空压机控制进DCS系统优化

(整期优先)网络出版时间:2019-08-18
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空压机控制进DCS系统优化

任晓斌

陕西华电蒲城发电有限责任公司陕西省蒲城县715501

摘要:仪用气作为火力发电厂的“第二保安电源”,其重要性愈加突出,蒲城电厂二期空压机控制系统,原设计在就地独立控制,没有纳入DCS控制系统,为提高机组仪用气系统可靠性,将空压机控制系统纳入DCS控制系统,优化空压机运行方式,提高企业管理效益,同时拓展热控设备控制技术空间。

关键词:空压机DCS控制

1、前言

蒲城电厂二期空压机配置4台GA90/132空压机,单台空压机采用阿特拉斯造Elektronikon电脑控制器MKⅢHR进行就地控制,4台空压机由1台ES100电脑控制器进行集中控制,04年时ES100电脑控制器损坏,无法进行集中控制,只能由每台空压机本身MKⅢHR控制器控制,没有压力联动,只能4台空压机同时转动,靠就地MKⅢHR控制器进行本地加载、卸载控制,能源消耗大,空压机长期运转,机械部分损耗大,经常超温跳机,由于没有远控,运行人员不能及时发现异常工况,给机组安全运行造成很大威胁。

2、改造方案

对单台空压机控制系统,拆除原有的MKⅢHR控制器,采用S7200PLC进行基地式控制,实现单台空压机的启动、停止、各个温度测量、报警、保护、加载、卸载、运行周期自动累计等。空压机控制单元柜装有西门子TD400文本操作器,它可以显示本台空压机的运行状态、运行参数和报警信息等。通过TD400可对单台空压机进行启动、停止、加载、卸载等操作,实现全中文界面。集中控制采用1台S7-300PLC控制系统,实现对4台空压机运行参数收集,根据系统压力对4台空压机实现自动启停控制,同时可将空压机运行所有参数传输给#3、4机组DCS,用于运行人员监视,操作。

3、系统构成

如图所示该控制系统由上、下位两部分组成。下位系统由西门子S7-300PLC、S7-200PLC组成控制系统,完成对空压机的就地控制和运行参数采集。下位机之间采用PROFIBUS协议通讯,上位系统由DCS局域网组成,采用MODBUS协议与下位机实时通讯,进行空压机的远程控制,并读出相关运行参数,加以动态显示。下位系统中MCGS触摸屏上组态了空压机运行模拟界面、控制界面、报警界面和趋势界面,供操作人员实现就地对空压机的控制和监视;TD400文本显示器能对单台空压机进行控制和监视。

4、空压机控制单元

空压机控制单元柜装有西门子S7-200PLC和TD400文本操作器,可以实现单台空压机的启动、停止、各个温度测量、报警、保护、加载、卸载、运行周期自动累计等可,以显示本台空压机的运行状态、运行参数和报警信息等。

空压机控制单元具备远程/就地2种工作模式。在就地控制模式下,可通过文本操作器对空压机进行操作:F1是启动按键;F2是停止按键;F3是加载按键;F4是卸载按键;F5是报警确认按键;SHIFT与F5一起按下是对空压机累计运行时间及累计加载时间的复位;SHIFT与F6一起按下是对空压机专用油累计使用时间复位;SHIFT与F7一起按下是对油过滤器累计使用时间复位;SHIFT和F8一起按下是对油气分离芯子累计使用时间复位;ESC是退出当前界面,ENTER是确认按键;上、下按键平时用于上下翻页,在进行参数设定时用于加数、减数;左、右按键只在参数设定时用来移动光标。切至远方模式则由集中控制单元或DCS进行控制。

5、集中控制单元

集中控制单元通过MCGS触摸屏来进行空压机的操作和监视。触摸屏上组态了空压机运行模拟界面、控制界面、报警界面和趋势界面,供操作人员实现就地对空压机的控制和监视。同时具备DCS与就地控制权切换功能。

集中控制单元柜上的触摸屏可对四台空压机进行操作,可查询每台空压机的运行状态、运行参数和报警信息。

具体操作界面显示如图:

在此界面中,左上方有“DCS/300”操作权限切换按键,用来进行工程师站和集中控制单元柜两者之间操作权限的切换;右上方为实时日期、时间;界面中间有“连锁压力设定”窗口,点击会弹出输入框,可对其进行数值设定;其下方有“母管压力”显示窗口;界面下方有四台空压机图标,点击图标,可进入空压机操作面板,其中包括空压机状态显示及其基本操作按键;左下角有“操作画面”按键,点击会弹出各界面选择按键,可进行各操作界面之间的切换;下方灰色横条为报警滚动条,会实时显示各种报警信息。

点击“报警信息查询”按键,弹出各界面切换按键,进入空压机运行状态曲线界面,其中包括空压机出口温度、空压机转子出口温度等曲线。点击“空压机出口温度”按键,画面中即可单独显示其状态曲线,

6、DCS系统控制

就地集中控制单元通过2块CP341通讯卡用2根双绞线与#3、4机组DCS系统分别通讯连接,在#3、4机组DCS画面增加空压机控制画面如图:

画面中可以实现#3、4机组操作权限切换,实现对4台空压机所有运行参数、报警的查询,对空压机进行启停、切投备用等操作。

7、结论

通过对4台空压机控制系统改造,单台空压机实现基地式智能控制,与远方通讯中断后能够继智能运行,集中控制可根据仪用气母管压力自动启停备用空压机,减少厂用电,降低维护成本,实现#3、4远方监视控制,降低了运行人员劳动强度。二期仪用气系统可靠性得到了很大提高,运行人员随时可以在DCS画面直接监视,操作空压机,大大降低了人员劳动强度,为电厂的“第二保安电源”提供了有力保障,为热控技术应用拓展了空间。

参考文献:

[1]邹晨吉,徐航天,朱莹.DCS系统对空分设备三大机组控制的实现[J].深冷技术,2017(1):30-34.

[2]温向阳.某电厂空压机控制指令改造[J].科技创新导报,2018,15(16):95-97.

[3]徐继友,刘成,张祥.HoneywellDCS控制系统服务器存在的问题及优化方案[J].中国石油和化工标准与质量,2018(5).