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  • 简介:山东恒通化工股份有限公司现已成为集煤化工、盐化工和热电联产于一体的大型化工企业,为中国化工百强企业,山东省136家重点企业之一,拥有总资产12.5亿元,员工2900多人,具有年产醇氨20万t、尿素25万t、甲醇5万t、烧碱20万t、氯产品12万t、热电装置容量16.5万度/小时,利税过亿元。

  • 标签: 总资产 大型化工企业 利税 百强企业 员工 重点企业
  • 简介:间歇煤(焦)制气的合成氨厂或甲醇厂,制气过程要排放大量吹风气,其中可燃成分(H2+CO+CH4)占8%~12%,并带有大量可燃粉尘,严重污染周边环境,造成巨大浪费。将这些可燃气体及粉尘通过吹风气余热回收系统加以再燃烧,用于产生过热蒸汽,供汽轮机发电,可达到节约燃料、降低成本和增加效益的目的。我院承接的某厂18万t/a氨醇装置,其中有一套φ7800燃烧炉吹风气回收装置配套13台φ2650造气炉,设计生产3.82MPa(A)、35t/h、450℃过热蒸汽并蒸汽管网发电,汽机抽汽再返送化肥装置使用。

  • 标签: 吹风气回收装置 装置设计 大型化 汽轮机发电 可燃粉尘 余热回收系统
  • 简介:我公司造气分厂老系统有8台间歇煤气炉,其中2^#、5^#炉为φ3.0m炉,其余6台为φ3:3m炉,以本地小机焦厂生产的机焦和山西无烟块煤为原料,随着环境治理力度的加大和煤矿的治理整顿,原料质次价高,生产成本增大。为改变原料路线和节能降耗,去年我公司新上了一套型煤生产线和一套吹风气集中回收装置,改造2^#、3^#、5^#、6^#、7^#、8^#煤气炉使之能烧型煤,现已正常烧4—5台炉,由于型煤炉温度低,吹风气在燃烧室不能完全燃烧,部分可燃气体放空,造成能量损失,而吹风气集中回收的就是这部分能量。我公司吹风气集中回收锅炉于去年底建成,经过两个多月运行、改进,效益明显。现就我公司吹风气集中回收锅炉及改进情况介绍如下。

  • 标签: 间歇煤气炉 吹风气集中回收装置 造气设备 锅炉 温度 空气预热器
  • 简介:块煤焦固定层间歇式造气工艺有被淘汰的危险,其原因是该工艺本身对原料的要求太特殊,余热回收水平低,且排放物对环境造成污染。本文指出了同定层造气技术只有不断进步才能继续生存,论述了固定层造气的发展方向——吹风气集中余热回收的必要性和优点。

  • 标签: 固定层 余热回收系统 煤炭气化技术 煤炭洁净技术 压力 合成气工业
  • 简介:通过我厂Ф7800吹风气余热回收装置半年来运行情况剖析,结合国内同类装置的运行情况,刘影响吹风气余热回收装置安全经济运行的因素进行了总结,以求提高装置运行周期,发挥最大潜能。

  • 标签: 吹风气 回收 安全 经济 因素 分析
  • 简介:我公司由于扩建300kt/a合成氨,原有的蒸汽系统供汽不足,增建了1台35t/h吹风气回收余热锅炉,2004年4月开车运行,并达到了设计理想的效果。总结经验主要有2点:一是总体配置要完善:二是操作中工艺指标控制要严格。

  • 标签: 吹风气回收系统 35t/h 总体配置 应用 蒸汽系统 余热锅炉
  • 简介:变压吸附(PSA)气体分离是一种高效、节能的回收提纯技术,其在石化、化工行业得到了越来越广泛的应用。早在60年代,美国联合碳化物公司就开始采用变压吸附分离技术从含氢工业废气中回收提纯氢气。到70年代中期,变压吸附分离提纯技术得到了迅猛发展。至今,世界各约有800余套变压吸附分离提纯装置在运行,规模从100-7000m^3/h(标态)。原化工部西南化工研究院是我国最早进行变压吸附分离纯技术研究开发的单位之一,其研制的变压吸附分离提纯装置在我国得到了广泛的应用。我所在90年代中期开始对变压吸附分离提纯技术进行研究开发,并成功地解决了变压吸附工业装置大型化的相关问题,在短短的几年内设计建造了数十套不同规模的变压吸附分离提纯制氢装置,气源种类也日益扩大,其中包括合成氨弛放气和变换气、甲醇尾气、催化干气、加氢尾气、焦炉煤气、城市煤气等多种含氢气源。

  • 标签: 合成氨 弛放气 氢气回收 变压吸附 气体分离
  • 简介:固定层间歇式煤气炉排放的低温吹风气,具有较高的潜热,通过采用非预混、蓄热型、不用合成弛放气、不用排烟引风机的微正压型低阻力降系统设计技术,采用专用的微正压吹风气蒸汽锅炉机组,实现了吹风气潜热的高效集中回收和热力发电,创造了可观的经济效益。

  • 标签: 低温吹风气 非预混 燃烧炉 蓄热型 低阻力降 微正压