电除尘器常见故障与处理方法

(整期优先)网络出版时间:2016-10-20
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电除尘器常见故障与处理方法

高振伟

(大唐长山热电厂吉林松原131109)

摘要:电除尘器既是减轻引风机磨损、保证机组安全可靠运行的生产设备,又是减少烟尘排放、防止大气污染的环保装置。在电除尘器运行中,故障出现频率较高、维护检修较困难、对安全生产影响较大。本文主要阐述大唐长山热电厂660MW机组电除尘设备常见故障及处理方法。

关键词:电场、放电级、收尘级、灰斗

一、设备系统简介

大唐长山热电厂660MW机组采用的是卧式双列双室五电场静电除尘器,阳极板采用ZT24板,阴极线采用针刺线,除尘器装有20台硅整流变压器,20个机械式阳极振打,180个电磁式阴极振打,176个绝缘子,176个绝缘子电加热器,40个灰斗。

二、电除尘常见故障及处理方法

(一)放电极系统故障

1.放电极框架变形、移位、极线变形、断裂

大唐长山热电厂1号机组电除尘器放电极框架采用圆钢管焊接而成,质量较轻,结构较为单薄,在长期高温和电场力的作用下极易产生变形和移位。放电极悬吊装置在长期振打力作用下,振打杆与悬吊梁的焊口经常出现开焊、脱焊现象,造成阴极大框架整体移位。除尘器运行中极线受拉会产生相当大的拉伸应力,致使极线在框架上伸长松弛,超过极线材料的屈服极限时即发生断线。尤其在电除尘器开、停机频繁的情况下,放电极和收尘极会因反复热胀冷缩而产生严重变形,极线松弛现象也越严重。放电极框架变形移位、极线变形、断裂会导致阴阳极间距缩小甚至搭接,这些故障不仅影响电场供电,使工作电压下降,还会造成电场内部短路,高压电场退出,除尘效率难以保证。

处理方法:需机组停机时进入电场内部对悬吊装置开焊、脱焊处进行补焊,通过调整螺栓重新调整框架位置,使极线、极板间距保持在标准范围内;对放电极线轻微变形的要进行校正,极线两端固定螺栓进行检查紧固,断裂的极线应将其割除或重新更换,尽量减少开停机次数。

2.放电极极线积灰肥大

由于电除尘阴极振打不正常工作或灰尘潮湿,部分极线会被飞灰包裹而形成放电极线肥大、针刺线针尖结瘤,致使电晕放电能力削弱,电晕电流减小,除尘效率下降。

处理方法:加强阴极振打器的修维护力度,更换老化的防尘胶套,振打棒卡涩损坏的及时处理,通过运行调整使烟气湿度在正常范围内,防止烟尘潮气过大,粘接在极线上。提高壳体良好密封和保温性能,防止漏风,造成烟气结露,机组停机检修时要对极线积灰严重的进行人工清理。

3.绝缘件损坏

电除尘保温层内绝缘瓷瓶、绝缘子等绝缘器件表面因积灰和空气结露而发生漏电和爬电,或对接地构件放电,会使二次电压降得很低,电晕电流很大,而且显示仪表的指针出现长时间不间断、范围不定、时小时大、速度缓慢的晃动。当绝缘子出现裂痕或损坏时,会导致绝缘子在运行中被击穿,形成短路,此时二次电压会降至接近于零,电除尘高压电场退出运行。

处理方法:(1)经检查确认绝缘件结灰、结垢时,需进行人工清灰。可用洁净抹布擦拭灰垢,避免绝缘件表面被油脂污染。若发现绝缘件损坏,需用合格备件替换。(2)将绝缘子室人孔门密封严密,防止漏风。确保绝缘子室内电加热器全部正常投运,使绝缘子室内温度保持90℃以上。

(二)收尘极板系统故障

1.极板变形、腐蚀

我厂电除尘器阳极板采用的是上海宝钢集团生产的SPCC材料轧制成型,厚度为3mm,机组运行时烟气中含有S02会腐蚀极板、极线和钢构件。实践表明:一电场的极板由于所处烟气的温度相对较高,不易结露,而且表面灰层较厚,不易产生腐蚀,而后续电场的极板则比较容易腐蚀。阳极板在局部受到高温烟气和电场力作用下,会导致极板变形、弯曲。当弯曲的阳极板与极线搭接时,就会造成短路.二次电压降至接近于零,电场无法建立。

处理方法:机组停机检修时,要对阳极板进行检查,轻微变形的要进行修复,使极板平面度小于10mm,腐蚀、变形严重的要进行更换;同时检查阳极板固定螺栓,对缺失或脱落的要及时安装。

(三)气流分布板积灰

当烟气在电场内流速过低,且含尘浓度高,烟气湿度大时,就会造成电除尘器进口端气流分布板积灰,当气流分布板积灰并使孔眼严重堵塞时,将造成气流速度沿电场截面分布不均匀和烟气含尘浓度偏析,大大影响除尘效率。

处理方法:待机组停机检修时,对分布板进行敲击振打,将孔眼堵塞的积灰清除干净。运行中调整烟气湿度在合适范围内。

(四)振打系统故障

阳极振打清灰效果的好坏对除尘效率的影响极大。振打装置要能够产生足够且适度的振打力,振打力过小不足以达到清灰目的,其次,要有合理的振打周期,振打周期过小不仅增加能耗,而且不利于飞灰大块脱落,过大则使极板、极线积灰过厚,影响电晕放电和极板收尘,甚至加剧反电晕现象的发生。振打系统经常发生的故障有:卡铀或轴断裂;振打锤或振打砧板脱落;轴套、轴座损坏;振打偏位;传动轴电机故障;

处理方法:机组运行中,调整好振打系统的周期,使其能够达到正常清灰的效果;机组停机检修时,检查振打轴、振打锤、轴套、轴座、砧板磨损情况,轻微的进行补焊修复,磨损严重的备件进行更换,振打锤振打位置偏移的重新进行调整振打位置,确保检修质量,保证出力。

(五)灰斗堵灰、卸灰装置故障

当灰斗内的灰尘板结或者灰斗内存有铁丝、废铁件、螺栓、工具等杂物时就会造成灰斗堵灰。灰斗卸灰阀门出现卡涩、不动作等故障就无法正常对灰斗排灰,当灰斗因堵灰或卸灰装置故障长时间无法外排灰斗内的灰尘时,就会造成灰斗内部积灰过满使灰与放电极框架接触形成短路,二次电压就会降低甚至接近于零,却有很大的电流通过。电除尘器几乎不起除尘作用。

处理方法:机组运行中,加强检查维护力度,监测好灰斗料位,堵灰时必须及时排除灰斗灰尘,维修和疏通排灰设备,必要时,可在灰斗适当位置装设料位探测器。当灰尘与其触及时,即自动报警,以有效避免短路故障发生。机组检修时每次必须对电除尘器内部进行严格仔细检查,彻底清除一切遗留杂物,防止造成灰斗堵塞。

总之,当机组运行时电除尘内部出现故障人员无法进入处理,只能停炉后才能进行检修,因此检修人员在机组停炉检修时,一定要对电除尘内部进行全面细致的检查,确保检修质量,这样才能保证机组运行时电除尘安全稳定运行。

参考文献

林澄波赵明徐守清《电除尘器安装、运行及维修》

张殿印、王海涛《除尘设备运行管理》

大唐长山热电厂《电除尘检修规程》