简介:高温应用的各种钛合金,已由美国马萨诸塞州阿特尔伯勒市得克萨斯仪器公司冶金材料分公司冷轧成厚度为0.025~0.05mm的箔材。高温合金的箔材过去只能用化学蚀刻,化学蚀刻法引起箔材的性能低劣和不良的尺寸控制。该公司制造的箔材使用了依等压热机械处理而变化的工艺,据说该工艺能修整微观结构,控制尺寸和表面光洁度,并消除氢的
简介:
简介:本文针对棒材厂轧辊冷却系统存在的问题,对冷却水配置方式进行了重新设计和改造。
简介:针对推钢机定位不准导致待锯钢材推翻、推斜的现象,通过分析发现是由于动力不均及无法同步等原因造成的。通过对现有部分设备进行改造,并优化控制程序,实现了较高的控制精度,减少了锯切周期,进一步提高了热锯锯切能力。
简介:本文对连轧棒材厂导卫系统的改造、孔型系统的优化、150mm×150mm方坯替代130mm×130mm方坯改造进行了总结。
简介:对冷床对齐装置的工作状况和原理进行了介绍,并对设备维护过程中发现的问题进行了跟踪,从而提出针对该设备的优化方法,解决维护过程的实际问题。
简介:以棒材轧制过程为研究对象,运用Marc商用有限元软件建立了典型孔型下的棒材多道次轧制模型。通过数值模拟得到了金属变形规律、温度场及力能参数等。模拟结果不仅可以深入分析轧件金属在各种孔型中的变形机理,还可以为实际生产和工艺优化提供有效参考。
简介:2013年12月28日,南钢第一条按特钢理念建设的中棒生产线顺利建成并开始试生产,这不仅意味着南钢可增产80万吨/年优特钢棒材,更标志着提升棒材产品竞争力项目的顺利实施。
简介:我国铜板带材生产企业众多,钟罩炉被广泛用于紫铜、青铜、黄铜和白铜带材退火。在用钟罩炉对铜板带材退火后,经常出现铜板带材粘结缺陷,尤其对厚度较薄铜板带材退火时,粘结严重,成为影响企业产品质量和成材率的重要因素。因此,理清影响铜板带材粘结缺陷因素,避免粘结产生,对提高企业经济效益显得十分必要。
简介:在轧钢工艺应用新技术中,通过连铸坯热送热装工艺、加热炉蓄热式加热、全线控制轧制、PLC调速、精轧机组切分轧制生产等达到线棒材生产的降本增效和产品结构调整;成品轧机使用碳化钨辊环的硬质合金组合式轧辊提高作业率;成品轧机后三段冷却管的控制冷却工艺,使产品获得很好的综合力学性能,产品级别迈上了一个台级,调整结构效益明显。
简介:简要分析了棒材厂冷床输入辊道制约棒材生产的几个因素,重点介绍了棒材厂针对这些制约因素而采取的改进措施。
简介:本文针对钢铁行业设备备件仓储资金普遍高位运行的现状,介绍了涟钢通过定向预留设材采购市场份额,换取供应商回购库存积压设材物资的操作模式,利用供应商的购销平台消化了积压库存,有效降低了库存资金和生产经营成本。
简介:阐述了成材率的重要性及其计算方法,提出了几种提高热轧材成材率的措施。
简介:日前,宝钢特材顺利通过了Nadcap热处理认证,加上之前通过的理化实验室和无损检测认证,宝钢特材成为国内钢铁行业首家一次性通过三项认证的公司。
简介:漏磁检测技术是一种检测效率较高、准确性高的无损检测技术。本文介绍了漏磁探伤的基本原理、组成和检测时的影响因素。并结合该技术在南钢弹簧棒材产品检测中的应用,针对影响现场漏磁检测结果的因素进行分析和研究,以期得到更准确的检测结果,使漏磁检测技术更好的服务于棒材的检测。
简介:针对倍尺棒材在飞剪后辊道中的运行及卸钢情况,分析了轧制速度与辊道、卸钢装置的结构参数之间的关系,提出了拨尾装置的结构和作用,解决了辊道长度过小与轧制速度提高之间的矛盾。
简介:本文介绍了棒材厂冷床裙板升降调整问题、16^#轧机下垮问题、弹簧扁钢拔钢器画线问题、冷剪系列问题的现象、原因和处理方法,并对某些设备问题提出了一些建议。
简介:本文叙述了棒材厂二车间大规格圆钢的工艺选择、孔型及导卫设计的基本情况,同时分析了试轧过程存在的问题及改进措施。
高温钛合金冷轧箔材
创新管理打造高效棒材一棒材厂实施管理创新的调整
棒材厂轧辊冷却技术实践
棒材热锯推钢机改造
连轧棒材厂工艺改造总结
运用目标管理 降低辅材消耗
棒材冷床对齐装置的维护优化
棒材多道次轧制过程数值模拟
打造核心竞争力的棒材产品
铜板带材粘结缺陷形成与控制分析
浅析棒材生产中的降本增效
棒材厂冷床输入辊道装置改进
以市场换回购,降低设材仓储资金
提高鄂钢热轧材成材率的措施
宝钢特材通过三项Nadcap认证
漏磁检测技术在棒材的应用
棒材拨尾装置的应用与参数确定
关于棒材厂卡断剪的受力分析
棒材厂几起设备故障的分析与处理
大规格圆钢在棒材厂的轧制实践