高速线材活套堆钢原因分析及控制研究

(整期优先)网络出版时间:2022-09-23
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高速线材活套堆钢原因分析及控制研究

刘奇

内蒙古包钢钢联股份有限公司长材厂     内蒙古     014010

摘要:高速线材的摩根区,使用的是活套控制原理,所以在进行工艺布置时,要对摩根区侧活套堆钢事故情况进行分析,同时对轧钢工艺进行改进,才能优化活套控制系统,进而加强对摩根区侧活套堆钢峰控制,从而降低事故频率,并对其他同类产线起到借鉴的作用。

关键词:高速线材;活套堆钢;原因;控制

在高速线材生产过程中,通常都会使用微张力自动控制和活套无张力自动控制技术,这样的控制方式才能确保轧件的断面尺寸精度更高,进而全面地提高生产效率和产品品质。而其中的活套控制系统,是进行高速线材生产的重要部分,主要用于调节金属秒流量,同时还能够保持各机架间的张力恒定。因此要想解决活套堆钢问题,就要优化轧钢工艺,并且研究活套控制系统,找到活套堆钢原因,采取积极有效的措施进行改进。

1存在问题和原理分析

1.1存在的问题和难点分析

高线通常都是以单线无扭高速方式进行全连续的生产线,全线一般会有32架轧机,而且还会包含1架-14架平立交替红圈轧机,精轧机组大多是摩根五代45°的顶交无扭轧机,运用的是“4+10+4”布局方式,在预精轧和摩根区内设3个立活套,以及2个侧活套,其中的预精轧和精轧机间会有1个侧活套。在精轧机空过时,预精轧可以减定径距离,而侧活套对的成品尺寸精度,也具有重要的作用,所以应当确保侧活套起套和落套的稳定,这对生产顺行会产生重要影响。如果在预精轧和精轧间张力不稳定,这种情况是最为棘手的问题,也是日常工作中最为常见的问题,而其中的摩根区侧活套甩尾,就会成为制约线材作业的难点。由于头部起套堆钢的轧线较长,所以轧件头部的阻力就会大,当轧件咬入到下一架辊缝以后,在起套时的轧件前后速度差就会变大,从而超过了起套和套量,导致打结和堆钢情况出现。当活套尾部出现打结和堆钢情况,主要是因为活套收套时,上游机架降速不足,消耗了套内套量导致的。

1.2控制原理

如果线材使用的是瑞典ABB系统,那么该系统活套使用的是PID算法。在进行自动活套控制时,主要是监测轧件的弧形曲线情况,并进行实时的反馈和调整。而活套起套动作则是轧件咬入到下一架棍缝以后,控制系统进入到活套的形成阶段,这时系统会根据对活套的扫描情况,测得活套的实际高度,然后与设定高度进行比较,直到活套检测器能够检测到轧件为止。当活套形成以后,调节器会根据活套、套量、实测值、设定值进行不断地修正,并且实时地调整前轧机速度,同时将逆向级联投入到工作中。对活套和落套进行处理,主要是将预先设定的收套速度加入到上游机架当中,之后通过对上游机架速度的调节,及时地降低活套的高度,进而完成收套动作,当收套完成以后就会进入到下一个轧件的活套控制。对活套高度进行监测,使用的是光电式活套扫描仪,经过扫描以后会输出脉冲信号,通过线性转换后,电路就会转换成为数字信号,从而得到活套的具体高度。在高温条件下,金属轧件的刚性较大,这时活套的形状是近似正弦曲线,可以通过计算得到活套弧长和套量情况。在实际计算过程中,可以用以下公式进行表示S=(π2+h2)/(4*L)+L和△S=(H2-h2)/ (4*L),其中s代表的是活套弧长,△S 代表的是活套设定套量和当前套量差,而H 则代表活套的设定高度,h表示的是活套当前高度情况了,L表示的是活套跨度。

2事故原因分析

摩根区侧的活套尾部,如果堆钢问题成为活套堆钢的主要原因,那么其中的摩根区侧活套堆钢时间就会变长,这种情况也成了制约生产的关键因素,通过以往事故的总结,可以充分了解高线摩根区的侧活套堆钢事故状况,同时明确发生事故的原因主要有以下三个。

2.1导槽阻力较大

当摩根区的导槽阻力大时,轧件就不能顺利咬入到减定径当中,这时侧活套就会出现起套和堆钢情况。

2.2咬入减定径情况

当轧件咬入到减定径时,起套就会出现不稳,进而发生打结和堆钢情况,这种情况就会造成事故的发生。

2.3尾部打结情况

当尾部落套过程中,如果活套和套量没有完全消除,那么尾部就会出现打结和堆钢情况,从而导致事故的发生。

3改进措施

在对线材生产过程中,如果采用精轧机空过生产工艺,预精轧与减定径机组需要有足够的距离,当预精轧到减定径的过程中,主要依靠的是轧件自身速度,还有夹送棍的夹持,中间如果只设定一个侧活套的情况下,侧活套头部易出现起套堆钢,而尾部落套就会出现甩尾,通过对堆钢原因的分析,可以采取以下措施进行改进。

3.1定期维护

定期更换磨损比较严重的导槽,并补焊空过导槽,这样能够减少导槽错位情况,也可以避免导槽磨损轧线引起的头部起套和堆钢事故。

3.2工艺改进

通过工艺和控制系统改进,可以避免事故的发生。运用标准化尺寸来设定活套高度,这样能够防止拉钢造成的尾部甩尾和堆钢事故。而高线活套控制系统,通过正弦曲线的拟合计算,可以知道尾部料型尺寸增大和拟合为套量情况,确保落套动作更加正常。在实际操作过程中,可以通过控制程序,将尾部降速程序控制在一定范围内,同时也可以控制尾部抛钢动作,具有很好的控制效果,有效地降低了侧活套尾部打结和堆钢事故的发生。

3.3改进夹送棍

通过对夹送棍的改进,可以提升产品性能,在改进过程中不仅要选择适合的材质,选用碳化钨材质辊环,这样就能有效地提高夹送棍的使用寿命,由原来的3000t提升到10000t,从而很大程度地降低了磨损消耗,减少了夹送辊的磨损和消耗,同时还降低了夹持力引起的堆钢事故。通过对夹送辊辊缝的调整,使夹送辊操作更加标准化,在具体操作时依据轧制程序表和料型尺寸来设置样棒,利用检钢、换棍槽时间对开口度进行调整。通过一系列的工艺改进和程序优化,有效地降低了摩根区侧活套堆钢事故发生率,并且将轧甩控制在一定范围内,使摩根区侧活套堆钢事故得到了有效控制。

结束语:

高速线材摩根区活套控制,应当结合线材和产线的实际情况,分析活套的控制原理,然后改进活套控制系统,同时优化轧钢工艺,才能更好地控制起套堆钢问题。在改进程序过程中,不仅要形成闭环控制,也要积极地消除尾部抛钢动作,从而有效地解决尾部落套和甩尾问题,全面地提升工艺技术水平。

参考文献:

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