铁路桥梁作业通道钢支架整治工艺的改进和效果

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摘要 摘 要:铁路桥梁作业通道钢支架普遍存在锈蚀严重、修理困难的现状,存在一定的安全隐患,全国也先后发生多起作业通道钢支架坍塌事故。近几年,桥梁作业通道钢支架专项整治任务繁重,目前整治工艺存在效率低、工期长、质量差等问题。本文结合实际经历,阐述了钢支架整治工艺的现状和不足、改进措施、效果。 关键词:铁路桥梁 钢支架整治 工艺改进 铁路桥梁作业通道钢支架承载着整个桥面作业通道和避车台的荷载,是确保铁路修理人员安全的重要设施。目前,桥梁作业通道钢支架普遍存在锈蚀严重、修理困难的现状,存在一定的安全隐患,全国也先后发生多起作业通道钢支架坍塌事故 [1]。尤其是建成年份早、螺杆直径不足的单支架,安全形势最为严峻,给工务部门带来极大的困扰,连续几年均列为专项排查整治的重点项目。《普速铁路桥隧建筑物修理规则》 [2]第 3.2.1条规定,新建或改建桥梁作业通道钢支架、墩台吊围栏等钢构件防腐宜采用热浸锌工艺。将桥梁作业通道单支架,更换为热浸锌双支架,成为整治作业通道钢支架病害、延长钢支架寿命、消除安全隐患的出路。 我段承担繁重的桥梁作业通道增设双支架的大修任务,整治工艺存在效率低、工期长、质量差等问题,近几年更换中虽然逐步总结和改进了不少,还是不尽人意。尤其化学螺栓的埋设 [3],是影响钢支架更换质量和确保作业安全的关键环节。如何总体改进化学锚栓埋设和钢支架更换工艺,保质保量、安全顺利地完成更换桥梁作业通道钢支架,成为工务部门普遍关注的焦点。 1钢支架更换工艺介绍 1.1更换钢支架的工艺流程 桥梁作业通道增设双支架,主要包括设置安全隔离设施、拆除步行板、安设吊篮、拆除栏杆、拆除单支架、埋设化学螺栓、安装双支架、转移吊篮、恢复步行板、安装栏杆。 1.1.1设置安全隔离设施。在作业区段两端设置隔离绳和警示牌。 1.1.2拆除步行板。作业人员系好安全带,拆除两档步行板,露出整个钢支架。工机具、材料及拆除的步行板堆放牢固,严禁侵入限界。 1.1.3安设吊篮。在拆除步行板空档处,搭设 2根 4.5m以上钢管和 2个活动小吊篮,栏杆内侧放置 1块长 4.5米以上的脚手板。 1.1.4拆除栏杆。气割拆除钢支架两侧的栏杆和圆杆,使钢支架独立出来。 1.1.5拆除单支架。捆绑钢支架,用电动板手拆卸螺栓,拆除钢支架和垫片,吊装至桥下。 1.1.6埋设化学螺栓。桥梁作业通道增设双支架,难度最大、费时最多、控制最难的就是化学螺栓埋设,也是影响钢支架更换质量和确保作业安全的关键环节。 桥梁埋设化学螺栓的施工温度适合范围 15~ 40℃,低于温度范围,需对药剂管进行保温处理和延长凝固时间。埋设化学螺栓的工艺流程 [4]为:钻孔 -清孔 -放药剂管 -钻入化学锚栓 -固化。 ( 1)钻孔:按照设计图纸,画好钻孔位置。架设好水钻,钻孔直径 25mm,钻孔深度不少于 180mm。 ( 2)清孔:用毛刷清除孔内杂物和水,再用空气压力吹管吹干孔内水分和尘土,确保孔内清洁干燥。 ( 3)放药剂管:将 M22×260化学螺栓规格配套的药水,插入洁净的孔内。 ( 4)钻入化学螺栓:用手电钻旋入化学螺栓,直至药剂流出为止。螺栓旋入时,破碎的药剂成分混合并填充满锚栓与孔壁之间的空隙,确保植筋效果。 ( 5)固化过程:化学螺栓凝固时间跟温度有关, 0℃~ 10℃时凝固时间为 60分钟、 10℃~ 20℃为 20分钟、 20℃以上为 10分钟。 1.1.7安装双支架。化学螺栓凝固后,吊装一副热浸锌钢支架,用水平尺调整垫片,用电动板手上齐拧紧双螺母和双支架的连接螺栓。 1.1.8转移吊篮。将 2个吊篮和钢管往前端转移。 1.1.9恢复步行板。换好的钢支架上,铺设油毛毡和步行板。 1.1.10安装栏杆。安装热浸锌的栏杆和圆杆。栏杆立柱垂直,无弯曲,扶手平顺,高度确保在 1.1m。 1.2更换钢支架的作业人员安排 目前桥梁钢支架更换作业,翻开步行板,拆除旧支架、采用吊篮进行钻孔、清孔、植筋、更换钢支架的传统办法。每天需要安排作业人员 12人,分 2组同时作业,每组气焊及吊装 1人、吊篮 2人、拆铺步行板 2人、桥下 1人,进行拆除旧支架、埋设化学螺栓、安装双支架。另外作业负责人 1人,驻站、工地、远方防护员 4人,共计每天 17人。 2传统钢支架更换工艺存在的问题 桥梁钢支架更换作业,存在以下的不足: 2.1作业效率低。每组人员流水作业,更换一副钢支架,至少需要 1小时,其中转移吊篮 5分钟、拆除单支架 5分钟、埋设化学螺栓 40分钟(画线钻机定位 5分钟、钻孔 10分钟、清孔 10分钟、种植螺栓 5分钟、凝固 10分钟)、安装支架 5分钟、其他 5分钟。除去开工和收工时间,每天 2组,最多能安装 14副钢支架。 2.2作业质量差。埋设化学螺栓中,难免存在赶工现象,造成清孔不干净、不干燥就开始种植螺栓、凝固时间不足就开始安装钢支架的现象,尤其天气变化时,需要尽快恢复,更不按规定要求作业,影响了化学螺栓埋设质量。 2.3劳动强度高。桥梁钢支架更换作业过程,工序多、进度慢、耗力多,埋设化学螺栓,更是需要站在吊篮上使劲,作业条件差,体力消耗大,职工非常辛苦。 2.4工序衔接不顺。桥梁钢支架更换作业主要时间浪费在埋设化学螺栓过程,至少需要 40分钟,占更换一副支架时间的 67%,而且如果钻孔不顺利,有时仅钻孔就需要 30分钟以上。造成作业衔接不顺,出现互相等候的问题。而且埋设化学螺栓,需要钻机、吹风设备、毛刷、手钻、水桶、水管、药剂管、化学螺栓、电线等工机具材料,与更换钢支架的机具材料互相缠绕打架,存在互相干扰的问题。 2.5安全隐患大。桥梁钢支架更换作业效率低,每年需要耗费大量人力、物力,在桥梁上进行高空作业,增加了安全风险。 3更换钢支架的工艺改进措施 为了提高钢支架更换效率和质量,我们对传统工艺从以下方面进行了改进: 3.1成立埋设化学螺栓作业小组。为了确保埋设化学螺栓的质量,我们增设了埋设化学螺栓作业小组,安排 2~ 3人钻孔的专业人员,负责提前埋设化学螺栓的任务。 3.2改进脚手架。采用整孔钢丝绳,将吊篮顶部用滑轮固定在钢丝绳上,吊篮侧面沿着梁体制作前后轮子,钻孔后利用顶部和侧面轮子滚动实现轻松转移。化学锚栓埋设作业,全程都在步行板以下进行。 3.3改进了相应的机具。根据既有单支架和水钻的尺寸,对手持式钻机制作了定位连接装置,可以快速固定在既有钢支架上,而且不需要拆除步行板,就可以躲在桥下钻孔。 3.4制作了自动泵。安装小型自动泵,代替人工打水,供应 2~ 3人同时打孔。 4更换钢支架的工艺改进效果 桥梁作业通道钢支架更换工艺改进,取得以下效果: 4.1提升了作业效率 工艺改进后,减少了工序之间等候和干扰时间,一副钢支架更换时间从 60分钟缩短至 20分钟,每天 2组 13名作业人员实际更换钢支架数量,从 14副增加至 30副,提高了一倍以上。化学锚栓埋设,避免了每天开工、收工、避车、水钻定位、打水、吊篮转移等时间,作业组 3人每天可以完成 36副钢支架的锚栓埋设。 4.2提高了作业质量 化学锚栓埋设,提前钻孔、清孔,孔内干燥后,再进行埋设,确保了清孔质量。而且,化学锚栓提前埋设,保证了其凝固时间,确保了钢支架锚栓的植筋质量。 4.3减轻了劳动强度 改进后的手持式钻机,固定在既有钢支架上,钻孔省力、快捷。打孔水源采用自动水泵,供应几人同时打孔,省时、省力。化学锚栓埋设,躲在桥下,坐在脚手架上钻孔,凉快、省力、干净,改善了作业环境。 4.4节省了养修成本 工艺改进后,工期缩短,节约了人工费,相应节约了运输、劳保用品、安全措施、管理等费用。 4.5降低安全风险 ( 1)降低作业安全风险。更换钢支架工艺改进后,减少了上桥高空作业时间,减少了点外上道作业,减少了作业程序的互相干扰,有利于人身和行车安全。 ( 2)降低设备安全风险。采用新工艺,确保了钢支架安装质量,有利于设备安全。 5总结 目前利用点外作业,翻开步行板,拆除旧支架、采用吊篮进行打孔、清理、植筋、更换钢支架的传统办法,存在进度慢、费力、效果差的问题。我们采取的措施是对手持式装机加装连接装置,固定在既有钢支架上,采用整孔快速移动式吊篮,躲在桥下进行打孔、清理、植筋。再申报点外,上桥进行更换。并用自动泵代替人工打水,供应 3人同时打孔。 桥梁作业作业通道钢支架更换采用工艺的改进,达到省力、高效、优质的效果。不仅提高了作业效率和质量,节约了养修人工和成本,减轻了作业人员的劳动强度,而且在一定程度上确保了安全生产。在下步实际钢支架整治中,我们将积极摸索,继续加以总结和改进。
出处 《建筑实践》 2020年2期
关键词
出版日期 2020年05月20日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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