基于PLC技术的步进式加热炉步进梁控制系统

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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基于PLC技术的步进式加热炉步进梁控制系统

1陈俊刚2刘成1吴士伟

(1北京澳柯清洁煤气工程技术有限公司北京102299;2江苏省冶金设计院有限公司江苏南京210019)

摘要:本文以作者编程调试的工程案例为背景,详细阐述了步进梁的运行原理和控制方法,解决了工艺上对坯料轻托、轻放的平稳要求,具备抬平、踏步以及步距补偿等辅助功能。通过调试和实验发现该控制系统程序运算处理方法正确,能够实现精度控制、自动调节等工艺要求,维护和运行操作简单可靠,步进梁运行平稳,动作周期满足装出钢节奏,实现了全/半自动生产。

关键词:PLC;步进梁;步距补偿;控制算法

1工艺概况

步进梁:位于炉步进炉内,由4~5根定梁和3~4根动梁和炉底机械构成步进梁系统,通过动梁的矩形周期运动,将钢坯从入炉口移动到出炉口,实现钢坯的输送。步进梁由液压驱动,共有升、降、进和退四个动作。正循环动作即为上升、前进、下降、后退四步顺序动作一次,为一个周期。动作一个周期,炉内钢坯被移动一次。从生产节奏看,步进梁动作一次,装、出料一支。

步进梁是步进炉的核心设备,国内投产的步进炉通常为18米至45米不等,越长的炉子对步进梁运行平稳、坯料跑偏、步距精度控制要求越高。

2控制系统构成

HMI:电气操作计算机,人机界面,由Wincc平台开发完成。PLC主机柜:电气自动化程序控制中心,控制模块CPU416-2DP+CP443网卡通讯,负责基础自动化程序及与轧机的通讯。ET200M配合作为分布I/站,扩展信号模块,简称PG1;AC1:电气主操作台,内含ET200M及信号模块及按钮、指示灯,分布在仪表室。AC3:加热炉液压站操作箱,内含ET200M配合信号模块及按钮、指示灯,分布在液压站房。

3控制功能及实现

3.1控制框图

PLC驱动比例阀的信号大小受位置信息影响,随着位置变化,实时调整给出的速度比值。

3.2位置信息标定

步进梁升降位移传感器随着液压缸的动作,输出线性4~20mA电流信号给PLC模拟量板卡。程序对经A/D转换后的数值做工程单位换算,标定垂直位置高度,工程上通常以定梁的上表面标定为0.0mm,生产工艺要求动梁上极限为高于定梁100mm,下位极限为低于定梁100mm,形成200mm落差。

根据工程经验,液压缸、传感器与步进梁的垂直高度值无法直接按仪表量程标定,所以试车时结合现场实测,PLC在线调试时,通过调整FC程序块的Isl,Ish,Osl,Osh四个变量设定值,得到精确的步进梁当前实时高度值。

3.3控制与步距补偿

步进梁的运行动作有四个,分别是上升、前进、下降、后退。见图:步进梁梁运动轨迹分解图。

首先是分解动作:观察步进梁的运动轨迹是分四步,但据实际的工程经验,我设计plc程序时将其划分为六步:前进,后退,因为不需要明显的顿点,所以单列为两步(图3-2所示:3为前进,6为后退);上升,下降因为需要在动梁移动到与静梁水平位置相当时,工艺要求其速度缓慢,以便使整炉钢坯在离开或放置在静梁上时实现轻托,轻放。所以以静梁水平线为基准将其分别分成上升一步(1),上升二步(2);下降一步(4),下降二步(5)。

其次是定义位置点位:程序设计时在每一步按顺序都定义出四个点,即启动点,加速点,减速点,停止点。如果步进梁停止时停止不平滑,也可通过设计增加减速点的办法进行解决。但增加加速或减速点的设计会对完成一步周期的时间有影响。(一般步距较大的步进炉会考虑使用此方法)

步距补偿:由于液压惯性及机械误差原因,步进梁每次动作会有步距的误差,设定步距260mm,实际可能会行走259mm。以26米长炉子为例,规定260mm步距,坯料需行走100步到达出料侧,若每步误差1mm,累计误差将达100mm,无法准确送到出料悬臂辊道上,这种累计误差是不允许的。因此需要对每一步的误差,在下一步微调目标值,补偿上一步的误差。以260mm基准步距装钢为例,下次步角度=基准步角度,为260mm,当装完一支料,启动步进梁“正循环”后,PLC程序在第一步停止点时捕捉平移油缸的位置,记录为HORZ_P1,在第四步停止点时,再次捕捉平移油缸的位置,记录为HORZ_P2,P2-P1,得到实际步距值。计算实际步距与下次步距的差值,得到实际误差值,延时500ms,将实际误差值+基准步角度放入下次步角度。这样,下次步角度更新了,可能是260.5或者259.4mm,该值作为下次动作的目标值。每正循环一次,下次步角度更新一次,补偿上一步的误差。实际工程中,利用步距补偿,再通过加速减速点的调整和速度匹配调试,单步误差控制在了0.5mm,补偿功能又消除累计误差,钢坯从入炉到出炉行走100步,钢坯准确放置到出钢辊道上,验证了这种控制方法效果相当好。

结语

利用PLC(可编程逻辑控制器)具备的灵活、可在线调整等特点,通过PLC技术(计时、计数)方法和手段可以测得机械工艺的实际现场参数或者安装误差,可以辅助担当调试工具和测试手段。论文所述控制方法通过PLC编程实现,已经在若干个项目现场得到实际工程的验证,应用效果非常好,得到业主和检修人员的一致好评。

参考文献:

[1]王秉铨.工业炉设计手册(第3版),ISBN:9787111295822,机械工业,2010.

[2]苏哲.深入浅出WinccV6[M].第2版.北京:北京航空航天大学出版社,2006.