简介:安钢1号烧结机4号冷筛存在结构设计不合理、筛板磨损快、振动器润滑不足等问题,作业率较低.通过优化改造,设备作业率达到96%以上.
简介:对10B21冷镦钢盘条出现的冷镦开裂现象,用光学显微镜、扫描电镜、直读光谱仪对缺陷部位进行了显微组织、化学成分等分析。结果表明,冷镦开裂是由钢坯裂纹缺陷所导致,且通过Ti元素的加入,杜绝了钢坯裂纹的产生。
简介:充分利用原设备和备件对冷锯主轴进行改进,在不改变主体结构尺寸的情况下,通过改变轴承的配置,使主轴轴承使用寿命显著延长,设备利用率提高4%,设备维修费用降低了4%.
简介:提出了采用冷斜轧方法生产冷轧钢管的新工艺.在理论分析的基础上,说明了实现该新工艺.在理论分析的基础上,说明了新工艺法的可行性.与现行冷轧冷拔工艺对比,该方法的优点:提高效率、降低成本、调整方便.
简介:本文以酒钢中板轧机实际的生产数据为基础,以数理统计为手段,结合现场工业生产,通过对SS400钢板化学充分、加热温度、轧制温度、冷却温度和冷却速度的研究,改善SS400钢板的力学性能。
简介:
简介:介绍了冷摆剪存在的问题,改造方案,具体实施过程中出现的各种技术问题的处理,改造取得了良好效果。
简介:随着酒钢生产规模的扩大和生产产品的不断丰富,机械设备的结构也呈多样化和复杂化,对检修技术要求也越来越高。本文通过对以液氮作冷却介质的冷装配的检修技术的介绍,阐述在冷装配工艺过程中应注意的几个环节和技术要点,并通过实例说明,有效地推行以液氮作冷却介质的冷装配检修技术的应用,从而优质、高效完成保产检修任务。
简介:在旧式的线材生产中,轧制后普遍采用落后的成卷自然冷却工艺措施,这样就存在盘卷机械性能低,二次氧化严重及外表不易控制的缺点,从解决普遍线材轧机上的线材冷却这一问题,提出了使用线材控冷精整系统,并推广到中小型轧材厂线材轧制中,取得良好的经济效益。
简介:本文叙述了运输机胶带胶结工艺过程,可供工矿企业胶结胶带时参考。
简介:1概述球团矿作为高炉炼铁的主要原料之一,因其具有改善高炉炉料结构、提高高炉利用系数、降低焦比等优点,在炼铁生产中正起着越来越重要的作用。
简介:受钢铁行业不景气影响,国内焦炉大都采用延长结焦时间的方法来降低焦炉负荷。通过对19月份焦炭冷强度的分析发现,焦炉负荷降低导致了炉头温度降低,生焦量增加,并造成了焦炭冷强度的波动。笔者采用分类取样的方法探讨了Ⅰ类焦比例对冷强度的影响,并最终确定了炉头温度是焦炭冷强度波动的主要因素。在采用炉头补偿加热后,炉头温度上升60℃左右,焦炭耐磨指数M10下降0.3%。
简介:通过对钢水钙处理情况进行研究,分析了浇注钙处理钢水时浸入式水口结瘤的影响因素,提出了钙处理工艺的有关改进措施,解决了浇注冷镦钢SWRCH22A的水口结瘤问题。
简介:介绍了冷铜锍底吹连续吹炼半工业试验的原理、方法、过程及试验结论。铜锍经过配料,采用底吹熔池熔炼工艺进行吹炼,产出达到预期要求的合格粗铜。为铜锍底吹连续吹炼产业化设计提供了工艺和工程上的必备参数。
简介:针对近年来攀钢冷轧厂在带钢轧制过程中存在着较为严重的厚度超差问题,笔者从轧制数学模型的应用优化入手,进行了提高厚控精度的分析和研究,并应用于实际。
简介:研究了厚度规格为20mm、强度级别为700MPa级管线钢的控轧控冷工艺,结果表明:较高的开冷温度既可以保证钢板的强度,又可以得到较好的冲击韧性,钢板的各项性能均比较好。
简介:简叙了烧结厂110?环式冷却机结构和运行机理,分析了该设备跑偏原因,提出了常用的解决方法。
简介:介绍了液压冷剪机电气控制系统的组成,用AB公司的PLC对其进行改造,降低设备故障时间,取得了提高废钢铁加工产量的良好效果。
简介:针对16MnR冷弯裂断,指出轧制温度偏高,取样不规范是造成冷弯裂断的主要原因,提出整改措施。
简介:304不锈钢冷板是太钢的重点品种,其力学性能主要存在抗拉强度的标准差较大的问题。运用六西格玛方法,分析造成304不锈钢冷板抗拉强度不稳定的原因,并进行试验设计,针对性地实施改进。改进效果比较理想,达到了稳定304不锈钢冷板抗拉强度的目的。
冷筛结构优化改造
10B21合金冷镦钢盘条冷镦开裂原因分析
冷锯主轴箱的改进
钢管冷斜轧变形的理论分析
SS400冷弯性能研究
500t冷剪系统改造
冷摆剪国产化改造
冷装配检修技术的研究及应用
关于线材控冷精整系统的分析
胶带热冷胶结操作工艺简介
球团鼓风环冷机的设计与实践
炉头温度对焦炭冷强度影响的研究
冷镦钢SWRCH22A水口结瘤原因浅析
冷铜锍底吹连续吹炼半工业试验
攀钢HC冷连轧机数学模型的应用优化
高强韧性管线钢控轧控冷工艺探讨
环冷机跑偏的原因及解决办法
PLC在液压废钢冷剪机改造上的应用
浅析16MnR冷弯裂断原因及其对策
运用6σ方法稳定304不锈钢冷板抗拉强度