大,1#主变容量为50000KVA,2#主变容量为16000KVA变压器,变压器容量及百分阻抗不匹配,不符合《运规》规定的主变长期并列运行条件,即使变压器短时并列,也存在较大环流,变损较大,在2014年该团场负荷已达到42300KW,单台50000KVA变压器运行不经济,且16000kvA变压器为1991年连云港变压器厂出产的SFSZLB7型变压器,变损较大(现已对该变压器增容改造)。可见变压器老化、过载是变损偏大的原因。

降低变压器损耗的措施,可以通过做好变压器经济运行工作、适时增容改造、更换新型变压器等实现。

(二)、提高输电电压等级,合理分配负荷

35kv线路损失率正常时在3.5%以内(冬季低负荷期线损在2.5%左右),高峰负荷期也在4.5%左右,部分35kv线路损失率偏高,如:35kv132线曾出现过7.03%。主要是因为35kv132线负荷重,最高负荷接近2万KW,输送电压等级为35kv,重负荷低电压等级输电是线损偏大的主要原因。此降损措施需要通过电网改造实施,目前新建110kV红光变电站已在建设,为了缓解35Kv132变电站负荷过重,在新建110kV红光变电站未建成投运前,临时建成投运了35kv132临时变电站,该变电站投运后,35kv132变电站负荷转出,35kv132线线损有明显下降。

(三)、提高系统电压、改造老化线路、优化电网结构,缩短线路长度

35kv下八户线年度最高线损曾达到10.07%,主要由于35kv下八户线线路长,且全线路有一段为老旧线路,线路老化,在高峰负荷期,系统电压偏低,是造成35kv下八户线线损偏大的原因。提高系统电压,保证系统电能质量、电压质量,一方面可以通过无功电源(发电厂)来保障,另一方面可以通过无功功率补偿装置来实现。包括线路老化,优化电网结构,缩短线路长度等,都需要投入资金进行技术改造来实施落实。

(四)、合理规范增容、增加无功补偿容量、完善后台远方监控及实现“四遥”

1、10kv母线损失率,基本都在+1%内正常范围内,部分35kv变电站的10kv母线平衡率出现异常偏大的,主要原因是用户增容不规范,10kv部分线路负荷过大,电流互感器过载不能及时上报更换,过载长期运行。有的是由于箱变设计容量已不能更换大变比电流互感器,增容受限。另一方面,就是管理问题,由于管辖权属不同,即供电所管理计量表计,而变电站归属农电公司管理,线路电流互感器变比调整未能及时告知,导致线损的计算值偏差较大。

2、部分无人值守变电站,早期的后台远方遥控、遥信、遥测均已彻底瘫痪,10kv电压互感器一、二次保险熔断、互感器退出等情况,供电单位仅每月实地抄一次表,不能掌握电压互感器运行的真实情况。这是35kv线路损耗较大的原因之一,在2017年开始,天富供电公司通过改造完善后台远方监控和综合自动化改造来实现降损,已显见成效。

3、电容器在高峰负荷期均在运行,但功率因数和电压始终较低,主要是无功补偿容量不足、用户就地无功补偿不足。需要通过增容技改,补偿系统无功。

结语

综上所述,积极做好变压器经济运行工作,提高输电电压等级,合理分配负荷,提高系统电压、改造老化线路、优化电网结构,缩短线路长度,合理规范增容、增加无功补偿容量、完善后台远方监控及实现“四遥”是目前农业供电网架构成中降损的主要措施。

参考文献:

1.吕小明现代变电站降损节能措施研究黑龙江科学2017年8期

2.杨少昆,李可基于农村电网规划综合降损技术模型的研究农机化研究2015年10期

3.胡勇程35kV输变电工程电能损耗计算及降损措施低碳世界2017年33期