朱集东选煤厂密控系统改造

(整期优先)网络出版时间:2019-09-19
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朱集东选煤厂密控系统改造

郭向锋

(淮南矿业集团选煤分公司朱集东选煤厂,安徽淮南232087)

摘要:本文介绍了朱集东选煤厂主洗三产品重介密控系统的改造过程,通过改造实现了密度自动控制,从而实现自动化减人,并由此阐述个人对未来选煤厂自动化发展的浅显看法。

关键词:密度、液位、自动控制、PID控制

1概况

朱集东选煤厂密度控制系统,原设计单系统2台精煤固定脱介弧形筛、1台中煤固定脱介弧形筛筛下共设有3台分流箱,主要技术参数:角行程电动执行机构、输出转矩1000Nm、全行程时间30S、最大分流量300m³。在生产过程中由密控司机(调度员兼密空司机)通过上位机设置每个分流箱的开度,控制分流量。补水点为两点:一是在合介桶上方补加清水;二是在重介旋流器入料预选桶处补价稀介,由操作人员现场手动控制补水。2012-2015年该选煤厂外包加工洗选,由于分流箱使用效果不佳,外包公司对分流箱进行了改造,全部采用阀门控制;另外,合介补水点改为各磁选机精矿清扫水、稀介质补水。密度半自动控制系统彻底变成了手动控制,操作劳动强度较大,且因岗位人员操作素质差异,对产品质量也影响较大。为此需要对密度控制系统进行改造,实现自动控制,减少人员干预。

2改造方案

2.1分流管道改造,多点分流控制,改为一点分流控制。

将分流管由各个分流箱改至脱介筛至合介桶的总管道上,改造前后详见下图,改造后执行机构有原来的三个变成一个,分流点集中为一点,分流有效迅速,为简化自动控制创造条件。

2.2补水点改造,安装自动补水阀门。

将原稀介质补水点废除,在合介泵入料管道上设置新的补水点,安装自动补水阀。改造后合介桶补水点变为磁选机精矿清扫水(该补水点补水量基本恒定)与合介泵入料管两点补水,其中以磁选机精矿清扫水补水为主,合介泵入料管道补水点微调,可迅速有效的调节介质密度。

2.3密度自动控制软件改造

该密度自动控制的主要原理是当密度高时自动补水阀门开启,当液位高时自动分流阀开启,通过两个两个调整即可实现密度自动控制。

将密度和液位自动控制的程序写入上位机,该程序为PID控制原理,使用了logix5000自带的PID语句,通过输入设定参数(内部参数按经验值预先设定),可以以比例、积分、微分计算结果控制执行器控制程序具体参数如下:

其操作参数包括:

ProcessVariable过程量,即需要控制的量;

ControlVariable控制变量,即用户控制阀门的最终值;

PIDMasterLoopPID主回路;

Inholdbit初始化保持位;

InholdValue初始化保持数据;

Setpoint设定点;

Output%显示输出百分率的当前值;

3密度自控系统调试

3.1密度、桶位自动控制联动调试。

密度、桶位自动控制需要全厂设备正常开启的条件下进行。生产状态下:给定高设定值(5个)和低设定值(5个),确定密度自动灵敏度和调整效果。根据生产需要密度设定密度值,自动控制1个生产班,出现异常试验终止。

3.1.1液位控制调试方案

在全厂设备开启后,通过上位机操作画面,把液位控制方式切换到自动控制,在下位机观察,分流阀的控制。如果当前液位控制不需要分流阀动作,可以临时制造系统波动,以观察液位是否能够稳定,比如:生产需要的液位是4.2米,而当前液位也刚好是4.2米,那么可以临时把目标液位调为3.8,这样分流阀就会打开,观察分流阀动作幅度及响应速度和液位稳定时间,据此来判断PID的参数是否合理。在此过程中一步步的来调试参数,按照比例参数-积分参数-微分参数的步骤,依次设定各参数。

3.1.2密度控制调试方案

在全厂设备开启后,通过上位机操作画面,把密度控制方式切换到自动控制,在下位机观察,补水阀的控制。如果当前密度控制不需要补水阀动作,可以临时制造系统波动,以观察密度是否能够稳定,比如:生产需要的密度是1.400,而当前液位也刚好是1.400或小于这个值,那么可以临时把目标液位调为1.350或小于当前实际密度值,这样补水阀就会打开,观察补水阀动作幅度及响应速度和密度稳定时间,据此来判断PID的参数是否合理。在此过程中一步步的来调试参数,按照比例参数-积分参数-微分参数的步骤,依次设定各参数。

3.1.3通过调试,生产过程将液位控制设定为4.0m,密度设定为1.350g/cm³,根据阀门灵敏度情况,确定自动控制趋势设置值,阀门开度趋势与液位和桶位的关系,如下图:

4改造后密度控制系统使用效果追踪

4.1该密度自动控制系统自改造后,出现执行元件分流阀和补水阀开关频繁的问题,造成分流阀门内部机械机构损坏,通过调整D设定范围,消除干扰,该阀门动作频率得以有效解决。最终PID2为调整灵敏度基准,0.01<D≦0.02时,此时闸阀开度上限为30%、开度下限为20%。

4.2投入使用后产品质量较为稳定如下表。

5结语

该密度自动控制系统投入使用后,现场密控岗位人员从频繁的操作中解放出来,大大降低了劳动强度,减少了用工数量,同时产品质量也能得到有效控制,效益显著。

未来选煤厂向着高度自动化、信息化、智能化的方向发展,可以通过对密度控制系统、质量控制系统、生产信息管理系统等由点到面逐步实施,最终达到全面自动化生产水平。

参考文献:

[1]张骎.选煤厂生产系统智能化研究与设计[D].安徽理工大学,2018.