简介:本文着重通过对炉渣质量的感观分析,间接判定炉内气化状况,并以此为依据实施运行工艺的合理调节。
简介:1粉煤成型气化技术在国内的情况粉煤成型技术不是简单的将粉煤压制成型,而是要使其改质改性、固硫、降粘、阻熔、提高反应活性。使本来不适用的粉煤、煤泥能达到不同用户的质量要求,能扩大气化用煤种,充分开发利用地方煤炭资源,缓解铁路运输紧张,以及降低入炉煤成本等,有着良好的技术、经济、社会效益。
简介:介绍了造气油压系统存在的问题,通过相应改造,基本实现造气油压系统稳定,确保安全生产,每年可为工厂增加利润372万元。
简介:在市场经济条件下,化肥行业为了更好地生存和发展,各兄弟单位有很多先进经验,为了千方百计降低化肥成本,我们单位提出了几项小的革新建议,现介绍给大家,如有不合理之外,请同行们指正。
简介:从炉底滑道改造、封闭机架、油压系统、给煤系统的改造几方面,阐述了造气系统设备改造的重要性。
简介:
简介:本文全面地、系统地介绍了煤气炉系统阻力对产气量的影响及如何选择理想的阻力,增加煤气炉的产气量。
简介:全面系统地论述了煤气炉各部位的阻力情况。
简介:造气车间是化肥行业多年来主抓的对象,节能降耗从头做起,围绕这一中一11,212作,各个企业都在寻求节能的途径。设备都经过多轮的改造,但是由于对设备系统改造的认识不同,等同的设备在单炉出率上千差万别,其根本的原因就是对造气系统整体认识不足,按下葫芦浮出瓢,结果是解决老问题新问题又出现。造气工段本身是一个独立的单元,
简介:0序叶氏新固定层气化法的首次公告,是在30年前的陕西省化工学会1979年学术年会暨会员代表大会上;“长焰煤一步法制合成氨原料气中试进展情况”一文中。(详见《陕西化工》1979年第4期《陕西省化工学会1979年年会论文集》首页)。
简介:0前言我公司氨醇生产能力为150kt/a,造气系统采用固定层间歇制气法。随着近年来造气技术的不断发展进步,我公司原来的造气系统已不能适应企业生产发展的需要,为此,公司于2008年对整个造气系统进行了一次彻底的改造。改造后经过近两年时间的运行,效果良好。现就造气系统改造作一小结,和同行们共同分析和探讨。
简介:在化工工业大生产过程中,温度是一个十分重要的工艺参数,因此对温度的测量及对被测体温度场变量的检测十分重要。
简介:本文较为详细地介绍了吹风气回收系统发展历程,展望了吹风气回收系统的发展方向,与已经实施技改者提供交流,为即将进行技改者提供参考.
简介:安阳化工集团公司甲醇系统年生产能力为3万t,于1995年建成投运,其中常压脱硫部分采用的是拷胶湿法脱硫。甲醇系统初始运行时,煤气炉产生的水煤气中总硫含量不高,约为1200mg/m^3,经过拷胶脱硫以后,H2S等无机硫≤20mg/m^3,COS,CS2等有机硫≤80mg/m^3,可适应变脱塔及干法精脱硫部分的工艺要求,但运行中暴露出栲胶及添加的8505活化剂消耗较高,影响了甲醇的生产成本。
简介:通过对造气煤气发生炉油压系统的认识和分析,详细的介绍油压系统的安装、操作维护,并结合生产中出现的问题,提出解决问题的办法和防范措施。
简介:通过对运行油压系统进行技术改造,增加相应设备、仪表,强化设备基础管理,做到计划保养维护,使油压系统稳定运行,消除系统故障,达到阀门启闭自如、迅捷,减少工人劳动量,降低维修费用,提高单炉发气量,保证后工序的连续稳定生产。
简介:当前,对于广大中小型化肥企业来说,将面临如何进一步增产、节能降耗,减轻环境污染,提高产品竞争力和实现可持续发展等一系列实际问题。近年来,由于国际市场石油价格居高不下和国内工业的快速发展,使国内煤化工行业升温,进而带动了固定层煤气炉的加快发展。煤化工的新建工程、改扩建工程、旧系统改造及单炉大中修,都需要将原有的固定层煤气炉进行技术改造放在重要位置.各企业都希望采用成熟可靠的新技术、
简介:本文较为详细地介绍了我公司二分厂造气车间煤气流程、微机系统、蒸汽系统、吹风气回收系统和油路系统的改造情况及运行效果。
洞鉴灰渣质量的新视点
新粘结剂型煤技术使用总结
造气油压系统改造
造气系统改造小结
造气系统设备改造
浅谈造气系统改造
煤气炉系统阻力问答
煤气炉系统阻力新说
造气设备系统改造与应用
叶氏新固定层气化法公告30周年庆——探新路之二
造气生产综合优化控制系统
油压集成在煤气系统中的应用
合成氨造气系统改造小结
光纤温度传感器及测量系统
浅谈吹风气回收系统的发展历程
888脱硫剂在甲醇系统的应用
浅谈固定层煤气发生炉的油压系统
造气油压系统稳定运行的几点体会
全国造气新操作法培训班暨炉箅生产与技术研讨会
二分厂造气系统改造总结